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风城油田超稠油污水回用注汽锅炉技术的优化

2015-02-08李志国艾合买江芒力克祝先贵张建军刘婷

油气田地面工程 2015年3期
关键词:旋流乳剂稠油

李志国 艾合买江·芒力克 祝先贵 张建军 刘婷

1新疆油田公司风城油田作业区2新疆金戈壁油砂矿开发有限责任公司3新疆油田公司石西油田作业区

风城油田超稠油污水回用注汽锅炉技术的优化

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风城超稠油污水处理采用离子调整+旋流反应+软化处理技术,处理后的污水全部回用油田注汽锅炉,实现污水的资源化利用。污水处理回用锅炉优化技术包括反向破乳剂优化;高效净水药剂优选;污水旋流除油工艺;高温膜过滤工艺;高温净化污水回用注汽锅技术改造;高含盐水处理回用技术;污水系统管理优化。通过计算可知,风城超稠油污水处理系统处理量为5.75×104m3/d,可满足126台锅炉用水,节约清水1514×104m3/a,节约天然气13140× 104m3/a,年节约费用21400万元。不仅节约了水资源,而且减少了环境污染,具有良好的经济效益和社会效益。

稠油污水;重力除油;旋流反应;回用锅炉

风城油田位于准噶尔盆地西北缘,风城油田稠油资源丰富,超稠油地质储量3.6亿吨,在超稠油开发技术上取得了重要突破。风城超稠油污水处理采用离子调整+旋流反应+软化处理技术,处理后的污水全部回用油田注汽锅炉,实现污水的资源化利用。

1 污水处理回用锅炉优化技术

1.1 反相破乳剂优选

根据处理工艺的设计原理,分别开展了污水处理四种药剂的室内评价工作。经过多次的筛选试验,最终确定了风城稠油污水的净水药剂体系。

(1)反相破乳剂室内评价。通过对沉降罐出水进行室内评价,试验恒温90℃加热,搅拌后观察破乳情况,4h后取出水样,测含油量和悬浮含量。

(2)反相破乳剂现场试验。特稠油联合站处理污水含油量在18000~22000mg/L。通过大量室内试验,对反相破乳剂进行评价筛选,调整后储罐出口污水含油量降为100~3000mg/L之间波动。反相破乳剂现场应用效果如图1所示。

1.2 高效净水药剂优选

对15种超稠油污水处理净水药剂体系进行初选,筛选出4组超稠油污水处理净水药剂进行精细评价,以常规水质分析、硬度、二氧化硅含量、悬浮物含量、含油量、絮体形态、絮体沉降速度、水质稳定性等选出最好一种药剂。

图1 反相破乳剂现场应用效果曲线

1.3 污水旋流除油工艺

针对超稠油污水含油高、污油产生量大等技术难题,采用反相破乳+旋流相结合、物理与化学方法结合的旋流除油分离技术实现油水分离,降低储罐来水含油量,减缓污水处理后续流程的处理难度。在反相破乳剂浓度45mg/L以上时,出水含油量可降低到500mg/L,旋流除油率可达90%以上,随着反相破乳剂浓度的不断增加,除油率增长趋缓。

综上所述,旋流除油进口污水含油为13000~16000mg/L,出口污水含油为1200~1800mg/L,反相破乳剂浓度50mg/L,除油率达96%以上。

1.4 高温膜过滤工艺

采出水处理系统精细过滤器核心技术是改性聚四氟乙烯荷电膜滤芯,处理后使其过滤介质带有相同的电荷,以增强排斥性能,从而避免含油污水中的污油和悬浮物堵塞膜组件。

1.5 高温净化污水回用注汽锅技术改造

(1)高温净化污水树脂应用。在增加强酸树脂的交换能力和抗污染能力方面,选择了耐高温、耐油型SST—60强酸性钠离子交换树脂,水处理仍采用二级钠离子交换工艺。

(2)软化器耐温工艺技术优化。由于高温净化污水量不断增多,软化器各设备、阀件的耐温已经不能满足现场生产需要,因此对软化器耐温工艺技术进行优化研究。

(3)耐温电磁阀及耐温气动阀膜片优选。由于高温净化污水温度升高,导致电磁阀线圈频繁出现烧毁的情况。经过大量实验,确定了一种使用温度范围为0~100℃的可靠电磁阀,使用RAV型氟橡胶膜片,以保证设备稳定运行。

(4)软化器排气系统和线路的改进优化。由于高温净化污水杂质较多,软化器罐顶部排气阀频繁出现浮球黏住,出现溢出罐体的情况,将排气阀管线连成一体,接至排污口处,同时还预防性地对硬度取样点和取样管线进行改造,对高温净化污水软化器罐体进行了保温处理。

(5)高含硅稠油污水不除硅回用热注锅炉技术应用。风城稠油高温净化污水中SiO2的含量约为150~210mg/L,针对风城稠油高温净化污水回用锅炉中SiO2含量超标的现象,有必要对SiO2含量对注汽锅炉结垢影响进行研究并采取必要的预防措施,防止或减缓注汽锅炉炉管结垢的发生。

(6)氯根忽高忽低原因分析及解决措施。针对锅炉来水水质氯根时高时低的不正常现象,需要从中找出氯根升高的原因,采取相应措施,消除氯根不稳定现象,降低氯根含量,减缓钢材的腐蚀。

2 高含盐水处理回用技术

风城油田采用降膜蒸发+MVR+强制循环结晶方式处理高含盐污水,高含盐水处理回用技术要实现污水零排放,而MVR竖管降膜蒸馏污水处理是实现污水零排放的核心,再配以晶种制浆固化工艺,就是一套完整的污水零排放(ZLD)技术,根据风城油田的实际,试验开发MVR污水零排放技术具有重要的现实意义和应用价值。

3 污水系统管理优化

将污水处理系统划分为五个关键节点,每个关键节点都确定参数范围和相应控制措施,实现污水水质达标。根据对风城超稠油污水处理系统运行情况,优化污水处理系统隔油、排泥、清罐周期,使污水系统更平稳地运行。

对污水一级过滤器管理方式及二级过滤器管理方式进行优化,定期对滤罐进行检查,保证改性纤维束滤料清洁。风城稠油污水处理系统投产以来,根据现场的生产情况,针对药剂加药泵、过滤器的内部结构以及混凝沉降罐的排泥工艺进行改进,保证了系统的高效运行。

4 结语

通过计算可知,风城超稠油污水处理系统处理量为5.75×104m3/d,可满足126台锅炉用水,节约清水1514×104m3/a,节约天然气13140×104m3/a,年节约费用21400万元。不仅节约了水资源,而且减少了环境污染,具有良好的经济效益和社会效益。

(栏目主持 李艳秋)

10.3969/j.issn.1006-6896.2015.3.002

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