针对某六挡变速器脱挡故障的改进措施
2015-03-20石鹏成
石鹏成
(中国重汽集团大同齿轮有限公司技术中心,山西 大同 037305)
引言
变速器作为汽车底盘的重要部件之一,主要功能有:传递发动机扭矩、通过不同齿轮副的啮合实现传动比的变换、改变发动机输出扭矩的方向、实现倒车等[1]。传动比的变换是驾驶员通过对变速器的操纵机构进行控制,实现换挡,从而改变变速器的输出转速和输出扭矩。脱挡故障的发生将导致变速器主要功能丧失,是顾客不可容忍的一种变速器故障形式。就此针对某六挡变速箱脱挡故障进行分析并提出改进措施。
1 市场故障信息分析
2014年1~4 月份,脱挡故障共发生8频次。其中三四挡脱挡故障6频次,占全部脱挡故障的75%。根据故障信息反馈,脱挡故障主要发生在云南、广西地区。该地区路况特殊,坡路及颠簸路段较多,换挡操作频繁,对齿套、锥环结合齿部冲击大。
2 失效模式分析
对故障箱进行拆解,分析结果如下:
1)由传动系统分析,挂挡后齿套与锥环有效啮合长度偏小。
根据图1中故障件图片显示,三四挡齿套(如图1-1所示)、锥环(如图1-2所示)啮合痕迹短,最短处不足1.5mm;锥环部分结合齿处倒棱形成的尖角发生磨损,严重的甚至被打磨成圆角。
图1 故障件图片
2)从操纵系统分析,叉轴自锁槽与自锁钢球中心偏离。
挂挡时,若齿套沿轴向移动到位后,自锁钢球恰好落入叉轴自锁槽中心,如图2-1所示,这种状态是变速器设计的理想状态。但在实际零件加工及总成装配过程中,误差是不可避免的。若误差累积偏向同一方向,就可能出现齿套沿轴向移动到位,而自锁钢球未落入叉轴自锁槽中心,且钢球中心与自锁槽中心偏离值较大,如图2-2所示。此时自锁钢球在自锁弹簧压力作用下,会迫使叉轴发生轴向移动,从而带动换挡拨叉、齿套等相关零件都发生轴向移动,使齿套与锥环有效啮合长度减小,引起脱挡故障。
图2 挂挡时自锁钢球在叉轴自锁槽中位置示意图
3 改进措施
3.1 传动类零件改进
对三四挡齿套和三四挡齿轮锥环的倒棱部分尺寸进行调整,适当增大倒棱角度,如图3所示,使挂挡时齿套与锥环有效啮合长度增加;对三四挡齿套倒角起始直径尺寸进行调整,适当减小倒角起始直径,如图4所示,使挂挡时齿套与锥环有效啮合长度增加。根据经验,一般最小有效啮合长度不小于3mm。
图3 调整倒棱角度增加有效啮合长度
图4 调整倒角起始直径增加有效啮合长度
3.2 操纵类零件改进
对换挡叉轴限位槽进行更改,将自锁槽由圆弧形槽底变更为长形槽底,两端圆弧的状态,使自锁槽宽增加2mm,弥补误差累计导致的叉轴自锁槽与钢球中心偏离距离,消除自锁钢球与叉轴自锁槽偏心引起脱挡的隐患,如图5所示。
图5 叉轴自锁槽形状变更示意图
4 改进验证
4.1 路试验证
将装配改进后零件的试验箱装在整车上进行道路试验,分别在柏油路面和土路(包括平路和坡路)行驶,未发生脱挡现象。将市场返回的故障箱更换改进后的零件进行道路试验,载重5~6t,在平路、坡路和土路路况进行试验,并模拟驾驶过程中的猛加油或松油门驾驶状态,均未发生脱挡现象,各挡位选换挡性能正常。
4.2 用户验证
在南宁地区有一位用户,整车出现四挡脱挡故障。2014年5月30日发一台改进后的变速器总成到南宁给用户进行更换,在空载和重载情况下,选择不同路段进行路试试验,均未再发生四挡脱挡故障。2012年6月12日对该用户进行回访,整车更换改进后变速器总成后行驶约1 600km,未发生脱挡故障。2014年12月10日对该用户进行再次回访,此时整车更换改进后变速器总成已行驶约28 000km,未发生脱挡故障,用户表示满意。
5 结语
通过路试试验及用户实际用车验证,上述改进措施可以有效消除该六挡变速器脱挡故障。以上改进措施应推广到所有带同步器变速器总成的设计应用中,提高变速器换挡功能的可靠性,提升变速器产品的品质。
[1] 周林福.汽车底盘构造与维修[M].北京:人民交通出版社,2005.