袁家村闪石型赤铁矿石深度还原—磁选试验
2015-03-28王英姿胡义明
王英姿 胡义明
(1.太钢集团岚县矿业公司,山西 吕梁033000;2.中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司,安徽 马鞍山243000;3.华唯金属矿产资源综合利用国家工程中心,安徽 马鞍山243000)
袁家村铁矿床为我国特大型铁矿床,已探明储量12.6 亿t。该矿床具有成分复杂、矿石类型多、铁矿物结晶粒度微细等特点,40 余a 年来长期处于待开发状态。由于选矿技术的进步和选矿科技工作者的不懈努力,2000 年后区内石英型赤铁矿石的选矿工艺逐步确定下来,并于2005 年开始大规模的开发利用建设,但闪石型赤铁矿石尚无理想的开发利用工艺。
由于目前我国优质铁矿资源匮乏、复杂难选铁矿石利用率低以及国内铁矿石生产企业产能不足,致使国内铁矿石市场呈现供不应求状态。因此,加强国内复杂难选铁矿石高效开发利用研究,提高铁矿石自给率,具有重要的战略意义。
1 试验原料
1.1 矿石性质
试验矿石为袁家村铁矿闪石型氧化铁矿石,金属矿物主要为赤铁矿,非金属矿物主要为石英,其次为角闪石,有少量的铁存在于角闪石等硅酸盐晶体结构中。矿石主要化学成分分析结果见表1,主要矿物组成见表2,铁物相分析结果见表3。
从表1 可以看出,矿石铁品位为37.06%,硅含量较高,硫磷含量很低。
从表2可以看出,矿石中的主要矿物为赤褐铁矿、石英、角闪石和碳酸盐矿物,其中赤铁矿及假象赤铁矿含量占50.73%,石英为29.31%,角闪石为12.60%,碳酸盐矿物为5.61%,其他矿物含量均较低。
表1 矿石主要化学成分分析结果Table 1 Chemical element analysis results of run-of-mine ore %
表2 矿石的矿物组成及含量Table 2 The composition and content of run-of-mine ore %
表3 矿石铁物相分析结果Table 3 Iron phase analysis of run-of-mine ore %
从表3 可以看出,矿石中90.37%的铁以赤褐铁形式存在,其他形式的铁含量很少。
1.2 还原用煤
还原用煤为山西某地洗精煤,其工业分析结果见表4。
表4 还原用煤工业分析结果Table 4 Industry analysis of reducing coal %
从表4 可看出,还原煤固定碳和挥发分含量较高,灰分含量较低,有害元素S 含量较低。
1.3 还原用添加剂
还原用添加剂为浙江某塑胶厂所产CaO 产品,以优质石灰石为原料用优质煤煅烧而成,工业品,研磨至-0.10 mm 后使用,其主要化学成分分析结果见表5。
表5 CaO 主要化学成分分析结果Table 5 Main chemical composition analysis results of additive %
2 试验方法
深度还原—弱磁选工艺是继磁选( 重选) —反浮选工艺后的又一种解决难选铁矿石选矿问题的新工艺,国内有大量关于该工艺的研究报道[1-10]。将-2.0 mm 矿石与还原煤粉按一定比例混匀,同时为了抑制铁矿石在还原过程中形成液相产物,再添加与矿石+还原煤粉总质量比为5%的CaO,混匀后装入坩埚中,置于实验室单向加热炉进行深度还原,还原产物经水淬、烘干、混匀、取样、再磨至-0.074 mm 占80%,在磁场强度为127.39 kA/m 条件下进行1 次弱磁选,分析、计算磁选铁粉的品位和回收率。
3 试验结果与讨论
3.1 还原温度试验
还原温度试验固定还原时间为60 min,配煤系数为1.5 和煤粉粒度为-2.0 mm,还原温度试验结果见图1。
图1 还原温度试验结果Fig.1 Test results at different reduction temperature
从图1 可以看出,还原温度升高,磁选铁粉铁品位和铁回收率均先显著上升,当还原温度达到1 275℃时,磁选铁粉的铁品位和铁回收率维持在高位。因此,确定还原温度为1 275 ℃。
3.2 还原时间试验
还原时间试验固定还原温度为1 275 ℃,配煤系数为1.5,煤粉粒度为-2.0 mm,试验结果见图2。
图2 还原时间试验结果Fig.2 Test results at different reduction time
从图2 可以看出,还原时间延长,磁选铁粉铁品位和铁回收率均先显著上升,当还原时间达到60 min时,磁选铁粉的铁品位和铁回收率趋于稳定。因此,确定还原时间为60 min。
3.3 配煤系数试验
配煤系数试验固定还原温度为1 275 ℃,还原时间为60 min,煤粉粒度为-2.0 mm,试验结果见图3。
图3 配煤系数试验结果Fig.3 Test results for different coal coefficient
由图3 可以看出,提高配煤系数,磁选铁粉铁品位和铁回收率均先上升后下降。综合考虑,确定配煤系数为1.5。
3.4 煤粉粒度试验
煤粉粒度试验固定还原温度为1 275 ℃,还原时间为60 min,配煤系数为1.5,试验结果见图4,确定条件下的磁选铁粉主要化学成分分析结果见6。
图4 煤粉粒度试验结果Fig.4 Test results at different coal particle sizes
表6 磁选铁粉主要化学成分分析结果Table 6 Chemical composition analysis results of magnetic iron powder %
由图4 可以看出: 煤粉粒度从-0.5 mm 增大至-1.5 mm,磁选铁粉铁品位上升,继续增大煤粉粒度,磁选铁粉铁品位微幅下降;煤粉粒度从-0.5 mm增大至-2.0 mm,磁选铁粉铁回收率上升,继续增大煤粉粒度,磁选铁粉铁回收率微幅下降。综合考虑,确定煤粉粒度为-2.0 mm,对应的磁选铁粉铁品位为91.60%,铁回收率为94.35%。
由表6 可以看出,磁选铁粉中金属铁含量高达89.70%,杂质成分中二氧化硅与残余碳含量较高,分别为3.72%和1.35%,S、P 等有害元素含量均很低。该磁选铁粉与目前国内外市场销售的直接还原铁产品成分相当,可作为优质炼钢原料。
4 结 论
(1) 袁家村铁矿闪石型氧化铁矿石铁品位为37.06%,硅含量较高,硫磷含量很低; 矿石中的主要矿物为赤褐铁矿、石英、角闪石和碳酸盐矿物,其中赤铁矿及假象赤铁矿含量占50.73%,石英为29.31%,角闪石为12.60%,碳酸盐矿物为5.61%,其他矿物含量均较低; 矿石中90.37%的铁以赤褐铁形式存在,其他形式的铁含量很低。
(2) 试验采用深度还原—弱磁选工艺处理该矿石,-2.0 mm 的矿石在配煤系数为1.5,煤粉粒度为-2.0 mm,添加剂CaO 与矿石+煤粉的总质量比为5%,还原温度为1 275 ℃,还原时间为60 min 情况下进行深度还原,还原产物磨至-0.074 mm 占80%后进行1 次弱磁选,磁场强度为127.39 kA/m,最终获得的磁选铁粉铁品位为91.60%、铁回收率为94.35%。试验结果表明,深度还原—弱磁选工艺是袁家村闪石型氧化铁矿石的高效开发利用工艺。
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