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工装设计对冷板焊接质量的影响

2014-12-27尹恩怀安占军

科技视界 2014年5期
关键词:冷板钎料钎焊

尹恩怀 安占军 李 超

(中国电子科技集团公司 第二十研究所,陕西 西安710068)

0 引言

随着雷达等电子设备逐渐向小型化、集成化发展,各种元器件的集成度越来越高,封装密度越来越大,导致电子设备的热流密度急剧上升。传统的风冷技术已无法满足高热流密度器件的散热需求,需采用更为高效的液冷冷却技术,而液冷冷却技术的关键部件为液冷冷板,其质量的高低直接影响到整部雷达工作的可靠性[1-3]。液冷冷板通常采用先机械加工再真空钎焊的方法成形,但由于冷板焊前装配、定位不当,真空钎焊过程中容易出现流道堵塞问题。目前,为适应雷达等产品的小型化发展趋势,冷板和流道的设计尺寸均在不断减小,上述问题表现的愈加突出。工装设计被公认为影响真空钎焊质量的一项重要因素[4-5],高焊接质量的产品需要合理的工装设计。因此,本文重点研究工装设计类型对冷板焊接质量的影响。

1 试验方法

1.1 实验材料

实验所选母材为3A21铝合金,钎料为0.1mm厚的Al-Si-Mg箔材。工装采用的材料为1Cr18Ni9Ti。

1.2 冷板结构

冷板分为槽板和盖板,其流道形貌局部图见图1所示,流道截面尺寸为2×3mm。冷板盖板为为3mm的板材。

图1 冷板流道结构示意图

1.3 工装设计与焊接结构装配

本实验设计刚性工装和柔性工装两种类型。刚性工装即为螺钉紧固式工装,其夹紧固定方式为螺钉旋紧方式。由于其耐热性远远高于待焊件,而线膨胀系数又远低于待焊件,因此焊接加热过程中往往忽略工装的膨胀,视其为刚性不变,但实际上会因为待焊件的膨胀而出现少许变形。柔性工装即C-型弹簧片压紧式工装,利用弹簧片的收缩力将工件夹紧,使工件在焊接过程中的受压状态基本保持不变。冷板焊接装配按照自上而下的顺序为:不锈钢垫板、冷板槽板、焊料、冷板盖板、不锈钢垫板,见图2(a)和(b)所示,分别为采用柔性工装和刚性工装装配的焊接结构示意图。

图2 柔性工装与刚性工装装卡后示意图

1.4 真空钎焊

设备采用中国电子科技集团公司第二研究所生产的ZHS-120铝真空钎焊炉。工作真空度为3×10-3Pa;升温速率控制在约10℃/min,经过300℃、400℃、和550℃时各保温30min,待炉温升至600℃时,保温10min;工件随炉冷却至150℃时,取出冷至室温。

2 试验结果与讨论

2.1 冷板工业CT分析

对采用两种工装焊接后的冷板进行了外观和内部流道分析。图3(a)为采用柔性工装焊接的冷板外观照片,可以看出钎料铺展均匀,无明显的焊接缺陷,焊缝外观质量较高。图3(b)为采用柔性工装焊接冷板的工业CT影像,冷板通道内部无杂物及钎料堆积。图4(a)为采用刚性工装焊接的冷板外观照片,由图可知钎料外溢严重。图4(b)为采用刚性的U-型工装焊接的冷板工业CT影像,冷板通道内部出现多处堵塞,见图4(b)中箭头所指部位。

图3 采用柔性工装焊接冷板的外部形貌和工业CT影像

图4 采用柔性工装和刚性工装焊接冷板外部形貌和工业CT影像

2.2 水压实验结果

对于采用柔性工装焊接的冷板,流道内没有出现堵塞及焊料堆积现象,需进一步进行水压测试,验证其水密性,测试参数要求:0.8 MPa,保压30min。实验结果表明:在规定的压力和保压时间下,冷板无渗水、漏水现象,判断试验件全部合格。

2.3 工装设计对冷板质量的影响分析

在冷板的焊接工装设计中,需要考虑不同材料受热变形问题。按照两种材料热膨胀系数计算产生的膨胀量差。计算公式为:

ΔL=L×ΔT×Δα=L×ΔT×(α2-α1)

其中:ΔL是热膨胀产生变化的膨胀量差;L是夹持距离,这里取10 mm;ΔT是钎焊温度减去室温,这里取580℃;α1和α2分别是被夹持件和夹持件的平均线膨胀系数(/K)。

本实验刚性工装材质选用耐热不锈钢,牌号为:1Cr18Ni9Ti,其线膨胀系数为18×106/K,而铝合金的线膨胀系数为25×106/K。由于线膨胀系数的不同,冷板在焊接过程中受热膨胀,经计算在焊接温度的膨胀量为0.04mm,说明冷板所受到的夹持力随焊接温度的升高而不断增加,当温度升高到钎料熔点时,熔融钎料在较大夹持力作用下将沿着焊缝流动,进而流向冷板外部或流道内部,由图4(a)显示钎料向冷板外部流动出现钎料块,图4(b)显示钎料向流道内部流动导致流道堵塞。通过对比,采用柔性的C-型工装焊接的冷板,由于冷板的受热膨胀量可以随着柔性的C-型工装变形而得到有效释放,焊接过程中的夹持力几乎保持不变,焊接成形后没有出现明显的钎料流动现象,可以有效避免流道堵塞问题。

3 结论

由于不锈钢的线膨胀系数大于铝合金,所以刚性工装在受热膨胀过程中产生较高的夹持力,引起液体钎料流向冷板外部和流道内部,最终导致冷板堵塞;柔性工装由于夹持力变化不大且均匀,受冷板热膨胀的影响较小,没有出现钎料向流道内堆积和外溢现象,经水压0.8 MPa,保压30min测试冷板无泄漏。

[1]宋君.相控阵雷达冷板的加工技术研究[J].电子机械工程,2002,18(3):59-62.

[2]张兆光.固态有源相控阵雷达冷却技术探讨[J].现代雷达,1996,18(1):88-95.

[3]安占军.冷板加工工艺研究[C]//第十七届全国钎焊及特种连接技术交流会论文集:394-395.

[4]贾建中.真空铝钎焊夹具设计浅析[J].电子机械工程,2005,21(1):49-51.

[5]冯展鹰.铝合金毫米波构件真空钎焊工艺[J].电子机械工程,2010,26(6):45-47.

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