综采工作面过断层期间瓦斯治理探索
2015-02-24周立强孙忠胜
周立强 孙 波 孙忠胜
(1.沈阳煤业集团工程设计有限公司;2.沈阳焦煤股份有限公司红阳三矿;3.沈阳煤业集团辽阳石膏矿)
综采工作面过断层期间瓦斯治理探索
周立强1孙 波2孙忠胜3
(1.沈阳煤业集团工程设计有限公司;2.沈阳焦煤股份有限公司红阳三矿;3.沈阳煤业集团辽阳石膏矿)
在工作面出现地质构造时,地质构造(断层处)顶板岩石处于破碎状态,很难保证高位钻孔成孔率,钻孔抽放失效,使瓦斯沿着断层裂隙直接进入工作面或采空区,造成工作面或上隅角瓦斯涌出异常。因此,在工作面过断层期间,对断层破碎带进行加固、封堵,既提高了煤、岩体的整体稳定性,又保证了高位钻孔的成孔率,有效地治理综采工作面瓦斯的异常涌出,保证了工作面的正常回采。
瓦斯治理 断层 加固
1 概 况
沈阳焦煤股份有限公司红阳三矿W1710回采工作面位于7煤西一采区辅助运输巷西侧,南、北侧为未采动区。该工作面开切眼长约170.0 m,开切眼回顺端标高 -1 057.855 m,运顺端标高-1 044.721 m。开切眼至设计停采线长约1 297.1 m,设计停采线回顺端标高-933.502 m,运顺端标高-938.407 m。
地表为树碑台村、鱼塘、稻田、高压线、果园。标高+22.50~+23.10 m。
1.1 煤层结构
7煤为复合煤层,由7-1煤、7-2煤和7-3煤组成。其中7-1煤为不可采煤层,7-2煤和7-3煤为可采煤层。
7-1煤顶板为黑色泥岩,平均厚0.50 m,其上依次为泥岩、粉砂岩互层,平均厚10.70 m,细砂岩,平均厚7.60 m;7-3煤底板为粉砂岩,平均厚0.15 m,其下为中砂岩,平均厚8.0 m。
7煤f=0.3,泥岩f=1.8~2.9,粉砂岩f=2.7~4.5,中砂岩f=6.2.煤岩层产状253°~298°,∠4°~8°。
1.2 构造情况
该工作面运顺、回顺及开切眼巷道实见断层40条,对回采有影响的断层34条,其中落差大于1.0 m 的断层有3条。开切眼FK1#逆断层(落差1.7 m)与回顺Fh10#逆断层(落差0.9 m)为同一条断层,向南东方向延伸,落差逐渐变小,对生产影响较大。其他断层对生产影响较小。
1.3 水文地质情况
该工作面水文地质条件简单,围岩富水性弱。山西组为弱含水层,渗透系数为0.009 13 m/d。根据W1706工作面实际揭露情况分析,预计该工作面煤、岩层涌水量小于2 m3/h。
(1)该工作面采至568.3 m时见874#钻孔,根据精查地质报告,该钻孔封闭良好。封孔情况如下:①第三、四系封闭段,第三系底界面上11.8~底界面下28.2 m,封厚40 m;②煤系封闭段,7煤顶板上147.94~底板下77.72 m,封厚228.24 m。
(2)该工作面采至913.3 m时见9903#钻孔。该钻孔为西二采区补勘钻孔,封闭良好。封孔情况如下:①自孔口往下封闭15.0 m;②第四系底界面上21.0~底界面下14.0 m,封厚35.0 m;③煤系封闭段,7煤顶板上147.05~底板下90.07 m,封厚240.0 m。
根据通风部门提供的瓦斯资料,W1710工作面的瓦斯涌出量为4~6 m3/t,在回采过程中应加强瓦斯管理。
2 工作面过断层瓦斯异常涌出原因分析
(1)钻孔成孔率低。钻头进入断层后,由于断层线附近岩石破碎,极易塌孔,造成不回水、夹钻等情况;钻头与断层斜交时很难通过断层面。因此,钻孔很难达到设计要求,直接影响瓦斯抽放率,造成工作面及上隅角瓦斯超限。
(2)由于受采动及老顶来压影响,断层提前与邻近煤层及采空区沟通,造成瓦斯提前大范围的涌入工作面,使工作面瓦斯异常,时常瓦斯超限。
3 注料施工方法及技术参数
首先找准断层走向、倾角,在断层的一盘向断层打20多个钻孔,长度4~16 m,倾角6°~45°,钻孔方向垂直于煤壁。由于暴露的巷道断层倾向、走向受地质影响里外不一致,钻孔只要打过松动圈就可以;对顶板裂隙,钻6°~45°钻孔,采用加固1#泵进行充填加固,充填能达到一定高度;对于煤壁,深4 m、倾角6°~10°的钻孔效果最佳,最多一孔注料2 t。利用注料方法封闭断层,可彻底消除断层对抽放钻孔影响,充填半径达到30~50 m,既可注顶板断层又可注煤壁断层,使断层处于封闭状态(注料泵压力为20 MPa),注料示意见图1。
4 瓦斯治理效果
(1)充填加固材料后,保证了成孔率,避免钻孔到断层破碎带就不回水,使钻孔半道夭折造成废孔,钻孔深度不到裂隙带影响抽放效果。通过计算,注料与不注料的断层抽放瓦斯纯量相差10 m3/min。
(2)有效堵塞了瓦斯非正常涌出通道。根据瓦检员实测,未注料断层瓦斯涌出浓度为3%~5%,在采煤机破煤到断层处瓦斯大量涌出,
造成瓦斯超限;在注料后的断层处,瓦斯浓度和其他煤壁处基本没有变化,在跟踪断层时又发现远离注料的断层进入工作面后,瓦斯依然较大,这就说明断层注料起到很好的效果。
(3)通过采面过断层现场检测,断层在回采期间上隅角瓦斯浓度一直保持在1%左右,工作面瓦斯浓度一直保持在0.6%左右,回风顺槽瓦斯浓度保持在0.5%左右,基本和回采工作面未到断层期间瓦斯浓度保持一致,保证了工作面正常回采。瓦斯排放没有影响正常回采,且抽放效果及抽放率非但没下降反而升高。经验证,未进断层前钻孔抽放纯量为28~ 30 m3/min,进断层后为31~ 36 m3/min。注料前后各点瓦斯参数见表1。
表1 注料前后各地点瓦斯参数对比
5 结 论
①注料后,断层面围岩形成一体,710回顺的高位钻孔保证了很好的成孔率,增加了抽放效率;②在断层进入工作面后,有效的堵塞了瓦斯非正常涌出渠道,使瓦斯直接进入采空区,利用高位钻孔抽出,保证了工作面瓦斯不超限。
综上所述,加注料是煤矿治理断层瓦斯非正常涌出的一项实用性很强的技术,同时与高位钻孔与采空区预埋管抽放相结合,能很有效的治理综采工作面瓦斯,保证矿山正常生产。
2014-07-04)
周立强(1970—),男,工程师,110122 辽宁省沈阳市虎石台镇建设路。