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采煤机电机转子内花键修复技术探讨

2015-01-12李焕娣

同煤科技 2015年3期
关键词:花键齿槽外径

李焕娣

0 引言

近年来,采煤机电动机转子负荷输出端由外花键改为内花键,并且越来越普遍。如采煤机用YBC2-300 型电动机负荷输出端为内花键,这种改进的特点是电动机与采煤机组用一根齿槽轴连接,当机组负荷过载或闷车时,很快将齿槽轴损坏或断裂,不用拆电机,只需更换一根新齿槽轴就可解决问题;但是当电动机内花键损坏后,必须拆下电机修复。以前,就近修理厂无法修理,只能买厂家的新转子,非常影响生产。因购买新转子等待时间长、费用高,1 根300 kW 成品转子费用是25 000 元。1 根转子只因内花键损坏就报废实在太可惜,为此探索修复YBC 型系列电动机转子内花键具有现实意义。

1 电动机转子内花键结构分析及修复方案

1.1 电动机转子内花键结构分析

YBC2-300 型电动机的转子示意见图1,可看出转子内花键的轴向位置在距负荷端端部入深323 mm处,内花键与转子的转轴为一整体,转轴与铁芯通过滚花与键烘装连接,内花键损坏失效后必须更换整个转子,大多修理厂没有转子的专用加工设备,其他设备的加工精度与工艺又达不到要求,因此只能去电动机制造厂家更换新的转子。

图1 YBC2-300 型电动机转子示意

1.2 内花键修复方案一

通过扩孔车去损坏花键,更换新花键套,再在外边镶套以固定花键套的轴向位置。

在方案实施中发现了问题:通常电机内花键轴向位置距外端较浅,很容易车掉内花键后更换,并容易焊接。而本台YBC2-300 型电机的内花键轴向深达323 mm,不容易车掉。即使车掉后精度也达不到要求,因为尺寸太深,轴的同轴度、圆柱度、圆跳动等形位公差均达不到要求。另外,更换花键套后,必须焊接才能确保机械强度,工件短一点,端部焊接后工件变形不大,可以保证工件两端的轴向倾斜度很小;而本台电机的花键套长达323 mm,端部焊接后很难保证轴向中心线不会倾斜且不超差,成品率极低,综合性能达不到要求。

1.3 内花键修复方案二

采用断轴再接工艺更换内花键套。也就是在转子轴端部适当位置切断,使花键套的轴向深度变浅,便于加工和焊接。用车床扩孔车掉损坏的旧花键,加工新的花键套后再将新花键套与转轴焊接在一起,并确保原来转轴的各部分尺寸公差、形状等均不变。

为确保焊接后电动机转轴的机械强度,采用了加大焊接坡口尺寸的方法。花键套外圆内侧与车掉花键套后的转轴内孔采用过盈配合,以进一步加强焊接后转轴的机械强度。根据以前的断轴再接经验和强度校核,此方案可行。

2 内花键套的设计

根据齿槽轴参数,确定内花键套参数(见表1)。

表1 内花键参数

为确保齿面的抗疲劳强度和较好的韧性,将齿面调质,调质硬度(250~270)HBW;再进行中频表面淬火,深度4 mm~6 mm,硬度由原来的洛氏硬度(30~35)HRC 增加为洛氏硬度(45~48)HRC,提高了内花键的综合力学性能,以承受较大的交变载荷和冲击载荷。

因为电动部的转子承受冲击、反复弯曲疲劳和扭转,主要瞬时超载而扭断,故根据抗扭强度公式计算花键套外径。

抗扭强度公式[1]:

式中:d ——花键套外径,mm;

T ——轴所传递的扭矩,N·m ;

[τ]——许用扭转剪应力,在42CrMo 材料的许用扭转剪应力范围内选取最小值35 N/mm2;

α ——空心轴内径d1与外径d 之比,。

式中:P ——轴所传递的功率,kW;

n ——轴的工作转速,r/min。

考虑到电机的过载能力,强度校核中应按最大转矩计算:Tmax=2×T=2×1 935.8=3 871.6 N·m.

将抗扭强度公式代入上述数据可得:

故选取花键套外径d=100 mm。

3 内花键套的制造

根据上述数据和转子总长设计出内花键套(见图2)。

图2 内花键套

根据内花键套的形状尺寸及内花键参数,确定加工内花键的工艺路线:下料→锻造→退火→粗加工→半精车外圆→精车外圆→淬火→高温回火→粗磨外圆→滚铣花键槽→精磨→锻压→热处理→机加工等分别加工[2]。

(1)用车床扩孔并车掉损坏的旧花键。因内花键用于传递转矩又得实现牢固结合,故镶嵌的内花键套选用Φ100H7/t6 过盈配合,将孔扩至,内花键轴孔配合的最大过盈量Ymax=Dmin-dmax=EI-es=0-0.113=-0.113 mm,最小过盈量Ymin=Dmax-dmin=ES-ei=0.035-0.091=-0.056 mm,满足了内花键的精度设计要求,还需确保内花键焊接后的机械强度和轴的抗扭强度。

(2)组装花键套前,将电机转子整体放入干燥室升温至180℃,恒温4 h~6 h 后再用氧气对轴头局部加热至300℃~400℃,花键套用液氮煮2 min,用压力机将花键套压装进去并到位[3]。

(3)在满足强度要求的前提下,内花键套和转子选择合理的V 形预制坡口[1]。坡口处采用多层多道焊接工艺。焊端面焊缝和4 个填焊孔,焊面不得高于轴表面,减少残余焊接变形和应力,确保焊接质量。焊后刀检端面和其他台阶径面,确保各台阶直径在图标公差范围之内。

(4)用车床将焊口车平,恢复电动机转子原状。

(5)钳工修齿,以防止焊后齿形或尺寸变形,确保齿槽轴顺利装入花键套并有合适的配合。

4 空心轴强度校核

内花键套是按抗扭强度设计的,应该没有问题;外部各部分轴肩与原转轴相同是经过强度校核的,不用再校核。现只校核焊口处的抗扭强度。根据图1 尺寸,按空心轴校核,转轴材料选用40Cr 调质钢。空心轴的内径d1与外径d 之比,转轴传动的最大扭矩Tmax=3 871.6 N·m,许用扭转剪应力[τ]=35 N/mm2,将这些数据带入抗扭强度公式可得:

通过验算可知,空心轴的强度满足要求,焊口处强度通过校核。

5 使用效果

修复1 台采煤机用YBC 型电动机转子内花键的成本费用为2 800 元,和购买新转子相比,价格低廉;用抗扭强度计算出的内花键套增加了壁厚,又加大了齿面硬度,设计出的内花键套是经济适用的;缩短了修理周期。应用此技术先后对26 台采煤机电动部转子内花键进行了更换修复,至今设备运行正常。

6 结语

YBC 型电动机转子内花键的成功修复,填补了大同煤矿集团公司电动机转子修理技术的空白。该新工艺在不更换转子的情况下更换内花键,为修复类似电动机转子的内花键积累了经验,其他结构形式的电机更换内花键也可以借鉴上述方法。

[1]成大先.机械设计手册[M].北京:化学工业出版社,2000.

[2]金续曾.新编电机绕组修理手册[M].北京:中国水利水电出版社,2011.

[3]傅丰礼,唐孝镐.异步电动机设计手册[M].北京:机械工业出版社,2008.

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