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催化裂化装置生焦率的影响因素及控制措施

2015-03-25刘小隽辽宁石化职业技术学院辽宁锦州121001

化工管理 2015年28期
关键词:油浆催化裂化焦炭

刘小隽(辽宁石化职业技术学院, 辽宁 锦州 121001)

催化裂化装置生焦率的影响因素及控制措施

刘小隽(辽宁石化职业技术学院, 辽宁 锦州 121001)

催化裂化是重要的原油二次加工过程,其能耗直接影响石油加工企业的总能耗和生产效益,而烧焦能耗在装置能耗中占相当大的比例,必须结合装置特点和生产方案,从原料、工艺条件、催化剂和设备结构等方面入手,采取措施控制装置生焦率,以有效降低装置能耗水平。

催化裂化;生焦;措施

催化裂化是以重质油轻质化为目的的原油二次加工过程,旨在提高汽柴油产量,满足市场需要,是炼油企业的主要创收装置,也是能耗大户。中国石油催化裂化能耗调研组通过对相关企业催化裂化装置调查后,将能耗和焦炭产率进行关联,得出两者的关系式E=157.63Cc+1511.64。可知,焦炭产率高,装置能耗明显增加。一般来讲,焦炭产率每增加0.1%,装置能耗增加160MJ/t。为了降低装置能耗,提高经济效益,必须采取措施控制焦炭产率。

1 催化裂化生焦原理

在催化裂化条件下,原料中的烷烃、烯烃、环烷烃和芳烃分别发生分解、异构化、氢转移、芳构化、烷基化、叠合等反应,上述反应为复杂的平行顺序反应,随着反应深度增加,烯烃和芳烃等能够缩合甚至产生焦炭,导致最终产物中焦炭数量增加。

催化裂化工艺产生的焦炭可以归纳为四种类型,分别是反应缩合物产生的催化焦、原料本身固有的残炭转化生成的附加焦、吸附在催化剂表面没有汽提干净的油气产生的可汽提焦和污染焦,其中前三种属于可再生的焦炭。再生后,除去部分焦炭,恢复催化剂活性,并为反应过程提供热量。分子筛催化剂再生后焦炭含量通常要求<0.2%,甚至更低。

2 影响催化裂化生焦的因素分析

2.1 原料的影响

(1)原料组成 从原料组成看,原料油中烷烃含量升高,反应选择性好,焦炭产率下降。芳烃含量高,选择性差,焦炭产率高。

目前,催化裂化的馏分油原料主要为减压馏分油、焦化蜡油、脱沥青油等馏分油,所用的渣油原料为常压渣油、减压渣油。装置可以单独加工馏分油或渣油,也可以在馏分油中掺入渣油。催化裂化装置自身分馏出的重组分回炼油与油浆,通常也进行回炼。渣油中的稠环芳烃、胶质和沥青质难裂解,极易生焦。油浆的裂化性能比新鲜原料低,而其结焦性能却比新鲜原料高2~4倍。中国石油催化裂化能耗调研组,对焦炭产率与原料性质进行关联,得出焦炭产率Cc与原料密度d、残炭Cs之间的关联式:Cc=18.782d+0.826Cs-12.369,由此可见,随着原料密度增大和残炭量增加,导致装置焦炭产率提高。

(2)原料中重金属杂质 原料中重金属杂质对催化剂有污染能力。随着原料的重质化程度提高,重金属含量增加,特别是原料中的Ni、V等含量一般在13mg/kg以上,上述金属加剧脱氢反应进行,造成污染焦,引起生焦率偏高。

2.2 催化剂的影响

现代提升管催化裂化采用微球分子筛催化剂。要求其具有良好的活性、选择性、稳定性、再生性能和抗污染能力。重金属沉积在催化剂表面,会降低催化剂性能,增加焦炭产率。裂化反应后催化剂表面的积炭是否容易烧掉是催化剂的再生性能,再生性能差会造成活性中心恢复率低,造成性能不能充分发挥,导致结焦积炭量增加,还可能导致催化剂抗重金属污染能力降低。

就催化剂组成和结构而言,催化剂孔径较大,重质油在孔内的停留时间缩短,高温缩合减少。采用对氢转移反应性能差的分子筛催化剂,可以一定程度抑制缩合。

2.3 操作条件的影响

(1)回炼比 在操作条件和原料性质相同情况下,提高回炼比,转化率提高,同时生焦率也增大。油浆量采出越大,越接近回炼油馏分,两者均容易造成结焦。根据原料的组成、裂化深度和加工方案,确定油浆的排出量,减少油浆和回炼油的回炼量。

(2)原料预热温度 原料预热温度较低时,要确保裂解反应所需能量,必须增大剂油比,在进料量不变情况下,汽提段负荷加大,效果变差,引起焦炭量增加。

(3)再生温度 适当提高再生温度,能加速进料的雾化和气化,降低再生剂含炭量,因此催化剂循环量降低,从而减小剂油比,使总生焦率降低。

(4)汽提蒸汽量 催化剂循环量一定时,增加汽提蒸汽用量,可以从催化剂上汽提分离出更多烃类物质,减少可汽提焦的产生。

(5)分馏塔塔底和回炼油的吹汽量 吹汽量减小,造成回炼油中留有一部分柴油馏分,返回提升管反应器回炼,进而发生裂解或缩合产生焦炭。

3 控制生焦率的工艺措施应用

3.1 解决原料问题

随着原料掺渣比的不断增大,原料中的胶质、沥青质和重金属含量也随之增加,导致装置焦炭产率上升。降低装置回炼比、停止油浆回炼,对降低焦炭产率效果良好。

根据生产中,关注原料中重金属含量的变化,及时调整钝化剂的注入量.减少镍金属脱氢反应造成的污染焦。

青岛炼化公司采用MIP—CGP工艺,采用两段串联提升管反应器,反应器总长度达50 m,催化剂与油气接触时间较长,存在过度裂化倾向。为降低焦炭产率,将常一线油作为急冷油注入一反出口来抑制后续的二次反应。20 t/h工况下的焦炭产率下降了0.61百分点,相应烧焦能耗降低38.2 MJ/t。

3.2 优化进料形式

泽普石化厂采用新鲜原料、回炼油和油浆进行催化裂化,过去按照三者密度由小到大的顺序,从下部向上依次进入提升管反应器。由于新鲜原料在高温催化剂上反应后,温度降低,催化剂活性降低。回炼油接着与催化剂接触时,汽化效果变差,液态组分吸附在低活性的催化剂表面,影响催化反应过程中的内外扩散,导致生焦量增加。装置改造后三种物料均匀混合后进入同一喷嘴,进行雾化、汽化,与活性较高的催化剂反应,产品分布得以优化。

3.3 选择高性能的催化剂

以新型高活性分子筛为活性单元,结合分子筛晶粒高分散性和酸性优化调变技术的LDO-70催化剂,增强了重油大分子高效选择性裂化能力。在乌鲁木齐石化公司应用中,焦炭产率降低0.77%,轻质油收率增加1.45%。在辽河石化公司应用中,焦炭产率降低0.5%,轻质油收率提高1.02%。

3.4 改进工艺设备

影响生焦率的工艺设备因素主要集中在预提升段、原料喷嘴、提升管出口快分、汽提段、旋风分离器等部位。改善喷嘴型式,使原料油的雾化粒度减小,提高传热效率。改善提升管催化剂流化状态,提升管出口安装快速分离设施,减少反应生成油气与催化剂的接触时间,终止反应,降低生焦率。减少油气在沉降器的停留时间,油气和催化剂在旋风分离器快速分离,减少了二次裂化反应的发生,降低了焦炭产率,强化汽提段汽提效果,尽量减少催化剂表面的可汽提焦。

催化裂化装置要结合原料性质、生产方案、装置特性,从改善装置的原料、控制工艺条件、催化剂选择和设备结构调整等方面入手,确保降低焦炭产率,实现催化裂化装置的节能。

[1]梅建国,周华群,胡雪生,张兆前.浅析催化裂化装置节能降耗的有效途径,中外能源,2011,(8):95-99.

[2]中国石油催化裂化能耗调研组,中国石油催化裂化装置能耗调查报告,催化裂化协作组第十届年会报告论文选集,2004:76-86.

[3]尤克伟. 1.4Mt/a重油催化裂化装置能耗分析与措施,中外能源,2010,(15):88-91.

[4] 王佳,刘忠恩,王国庆,叶晓军.催化裂化装置在设计中如何节能降耗,炼油与化工,2007,(1):50-51.

[5]张苡源,张成,常培廷.2.9 Mt/a蜡油催化裂化装置能耗分析与节能措施,石油炼制与化工,2013,(9):87-90.

[6]黄风林,黄勇,马敬,刘菊荣.催化裂化装置节能降耗措施分析和实施,石油炼制与化工,2010,(1):67-70.

刘小隽(1968-),女,河北 人, 副教授,从事石油化工生产技术及教学研究。

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