APP下载

汽轮机转子振动分析

2015-01-08

科技视界 2015年11期
关键词:积碳缸体螺丝

刘 海

(京能集团京玉发电有限责任公司,山西 右玉037200)

1 概况

某发电公司安装的两台汽轮机组,均为北京汽轮电机有限责任公司采用阿尔斯通技术制造的330MW亚临界、单轴、三缸双排汽、一次中间再热、冲动式、直接空冷凝汽式汽轮机组,型号是N330-17.75/540/540,采用中压缸冲车、启动方式,设有高压缸倒暖系统,机组在冲车前及低速暖机状态下,高压缸及高压转子通过倒暖阀进行倒暖加温。

高、中、低压转子及发电机转子各由两个轴承支持方式,每个轴承均有两个轴振测点(X向、Y向)、两个轴承振动测点(X向、Y向)。机组在启动冲车升速过程中,转速在2900rpm以下、一至六瓦任一瓦轴振达180um时,保护动作掉机;机组运行中,要求各轴振值在76um以下,若任一轴振值达130um,要人为手动打闸停机。机组实际运行中,主机一至六瓦轴振值均在55um以下。

2 机组出现轴振大异常现象

(1)机组整套启动调试期间,在进行第一次超速试验、调整危急保安器飞锤弹簧后,再次冲车进行试验时,出现了一瓦轴振值随主机转速升高而增大的现象。在转速达1550rpm时,一瓦X向轴振达181um、Y向轴振达167um,轴振保护动作掉机。在盘车4小时、偏心值达34 um后,再次进行冲车启动,但在转速升至1500rpm时,再次发生一瓦轴振大、保护动作停机异常。此后停运机组,对主机系统进行全面检查。

(2)机组投产后仅两个月,出现了一、二、三、四瓦轴振间断性增大现象,四个瓦轴振趋势相同,一瓦轴振最为突出,最大轴振变化幅度达60um,且随着时间的持续,轴振变化的频率逐渐频繁,振动幅值越来越大。轴系振动特点及相关参数(见附件):

①#1、#2、#3、#4 瓦轴振同步向高、向低幅值振动,#5、#6、#7、#8 瓦轴振值基本无变化。

②160MW~170MW负荷下,1X轴振峰值较高,最高达139um,负荷较高240MW以上时,峰值在100 um以下。

③在机组刚投产时,轴振每天仅一次,且幅值较小,2个月后,逐步出现振动增大的频次增高,每2小时振动一次,且轴振幅值也有所增大,由原来的85um最高上升至139um。

3 汽轮机轴振大原因分析

3.1 针对第一种引起主机轴振大异常工况,进行了以下检查(见图1、图2)

(1)盘车状态下,轴系偏心为34um,盘车电流21A,均与正常方式下参数相同。

(2)在汽轮机惰走及盘车状态下,对高压、中压汽缸内部及前轴承箱、二、三瓦轴承箱听音检查,未听到异常声音。

(3)在汽机高压转子、中压转子金属温度降至150℃停运盘车后,对一瓦前轴承箱内的零部件进行了检查,未发现异常。

(4)在对调整后的飞锤又进行了细致地检查,发现机头固定危急遮断器端部的一条螺丝脱出,与其前边的支架产生间断碰摩,导致轴向动静部分摩擦,最终导致一瓦轴振值大幅变化。

(5)危急遮断器端部的螺丝直径为20mm,与其前部支架虽未形成连续、刚性碰摩,但对轴系的振动影响特别灵敏,特别是距其最近的一瓦轴振更加明显。

3.2 针对第二种引起主机轴振大异常工况,进行了以下检查

(1)二、三瓦油档处,因润滑油系统为微负压状态,油烟及空气中的尘埃被吸至油档处节流积存,由于二、三瓦油档处距高、中压缸本体很近,导致油档处的温度较高,在这种环境温度高的情况下,油档内吸入的油泥尘埃在高温长时间的烘烤下,形成坚硬的“积碳”,当“积碳”量达到一定程度时,造成油档与轴系间间隙消失(上油档与大轴间间隙 0.20mm~0.25mm、下油档与大轴间间隙 0.05mm~0.10mm、左右侧油档与大轴间间隙0.10mm~0.20mm),形成动静部分间断碰磨,反映出主机轴振不稳定振动(见图3、图4)。

图1 汽轮机头处固定危急遮断器螺丝轴向动静摩擦图之一

图2 汽轮机头处固定危急遮断器螺丝轴向动静摩擦图之二

图3 汽轮机二、三瓦油档处的积碳图片之一

图4 汽轮机二、三瓦油档处的积碳图片之二

表1 #2机组各瓦轴振工况记录

表2 #2机组各瓦轴振工况记录

表3 #2机组各瓦轴振工况记录

北重阿尔斯通技术汽轮机组,高压缸缸体距一瓦油档100mm,高压缸缸体距二瓦油档80mm、中压缸缸体距三瓦油档80mm,较其他类型机组的间距都小(哈尔滨汽轮机组间距基本在150mm左右,上海汽轮机组间距基本在200mm左右),这样导致各瓦油档处温度偏高,特别是汽封如有漏汽现象时,这些间隙处的温度会更高。在室外环境温度25℃、汽机本体化妆板内温度38℃、满负荷工况时,高压轴封供汽温度327℃、低压轴封供汽温度125℃,高压缸缸体与一瓦油档间温度达62℃,高压缸缸体与二瓦油档间温度达108℃、中压缸缸体与三瓦油档间温度达105℃,中压缸缸体与四瓦后油档间温度达98℃。

检修期间对油挡内的“积碳”进行了清理,机组并网后,已运行三个月至现在还未出现轴振波动异常。

4 采取的措施

(1)经检查固定危急遮断器端部的螺丝由于原紧力不足产生松动而脱出,此后将该螺丝取出,重新配置了新螺丝及足够的紧力,并设置了止销防止其退出。

在采取上述措施后,机组再次冲车启动,一瓦轴振值在50 um以下,未再出现波动或超限异常。由此可见,汽轮机组除了通常所见的由于径向摩擦造成轴振较大外,在实际运行过程中,轴向间的动静摩擦也会使轴振增大。

(2)由于“积碳”原因导致主机轴振大采取的措施

①根据本机组油档与汽缸间距窄的特点,在油档与汽缸间加设隔热层,使汽缸产生的热量尽可能少的辐射到油档上,这样使油档上的温度不至于长期处于较高的温度。

②在满足润滑油系统回油畅通、油烟能顺利排出的情况下,尽量降低润滑油箱内的负压值,这样就可减少油档处吸入、积存的油渍量。

③机组每运行半年或停运时间超过15天时,要有计划定期地对这些油档中的“积碳”进行检查清理。

④对汽封系统压力调整门及自动回路进行调整,减少汽封漏汽量。

⑤在机组进行A、B修揭缸检查时,要对汽封齿作全面检查、处理,减少汽封漏汽量。

猜你喜欢

积碳缸体螺丝
丢失的螺丝
治理“吃心不改”需要拧紧螺丝
如何消除灰铸铁缸体麻点缺陷
缸体顶面轮廓度加工能力提升分析
铸铁缸体新型电机孔粗镗刀具的应用
清除汽车积碳再升级
罕见的螺丝
缸体铸件清理打磨自动化输送线设计
柴油机气门及EGR管路积碳问题的分析与解决
接受美学视阈下的《螺丝在拧紧》