矿用带式输送机CST控制系统水冷装置的改造
2015-01-16储诚赞
储诚赞
(安徽省煤炭科学研究院安全评价中心)
矿用带式输送机CST控制系统水冷装置的改造
储诚赞
(安徽省煤炭科学研究院安全评价中心)
随着隔爆型CST控制系统在矿山主运输系统的广泛使用,其自身的安全性、稳定性也逐渐被人们重视。CST控制系统启动时由于摩擦片离合时会产生高温,当温度超过一定值后,其自身的安全保护装置会及时报警,带式输送机停车,影响矿井生产效率;另外,该系统长期在高温环境下运行,不利于安全生产。基于此,对CST控制系统冷却装置进行了改造,解决其在使用过程中的高温超限问题。
CST控制系统 摩擦 高温 水冷却装置
随着矿井安全投入的进一步加大,各种先进装备在矿山得到了广泛使用,CST(Controlled Start Transmissions,以下简称CST)可控启动传输装置便是其中之一。CST控制装置通过控制其输出轴的转速和扭矩,实现大惯性负载的平滑启动、制动,解决了大功率带式输送机在超长距离运输中启动和制动的难题。
CST控制系统由液压控制系统、齿轮减速系统、离合器、油冷却系统组成。CST控制系统能实现长距离、大功率带式输送机的平稳起动和制动,很好的保护了带式输送机,提高矿山主运系统的提升效率,但在启动时,由于摩擦片离合时的摩擦产生高温,使CST控制系统的油温迅速上升。CST控制系统初始启动油温限值为45 ℃,低于45 ℃才能启动,高于45 ℃时则不能启动。当运行中系统油温高于75 ℃时,CST控制系统会自动保护,使主运系统停车。所以,大多数情况下,CST控制系统传动油温较高,而其自带的风冷散热器受井下通风条件限制,油温无法及时冷却,延长了皮带机的重新启动时间,致使启动时间都在10 min以上,如果在夏季,地面温度高,油温下降更慢,开车启动时间更长,启动时间长达15 min以上,影响了矿井主运系统的提升效率和矿井产量指标的顺利完成。
为此,在散热器与风扇叶之间加入一组带有喷淋细孔的水管,当散热器风扇运行时,将水管里的水滴吹向散热器,实现强制冷却,加快了散热时间,但散热器长时间在水里,表面会被水垢所腐蚀,堵塞散热器,使其不能正常工作,损失巨大。因此,需在本身零部件无损害的前提下,对CST控制系统冷却装置进行改造,增设水冷装置。
1 CST控制系统原冷却装置
当油箱温度超限时,冷却系统启动,冷却泵将CST控制系统油箱里的高温油抽出,经过油、空气热交换器(40目的篮式过滤器)、离合器摩擦盘后返回到油箱,当液压油经过离合器摩擦盘时,液压油起到了力矩传递介质的作用,为湿式离合器提供了润滑功能,同时作为冷却介质将热量从离合摩擦盘中带走。
2 改造后CST控制系统冷却装置
如图1所示,在原有冷却系统的基础上,串联一个水冷装置,使CST控制系统管路中的油在经过散热器一次冷却,再由水冷装置对其进行二次冷却,使其传动系统油温迅速降低到设定温度以下。水冷装置的内部结构为并列排放的6根水管,管子内部为水冷却介质,管道外部流动的是经过散热器后未完全冷却的传动油。当CST控制系统中未完全冷却的传动油流过水冷装置时,管状结构水冷装置能进一步带走传动油的热量,从而达到进一步冷却的效果。通过现场实践,改造后的冷却装置对于传动油的冷却有很明显的效果,极大的降低了超温停车的频率和重启时间。
3 结 语
本次改造原理简单,对系统本身没有任何损伤,仅在CST原来的冷却系统基础上串联一个水冷装置,实现了对CST控制系统传动油的二次冷却;通过冗余的冷却系统设计,加快了传动油的冷却速度,大大降低了系统重新启动的等待时间,同时,由于冷却效果显著,基本上杜绝了CST控制系统由于油温超限而造成的系统停车,保证了主运系统的正常运转,提高了提升系统效率,为保证矿井全年产量指标的完成提供了有力保障,也避免了由于系统过热运行而引发的安全事故。
图1 改造后冷却装置
2015-04-30)
储诚赞(1983—),男,工程师,硕士,230001 安徽省合肥市包河区宣城路81号。