关于电石法VCM合成中循环水工艺的改进探索
2015-03-24唐彬新疆天业集团有限公司新疆石河子832000
唐彬 (新疆天业(集团)有限公司, 新疆 石河子 832000)
关于电石法VCM合成中循环水工艺的改进探索
唐彬 (新疆天业(集团)有限公司, 新疆 石河子 832000)
本文首先对国内电石法VCM的生产情况进行总结,对电石法VCM合成改进方案进行研究,结合实例对VCM合成中反应热计算及存在的问题进行分析,提出解决方案,并对改进后效益进行评估。
电石法;VCM合成;循环水;工艺;改进
本文结合真实案例,对有关电石法VCM合成中循环水工艺的改进方法进行分析和探讨。
1 国内电石法VCM的生产情况
由于国际社会的石油价格居高不下,石油法生产VCM的相关原料,包括EDC及乙烯的价格也随之升高。2003年EDC的价格大约是120~150美元/t,2013年初大约550美元/t。乙烯与下游产品PVC的价格都有涨幅,又由于PVC价格相对滞后,导致许多石油法VCM生产公司基本上没有利润。在国内,主要是以原盐和电石等为主要生产原料的电石法VCM生产企业却尤其突出。我国电石资源相对丰富,尽管由于环境污染及高能耗等问题,我国曾关停许多生产能力较小的小电石企业,导致电石产量骤减,然而随着电石生产企业不断扩产、大型电石炉的投用,以及采用密闭生产工艺,导致电石产量逐渐提高,电石供应趋于平稳,价格波动变小。一些生产规模大的企业生产的电石质量好而且稳定,电石法VCM生产单位因此而减小电石消耗,因此导致PVC获利空间较大,企业利润也随之增加。2010年生产能力为10万t/a的电石法PVC生产单位获利润至少3亿元以上。这个数据势必也刺激国内电石法PVC生产项目会加大投入。数据调查显示,2010年新建及扩产的电石法PVC设备生产能力将突破100万t/a的大关。
2 电石法VCM合成改进方案
在电石法VCM合成过程中,采用的是高温沸腾给热循环水的生产工艺,共两组转化器是共同使用一套循环热水系统,共由多台热水泵组成。目前而言,设备由于转化热水系统水温度比较高,导致转化反应温度不容易被控制,产生极为严重的循环热水气阻现象,对于设备转化能力的提高从而产生不利的影响,转化环节已经成为电石法VCM合成中的瓶颈。
2.1 VCM合成中反应热存在的问题
由于反应热比较多,除了一部分热量利用转化器从设备的器壁处散失,大部分热量仍然是利用循环水这一途径被带走。如果从转化率方面进行综合考虑,水温要适当,一般是处于95~98℃的范围,如此以来热水循环量大约可以估算为2000m3/ h。然而,即使是存在如此大的循环量,也无法避免一定的热量在转化器内及管道内以蒸汽的形式出现,从而导致气阻的出现,循环热水被堵住,通不进去,转化器反应温度逐渐升高,从而形成了一种恶性循环,对于生产负荷的提升产生重要的影响。
2.2 改进理论
常规工艺由于没有固碱干燥器,会造成比较严重的设备腐蚀的情况,尤其是塔内自聚现象较为严重,使得设备运行周期变短,对生产产生严重影响。实际上最为有效的办法是把粗氯乙烯利用固碱干燥,脱酸脱水。低沸塔用泡罩塔板,板效率不高,而且容易导致自聚堵塞情况的发生,而且由河北工业大学杜佩衡教授等人研发的新型垂直筛板塔技术,在电石法VCM精馏工序中得以应用,可以大大提高塔处理的能力,有效减少自聚阻塞,从而促进塔板效率的提高,单体中低、高沸物含量接近零。现阶段,国内电石法VCM工艺低沸塔回流比是0.3,然而从理论计算及实际生产方面都证明这不符合科学道理,主要在于增加热耗及冷耗。由于一般生产厂家都设计尾气吸附器,低沸塔回流比甚至可以取零值,也就是低沸塔仅仅设计提馏段而忽略精馏段,低沸塔出来的尾气用冷冻盐水进行冷却,然后直接去尾气吸附。如此以来可以大大降低低沸塔高度及塔顶冷凝器;减少再沸器及塔因自聚堵塞而清理的次数。
国内一些生产厂家对于高沸塔回流比均取值是0.6,这种技术观点相对来说是比较落后。目前采用的是自控系统,自控泵回流技术能够使得泡罩塔在回流比为不超过0.3生产的VCM质量符合技术要求,比如在新型垂直筛板塔上更是如此。再沸器热负荷控制最为理想的方案就是将入口流量、灵敏板温度以及加热蒸汽流量利用串级控制法从而形成反馏回路环,能够让塔运行的更加平稳,分离效率更高,而且节约加热蒸汽,减少塔釜再沸器自聚堵塞机会。国内的一些电石法厂家所设计的冷凝器大部分是立式,如果换成卧式,一方面设备换热面积得以缩小,装置制造成本也下降,便于清理及修理,换热效果相同,更加有利于塔的稳定性操作。
2.3 解决方案
2.3.1 增加汽水分离器
因为转化器热水系统进行改造,使其受到非常大的影响,因此需要对改进方案进行反复论证,决定在转化器热水回水管路上是不是有必要进行汽水分离器的设置,以此达到蒸汽分离和热水降温的目的。当热水进入转化器内部时,热水被吸走一部分反应热之后,少许蒸汽在转化器上部呈现出沸腾的状态,并且释放出一定的压力,能够考虑把这些蒸汽,高温热水借助于此压力在汽水分离器内进行降压并且释放,高温热水带走部分热量;同时始终让热水维持温度在一定的范围之内,热水再回到转化器,并且循环往复。
2.3.2 汽水分离器的安装要求
汽水分离器的作用不仅于此,同时也要发挥出蒸发室的作用,转化器泄压之后的沸腾的热水在分离器内释放出大量蒸汽,蒸汽带走热量。同时由于受到汽液分离所产生的不利(文章题目:关于电石法VCM合成中循环水工艺的改进探索)影响,汽液分离器里的循环速度始终不大于1m/h。汽液分离器的高度必须确保转化器里的水处于一个允许的、可控的范围之内时不会发生沸腾的现象,换言之也就是要处于传热面液面下。汽液分离器安装高度进行计算,可按照以下条件进行:循环水温差可以取3℃,由饱和蒸汽表查阅后得知,水的沸点在102℃时所对应的压力是110kPa,这一部分所涉及到的压力由汽液分离器液面高出的水柱进行施加。水在1.013×105Pa时的沸点是100℃,则汽液分离器的安装高度h=ΔP/ρg=(1.1-1.013)×105÷(1×103×9.8)=0.89(m)。换言之,汽水分离器的安装高度应不小于0.89m。
2.3.3 补偿水量核算
由于转化器发生反应,因此其释放的热量是利用热水沸腾蒸发所带走,同时水量也会因此而大大减少。为了确保热水循环往复进行,在移走热量的同时,应当要及时补加热水。水的蒸发潜热是ΔHv=40735.323kJ/kmol,总的反应热为2.51×107kJ/h,因此计算得知,蒸发的水量Q补=2.51×107×18×10-3÷40735.323=11.1(m3/h)。如此以来,原本需要7台热水泵才可以完成,改进后仅需要1台即能够满足生产需要。
2.4 效益评估
(1)改进之后,生产负荷在一定程度上有所提高,C2H2流量从4200m3/h提高到4700m3/h,转化器反应温度的控制曲线趋于平稳,有效解决反应温度偏高的问题。
(2)减少由于降温所需要补加的软水量,从而大大降低软水的消耗。
(3)改进前需要开7台热水泵,改进后仅需要1台热水泵即可完成生产工作,按照某趋于电价0.5元/(kWh),热水泵电机功率是55kW,每年运行时间超过8000h进行计算,可以节省电费大约为(7-1)×55×8000×0.5=132万(元/a)。
3 结语
综上所述,经过对VCM合成循环水工艺进行整体改进,转化器的生产能力得到明显改善,而且幅度有较大的提高。而且VCM合成控制起来趋于平稳,同时又节约了水及电等资源,从而实现了生产效益的最大化。
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