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青海省都兰县五龙沟矿区坑道钻探工艺研究

2015-01-01徐国辉万道含杨树强高元宏

钻探工程 2015年11期
关键词:五龙坑道绳索

徐国辉,万道含,杨树强,高元宏

(1.青海省第二地质矿产勘查院,青海西宁810000;2.中国地质大学〈武汉〉工程学院,湖北武汉430074)

东昆仑造山带是一个经历多期构造活动的复杂造山带,是青藏高原北部重要的成矿地质构造单元,蕴藏着非常丰富的矿产资源[1-2]。五龙沟金矿位于青海省柴达木盆地南缘、青藏高原北部东昆仑山中段北缘五龙沟地区,行政区划隶属青海省海西州都兰县,是青海省地质矿产调查工作中发现的一个具有潜力的中大型矿床,被认为是青海省最具资源潜力的金矿集中区之一。

五龙沟矿区地形复杂,山势陡峭险要,地貌属深切割高山区,海拔在3000~4500 m之间,相对高差在800 m以上[3]。由于矿区地形切割大,许多在地表布设的钻孔因修路难度大、修路工期长、施工难度大等因素而选择布置在矿区坑道内。

本文针对五龙沟矿区3320平硐89线中段布设的SZZK8905钻孔特点,开展坑道钻探工艺研究,对该地区的地质找矿工作具有十分重要的意义。

1 区域地质概况

1.1 地层概况

五龙沟矿区出露的地层主要有:下元古界金水口群(Pt1j)、中元古界小庙群(Pt2)、上元古界丘吉东沟群(Pt3q)、下古生界奥陶系祁曼塔格群变火山岩组(Oqb)和第四系(Q)[4],地层岩性见表 1。

表1 地层岩性

1.2 构造特征

区内断裂构造极为发育,褶皱变形强烈,按断裂走向可划分为NWW向、NW向、NNW向以及SN向、NE向和近 EW 向等6组[5]。其中,NWW -EW向断裂,具有切割深、延伸长、长期活动的深断裂特征,控制了区域地质构造演化及地层、岩浆岩、矿产的形成和分布,是构造单元的分界。主要有昆北断裂带、昆中断裂带和昆南断裂带[3,6],见图 1。

图1 东昆仑断裂带及构造分区略图

1.3 岩浆活动

矿区内岩浆活动强烈,岩浆岩广布,以晚元古代、古生代的中酸性侵入岩为主。矿区发育外滩超基性—中性岩浆岩,呈岩株和岩枝(脉)两种产态,为本区金成矿提供了物质及动热来源[7]。

2 矿区钻进难点

矿区地层受东昆仑断裂构造带的影响,地层条件极其复杂,在钻进过程中存在的钻进难点主要有:

(1)孔壁岩石破碎,易掉块,甚至产生坍塌现象,孔壁不稳定;

(2)地层中含有断层泥,易造成孔壁缩径,憋泵现象严重;

(3)钻进水敏性地层时,钻头糊钻现象严重,易造成烧钻事故;

(4)由于地层破碎,回次进尺少,常规取心难度大,岩心采取率低。

3 坑道钻探施工工艺

3.1 钻孔参数设计

2010年,在五龙沟矿区3320平硐89线中段内布设了SZZK8905钻孔,由于矿区地层条件复杂,施工难度较大,该孔在外协单位施工过程中遭遇钻偏、取心不足等问题并先后挪孔3次,皆以钻孔报废而终止。至2012年,五龙沟矿区进入详查阶段,为达到地质找矿目的,进一步探明矿产储量,重新启动该孔的钻探施工任务,钻孔参数设计如下:孔号SZZK8905、设计孔深650 m、钻孔倾角88°、方位角206°43'。

3.2 钻机选择

在坑道中实施钻探工作,由于坑道空间狭小,不易布设钻孔,决定了坑道钻探不能使用大型钻探设备。另外,若机场面积太大,坑道四周的围岩就需要特殊支护,并且考虑到钻机在运行过程中振动对周围岩体产生不利影响,易带来一系列安全隐患问题。五龙沟矿区3320平硐89线横截面尺寸为:高1.8 m×宽2.0 m,开辟出的钻机机场空间大小为:高6.7 m×宽6.0 m×长6.0 m(见图2)。

图2 机场断面布置图

综合考虑坑道机场大小与钻孔深度等因素,结合青海省第二地质矿产勘查院钻探设备尺寸大小及施工能力,最终选用宝长年LM-75型坑道钻机来完成此次钻探任务。该钻机主要性能参数见表2。

表2 LM-75型钻机性能参数

3.3 钻孔结构

由于坑道内地表岩石为完整基岩,无第四系覆盖层,故SZZK8905钻孔全孔段采用绳索取心工艺钻进,采用三开式孔身结构:

(1)开孔使用HQ金刚石绳索取心钻进,钻进9 m后,下入HQ系列孔口管;

(2)换用NQ金刚石绳索取心钻进,直至达到钻机的最大实际钻深能力;

(3)最后使用BQ金刚石绳索取心钻进至终孔。

若使用NQ钻进可以达到终孔设计目的,则尽量不用BQ钻进,因为BQ系列钻杆与内管总成之间的环状间隙较小,回次取心后内管投放速度慢,耗费的时间较长[8-9]。若钻杆内壁结垢,则内管在投放跟提拉的过程中更易受阻,往往造成内管投放不到位打单管、副卷扬钢丝绳被拉断等现象。

实践表明,LM-75型钻机使用NQ系列钻具钻进至535.20 m时,在钻杆柱的自重作用下,卡瓦已经不能对钻杆形成有效夹持力(高原环境下,钻机损耗部分动力),不得已情况下只能换用BQ系列钻具继续钻进,并将NQ系列钻杆作为套管使用。在钻进达到设计孔深650.0 m后,由于未达到预期找矿目的,继续钻进至700.20 m终孔。SZZK8905钻孔结构见图3。

图3 SZZK8905钻孔结构示意

3.4 破碎带取心技术

SZZK8905孔全孔段使用Q系列金刚石绳索取心技术的方法,在钻进过程中钻遇破碎带地层时易产生憋泵、回次进尺少、岩心采取率低、钻进效率低等问题,无法发挥绳索取心钻进的优越性。

因此,在施工中优先考虑了针对破碎地层使用的绳索取心液动冲击器,以期解决岩心采取率低及钻进效率低等问题。现场实践证明,绳索取心液动冲击器对冲洗液的固相含量及颗粒大小要求较高,当固相含量>2%或固相颗粒>74 μm时,冲击器易受卡导致不工作。在金刚石小口径钻探中常采用自然沉淀法去除岩粉,此方法无法及时有效地除去钻井液体系中的大颗粒等无用固相,不能满足液动冲击器实际工作的需要,最终未采用液动冲击器。

分析发现,破碎地层钻进回次进尺少、憋泵、岩心采取率低等问题与钻进参数(钻压、转速、泵量)有很大关系。钻压过大,在钻头压入地层的同时,产生的岩石碎屑易堵入卡簧座与钻头内台阶之间的间隙,从而造成憋泵、回次进尺少。泵量太大,加大对破碎岩心的冲刷作用,降低了岩心采取率。

为了提高岩心采取率、提高钻探效率,减少冲洗液对破碎岩心的直接冲刷,通过改变钻头的水路结构来达到预期目的,特委托厂家加工了底喷式绳索取心钻头(见图4)。

图4 底喷式钻头

钻头特点:钻进时将内管卡簧座(卡簧座不带水口)与钻头内台阶的距离缩短甚至顶死,钻井液从卡簧座与钻头内壁之间的10个水眼直接流入孔底,减少了对岩心的直接冲蚀,同时也解决了憋泵问题(见图5)。

图5 底喷式钻头剖面

实践表明,底喷式钻头结合相应的钻进参数(破碎地层钻进、NQ绳索取心段):钻压5~8 kN、转速500~700 r/min、泵量30~50 L/min,有效地解决了破碎带钻进效率低与岩心采取率低的问题。需注意的是在钻进过程中不进尺的情况下应立即捞取岩心,防止岩心被磨损。钻进工艺改变前后破碎地层的取心效果对比见表3。

表3 工艺改变前后破碎地层取心比较(NQ绳索取心段)

3.5 钻井液体系研究

3.5.1 无固相防塌钻井液

SZZK8905钻孔先后经过3次施工均报废,施工队伍主要采用单一的无固相聚丙烯酰胺钻井液,钻井液性能及钻进效果很不理想。鉴于前期施工中遇到的地层情况及钻进难点,兼顾金刚石绳索取心钻进特点,在总结以往经验基础上,本次施工采用无固相防塌钻井液体系。

钻井液配方:1 m3水+0.05%聚丙烯酰胺(PHP)+0.5%高粘羧钾基纤维素钠(HV-CMC)+2%植物胶+1%无荧光润滑防塌剂+0.1%烧碱。

通过室内实验测得该配方钻井液性能参数如下:漏斗粘度23.4 s,表观粘度9.5 mPa·s,塑性粘度7.5 mPa·s,动切力2 Pa,动塑比0.27,失水量11.6 mL/30 min,密度1.015 g/cm3,pH 值10.5。

现场应用发现,该配方钻井液具有较好的流变性能,并且对破碎地层起到一定的防塌效果,同时对弱水敏地层具有一定的抑制作用,能保证金刚石绳索取心钻进充分发挥其优越性,实现高转速钻进。在0~613.20 m孔段钻进中,顺利穿过了遇到的复杂地层。

3.5.2 低固相钾基钻井液

SZZK8905孔在613.20 m后钻遇灰黑色断层泥(见图6),最厚处达25.20 m,之后断层泥与灰白色糜棱岩化斜长花岗岩交替出现,钻进过程中憋泵、缩径现象严重,并伴有坍塌现象,成为613.20~700.20 m孔段最大的技术难题,严重影响了钻进效率。

因此,根据地层情况及时调整了钻井液配方,采用低固相钾基钻井液体系。要求钻井液具有低滤失量、低渗透性、抑制性好、防塌效果好等性能,同时又要满足BQ金刚石绳索取心钻进要求的固相含量低、避免钻杆内壁结垢的特点。通过实验研究分析,确定了低固相钾基钻井液配方:1 m3水+3%钠基膨润土+2%KCl+1%磺化沥青+0.5%高粘羧甲基纤维素钠(HV-CMC)+0.02%聚阴离子纤维素(PAC-141)+0.1%烧碱。

图6 灰黑色断层泥

测试了该钻井液性能如下:漏斗粘度32.39 s,表观粘度17.5mPa·s,塑性粘度14 mPa·s,动切力3.5 Pa,动塑比 0.25,失水量 8.75 mL/30 min,密度1.03 g/cm3,pH 值 9.5。

现场应用发现,该配方钻井液成功抑制了孔壁断层泥水化膨胀、缩径、坍塌问题,有效避免了钻杆内壁结垢现象,在613.20~700.20 m孔段的断层泥地层中,岩心采取率达85%以上。

4 结语

(1)五龙沟矿区坑道SZZK8905钻孔施工难度大,前3次均以失败告终,第4次施工克服了一系列技术难题钻进至700.20 m终孔,创下了青海省第二地质矿产勘查院坑道钻探最深纪录,为五龙沟矿区地质找矿提供了宝贵的原始资料。

(2)该孔在作业空间狭小的情况下,采用宝长年LM-75型坑道钻机、底喷式钻头、全孔段Q系列绳索取心钻进技术,平均岩心采取率>98%,实测钻孔顶角与设计值之差4.2°,被评定为优质钻孔。

(3)针对不同地层岩性特点,分别采用无固相防塌钻井液、低固相钾基钻井液体系,有效解决了钻进过程中憋泵、孔壁缩径、坍塌、岩心采取率低等问题。

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