涤棉混纺纱定量化学分析方法的改进研究
2015-03-25吕培其厦门中迅德检测技术有限公司福建厦门361100
吕培其(厦门中迅德检测技术有限公司,福建 厦门 361100)
在纺织品当中,纤维的含量和种类不但会对纺织品的性质产生影响,还与贸易双方的生产成本有着直接的关系。目前,对于纺织品的定量化学分析不断增加,因此也提出了更高的要求。而当前的定量化学分析方法已经无法满足现实的需求。在我国混纺纱线的品种当中,涤棉混纺纱占有最大的比重,因此定量化学分析的要求也比较多,需要对分析方法进行改进,才能更好的满足实际需求。
1 相关因素的正交试验
由于试验当中,棉会被硫酸溶解,会受到水浴时间、水浴温度、硫酸用量等方面因素的影响。因此,应当选择涤棉混合均匀的品种进行试验,从而提高试验的可靠性和准确性。在涤棉混纺纱当中,可能会含有可溶性物质、盐、油质、糖分、蜡质等。而在加工纺织品的时候,这些成分可能会受到一些影响,从而导致试验出现误差。因此在试验之前,应当对样品进行一定的预处理。
在试验过程中,选用DK—98—11A型2.2kW的电热恒温水浴锅,CU—6型纤维细度仪和SHB—Ⅲ型循环式多用真空泵。首先对SPSS13.0统计分析软件进行利用,对样品的水浴水平、水浴时间、水浴温度、硫酸浓度进行正交试验。试验中采用100毫升的硫酸,直接热测量的称重方式,根据相关规定标准中的时间对样品进行烘干,以得到恒定质量为止。通过以上试验,就能够获得相关的测试结果[1]。
2 正交试验的分析
通过正交试验的结果可以看出,在不同因素下,会得到不同误差范围的测试结果。由此可以得出,对于涤纶纤维含量的测试结果来说,样品的水浴时间、水浴温度、采用的硫酸浓度等,都会对其产生较大的影响。其中,硫酸浓度对试验结果的影响较小,样品的水浴时间对结构的影响稍大,而样品的水浴温度对结构的影响最为显著。因此,在对测试偏差进行修正的时候,对样品的水浴温度进行调节是最为有效的措施。
由于本次试验选取的涤棉混纺纱,其测试操作时间、选为混合均匀性等因素都存在着一定的不足,从而定量化学分析的结果产生了一定的影响[2]。因此,在正常情况下,涤棉混纺纱定量化学分析的结果会是一个范围,具体的试验结果会在该范围当中进行取值。传统的定量化学分析方法虽然能够取得一定的效果,但同时也存在着一定的缺陷,例如耗时时间长、试剂量偏大、温度偏高、试验成本高等。
3 试验方案的修正
在保持其它试验结果不变的情况下,将水浴温度控制在15摄氏度和20摄氏度。相比于标准的测试方法,样品的水浴时间、水浴温度、硫酸浓度等存在着一定的差异,可能无法充分溶解棉纤维,难以完全抽滤棉纤维颗粒。所以,在试验当中,应当将样品尽量切碎。同时在样品水浴过程中,加大摇动玻璃烧瓶的频率和力度,使棉纤维能够被充分被硫酸溶解,从而使棉纤维的颗粒达到最小化,以便能够进行正常的抽滤操作。
将不同温度水浴后、纱线硫酸溶解前的样品烘干,然后进行纤维定性。通过测试可以得知,在纤维切片中,硫酸溶解前含有随机排列的棉纤维和涤纶纤维。在10分钟水浴时间、15摄氏度水浴温度的硫酸溶解后,纤维切片中的棉纤维含量大大减少,但仍有一定量的存在,并没有完全溶解[3]。而在20摄氏度水浴温度的操作下,纤维切片中的棉纤维已经得到了充分的溶解,测试结果符合取值范围规定标准。因此可以看出,在20摄氏度的水浴温度下,无论采用75%浓度的硫酸,还是70%浓度的硫酸,棉纤维都能够溶解充分。
4 改进后的结果
通过以上的试验研究,在确保可靠、准确的测试结果的基础上,优化试验参数,控制在20摄氏度的水浴温度、10分钟的水浴时间、75%的硫酸浓度。一般来说,试验室当中的温度始终高于20摄氏度,因此,与标准试验进行相比较,将原来1小时的水浴时间控制到10分钟。将水浴温度加热至规定的标准温度,加热时间由过去的20分钟变为无需加热,使得试验的时效性大大增强。根据原有的规定标准,无论在南方还是北方的试验室,过去都应当将样品水浴温度加热到50摄氏度。而在改进之后,无需进行加热,还达到了降低能耗、节约成本的作用。
5 结语
涤棉混纺纱是当前纺织业当中的一种重要材料。对涤棉混纺纱进行定量化学分析,能够有效的掌握其中的涤棉混合比例,从而控制和调节纺织品中各成分的含量。在定量化学分析方法的改进过程中,应当注重水浴时间、水浴温度、硫酸浓度等几个参数,采取正确的正交试验方法,就能够实现对涤棉混纺纱定量化学分析方法的改进。
[1]韩岩君,田金家,刘晓玉.再谈涤棉混纺纱定量化学分析方法的改进[J].棉纺织技术,2014,10(04):34-37.