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常减压装置节能降耗探讨

2015-03-25雷帅佟彪中海油青岛重质油加工工程技术研究中心有限公司山东青岛266555

化工管理 2015年28期
关键词:减压蒸馏吹灰加热炉

雷帅 佟彪(中海油(青岛)重质油加工工程技术研究中心有限公司, 山东 青岛 266555)0)

常减压装置节能降耗探讨

雷帅 佟彪(中海油(青岛)重质油加工工程技术研究中心有限公司, 山东 青岛 266555)0)

本文分析了常减压装置节能降耗的意义与目前存在的主要问题,并对同类装置的节能技术改造,节能管理和优化工艺操作等节能的手段和途径进行了探讨。

常减压蒸馏装置;节能;降耗;技改

常减压蒸馏装置的节能具有以下重要意义:炼油厂加工所消耗的能量占原油加工量的4%~8%,而常减压蒸馏装置又是能耗最大的生产装置,1989年国内炼油厂平均能耗为2.90GJ/t原油,其中常减压蒸馏装置能耗为0.536 GJ/t原油,占全厂能耗的18.5%。2001年中国石化常减压蒸馏装置平均能耗为0.496GJ/t(不包括不开减压装置),最低0.438GJ/t,最高0.686GJ/t。国外先进水平已达0.419GJ/t,与国外常减压蒸馏装置相比,我国常减压蒸馏装置的能耗依然偏高,具有较大的节能潜力。以年加工5.0Mt原油的常减压蒸馏装置为例,若降低能耗77MJ/t,达到国外先进水平,则相当于每年降低燃料油耗量约9150t。由此可见,常减压蒸馏装置的节能具有特殊的意义,它不仅给炼油厂带来良好的经济效益,而且为能源紧张的我国提供更多的燃料。

1 能耗分析

(1)换热流程不佳 换热终温低,极大地增大了常压炉的热负荷,导致燃料消耗增加。装置运行状况与设计工况存在较大的差别,现有换热网络、加热炉操作参数远离设计值。设计换后终温298℃,实际换后终温为275℃,这和国内同类装置相比存在很大差距。国内部分常减压装置换热终温为296~310℃。另外电脱盐的脱盐效果不佳导致脱盐后原油含盐含水量较大,换热器老化,结垢严重,传热传质效果差。常压塔取热气液负荷分配不合理,塔顶负荷较大,一中二中负荷较小,这样造成换热系统难以在优化条件下运行。

(2)加热炉热效率低,燃料消耗大 由于设置的烟气回收系统换热面积过小,换热流程短,导致加热炉排烟温度高,过剩空气系数偏大;对流室吹灰系统设置不合理,吹灰效果不好;另外常压炉、减压炉表面局部温度高,增大了炉体的散热损失。

(3)电耗高 由于装置为科研服务,而且装置规模小,经常出现原油库存不够的情况,所以装置加工量经常变化。而加工量的变化对电耗影响较大,当加工量不能满负荷运转时,电的单耗将随加工量的下降而升高。

(4)装置规模小 规模小的装置加工能耗较高,其原因除了小设备小机泵效率较低外,主要是散热损失大。粗略计算一个年处理能力为50万吨的常减压蒸馏装置,其单位散热面积一般为年处理能力为250万吨同类装置的2.4倍以上。因此规模小的装置,其“固定能耗”占的比例比规模大的装置大,这是小型炼油厂在技术经济上的致命弱点。

(5)蒸汽消耗量较大 由于减压系统采用的是蒸汽抽真空系统,蒸汽抽真空工作效率低,蒸汽抽真空能耗占装置总能耗20%。

(6)高温部位散热损失大 检修后的高温部位保温未及时恢复,或者一些地方的保温设施被破坏未及时更换,导致高温设备表面散热损失(如炉体,塔体,高温转油线,阀门,机泵大盖)大。

2 节能措施探讨

(1)进行技术改造

①换热流程的改造:利用夹点技术分析换热网络,找出换热网络能量回收中的瓶颈因素,对闪底油换热流程进行改造,通过深化部分物流换热程度和调整现有物流的换热次序,尽可能提高原油换热终温,最终使换热终温从275℃提高到295℃,可以极大地减少了燃料的消耗,并且降低了油品出装置温度,减少了循环水的使用量。

②蒸汽抽真空改为机械抽真空:蒸汽抽真空所需要的条件比较苛刻,比如蒸汽压力,蒸汽温度,蒸汽量,冷却水的温度和流量等都会影响真空度的稳定,否则会对装置的正常生产产生影响。而罗茨水环抽真空机组最大的优点是能耗较低,约为蒸汽抽真空能耗的1/5左右,并且运行过程中所受的干扰较少,能较好的保证塔顶真空度的稳定。

③对部分负荷变化较大,主要靠调节阀或者出口阀来调节流量的机泵,改造成变频调速技术调节流量。

④设置常减压炉的烟气余热回收系统,降低排烟温度,提高入炉空气的温度,有效的利用烟气余热。设置吹灰效果好的吹灰器,定期吹灰,提高对流传热效果,降低壁温,减少散热损失。

(2)加强节能管理

①每个班组进行能耗核算制度,发现有超指标的项目,及时分析原因,采取措施补救并对之考核,不达标的与月度奖金挂钩,引导班组对节能工作的重视。

②定期进行对流室的吹灰工作,设置先进的自动控制系统,加强加热炉“三门一板”的调节。在降低加热炉过剩空气系数的同时,保证加热炉燃料完全燃烧。根据烟气氧含量情况调节加热炉总供风量,尽量减少烟气排放量,减少加热炉排烟损失。

③及时对跑冒滴漏的蒸汽,风,水,物料进行堵漏或者加盲板处理,对检修完的设备及时的加上保温。比如某个机泵特别是高温的机泵,在机修处理完毕后,机泵的大盖长时间的裸露在外,一方面很不安全,容易被烫伤,另一方面散热损失非常大,浪费严重,极不利于节能降耗。

④定期对装置常减压炉的外壁进行温度检测,以观察外壁温度是否符合相关的规定。该装置邀请了工程研究室进行了检测,结果如下:常减压炉由热成像仪检测对流室外壁温度数据显示:对流室外壁平均温度为81.51℃,虽然符合《一般炼油装置用火焰加热炉》SH/T3036-2012加热炉外壁温度≯82℃要求,但存在外壁温度偏高现象。防爆门、看火窗、对流室弯头箱等因结构原因,局部温度超过82℃以上。根据检测结果,对常减压炉的外壁保温进行了加固和更换了新的保温材料,再次检测外壁平均温度大约在70℃,有效的减少了加热炉的散热损失,节能了宝贵的燃料。

(3)平稳及优化工艺操作

①搞好电脱盐的操作,保证脱盐后的原油含盐含水符合要求,以减少换热器的结垢结盐,保证换热器的传热效果,同时也可减少加热炉的燃料消耗。要是原油带水严重的话,给装置的正常生产造成冲击而不得不把产品改进不合格罐,会使得装置的能耗极大地上升。②搞好平稳操作,提高整个换热网络效果。在保证产品质量的前提下,尽量降低塔顶冷回流的取热比,提高中段回流取热比,以加强原油的换热,提高换热终温。③搞好物料平衡,保证塔底液位平稳,防止塔底流量大幅的波动,以保证与原油换热的高温热源大致稳定,有利于加热炉和换热器的稳定操作和塔底泵的使用寿命。④提高闪蒸塔、常压塔的拔出率,减少过气化率,减少常渣中350℃以前的馏分含量,以减少常压炉减压炉的燃料消耗量。

3 结语

①通过技术改造,公司的节能降耗工作取得明显成效,比如通过对换热网络的优化项目实施,经过运行测算,达到了预计效果,换热终温提高后,节省天然气约1.48Nm3/t。增加热量回收20×104kcal/h,循环水平均温升按10℃计,则节约循环冷却水0.32t/t。天然气价格按3.91元/m3,节省资金289万元,循环水价格按0.4元/m3,节省资金6万元,全年总计节省生产成本295万元,为公司的节能降耗发挥了关键作用。

②蒸汽抽真空改为机械罗茨水环抽真空机组的经济效益情况。

蒸汽抽真空消耗蒸汽:1.72×8000=13760吨。

机械抽真空消耗电:

(1.5+11+7.5+55) ×8000=600000kW·h

消耗新鲜水:3×8000=24000吨。

消耗循环水;60×8000=480000吨。

节省蒸汽资金1.72×8000×370=509.12万元

电费消耗75×8000×0.8=48万元

节约资金509.12-48=461.12万元

本项目总投资120万元。按一年开工8000小时计算,机械抽真空改造后,全年可节省蒸汽1.3760万吨,抽真空单相吨油加工成本降低10.48元。投用后年节省资金509.12万元,去除机械抽真空设备耗电费48万元,全年节省461.12余万元,3个月就已经收回成本。该项目实施后为公司降低成本,节能减排起到了重要的作用,并被上级公司评为节能减排优秀项目。

[1]唐梦海,胡兆灵.常减压蒸馏装置技术问答[J].中国石化出版社,2015,3.

[2]赵晓钰.常减压蒸馏装置节能探讨-以兰州石化公司炼油厂为例[J].

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