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“两堵一注”封孔配套下筛管工艺抽采技术研究

2014-12-26王建彬

技术与市场 2014年11期
关键词:主辅筛管封孔

王建彬

(山西晋煤集团 沁水胡底煤业有限公司,山西 晋城048214)

1 主辅运迎头钻孔施工地点瓦斯地质条件

胡底矿井为煤与瓦斯突出矿井,主采3#煤层,属不易自燃煤层,煤尘无爆炸危险性[3]。主辅运迎头揭煤位置处在背斜一翼,主运迎头刚过DF 主运1 H=2 m∠80°断层,标高+187 m,辅运迎头预计5 m 揭露DF 主运1 断层,标高+179 m,如图1所示。主辅运迎头揭煤区域实测原始瓦斯含量最大为17 m3/t,3#煤层透气性系数为13.03 -21.30 m2/(MPa2·d),3#煤层坚固性系数f 值为0.65 -0.77。

图1 胡底矿井

2 主辅运迎头钻孔对比分析

2.1 主辅运迎头钻孔抽采效果分析

表1 主运迎头钻孔抽采效果分析

表2 辅运迎头钻孔抽采效果分析

类型 施工时间 总孔数 总进尺 成孔数 成孔进尺 成孔煤孔进尺 成孔率 煤孔进尺率 百米钻孔流量普通钻孔 10.21~11.27 107 6 208 98 5 198 1757 91.5% 28.3%—下筛管孔 10.21~11.27 27 1 657 27 1 657 478 100% 28.8%—134 7 865 125 6 588 2 235 93.28% 28.4% 0.098合计 —

从钻孔工程量来看,根据主辅运揭煤钻孔布置图可知,其钻孔掩护范围比值关系为4 ∶5,由于主辅运迎头均位于3#煤层底板法距7m 外,具有可比性。对比分析可知:单位抽采范围内主运布置钻孔总进尺比值为78765 ÷4:20497.5 ÷5 =1:2.08,即主运每掩护1 m2煤层所需的钻孔量是辅运的2 倍。

从钻孔抽采效果来看,辅运迎头煤孔百米钻孔流量为0.098 m3/(min·hm),主运迎头面米钻孔流量为0. 035 m3/(min·hm),即辅运迎头百米钻孔流量是主运迎头百米钻孔流量的2.8 倍。

2.2 影响主运钻孔抽采效果的原因

主运钻孔抽采效果不好的原因有以下几方面:一是原始瓦斯含量大,钻孔内易突出。二是钻孔设计过密,易穿孔。三是钻孔布置点刚过断层,且受爆破破岩工艺影响,岩体破碎,易塌孔。四是钻孔聚氨脂封孔工艺不合理,长度不足。

3 主要采取的措施

3.1 提高开孔段岩层整体强度

为提高开孔段岩层整体性和强度,提高抽采效果,主要采取了以下措施。一是钻孔布置面按3 000 mm×3 000 mm 间距布置73 000 mm 的锚索,喷浆100 mm,强度C20,巷道支护方面确保开孔段岩层稳定;二是钻孔布置面预注浆,采用风动注浆泵注水泥砂浆,水灰比0.8 -1,注浆压力约为0.4 MPa,提高封孔段岩层气密性,单孔水泥注浆50 kg 左右。

3.2 优化钻孔设计,减少穿孔

为解决钻孔穿孔现象过多的问题,主要采取了以下措施:一是增大钻孔开孔间距,由原先300 mm 左右钻孔间距增大至500 mm 间距以上。二是合理组织钻孔施工顺序,在设计中明确钻孔施工顺序,现场标定开孔点,有序施工,减少穿孔现象的发生。

3.3 试用筛管新工艺,防止孔内塌孔,提高抽采效果

3.3.1 筛管施工工艺

钻孔成孔后,全孔下入带有筛眼的抗静电阻燃聚氯乙烯管(以下简称PVC 管),作为护壁管和瓦斯抽采通道,既解决了塌孔问题,又不影响瓦斯逸出。其工艺流程为:使用φ94 可脱芯钻头+φ73/63.5 mm 大通孔钻进至设计孔深,此时下入带有悬挂装置的PVC 管并将钻头锁芯顶开,PVC 管及悬挂装置通过钻头,连接于PVC 管上的悬挂装置打开,并牢固地卡于孔壁上,提出钻杆而PVC 护壁管留在孔内。

下PVC 管护壁技术可分为两大部分:①将PVC 管下至钻头处,顶开钻头锁芯并穿过。②连接在PVC 管上的孔底悬挂打开并固定在孔壁上。

3.3.2 下筛管钻孔抽采效果分析

辅运迎头共试验下筛管钻孔27 个,总进尺1 657 m,煤孔进尺478m,煤孔率28.8%。试验过程中,部分钻孔出现穿孔或封孔质量问题导致钻孔浓度与抽气量较低,对比数据选取4 个(3#、7#、17#、25#)有代表性钻孔进行分析。

3#钻孔:倾角28°,方位角90°,1 -22 m 矸-32 m 煤-46 m矸。衰减系数为0.020 4 d-1。

7#钻孔:倾角14°,方位角90°,1 -24 m 矸-37.5 m 煤-50 m矸。衰减系数为0.036 d-1。

17#钻孔:倾角-1°,方位角90°,1 -48 m 矸-65 m 煤-71 m 矸。衰减系数为0.014 7 d-1。

25#钻孔:倾角2°,方位角90°,1 -24 m 矸-54 m 煤-63 m矸。衰减系数为0.033 6 d-1。

与沈阳煤科院测定钻孔瓦斯衰减系数0.034 d-1对比分析,7#、25#钻孔达到了最好抽采效果;而3#、17#孔则较差。

3.4 改变封孔工艺,提高抽采效果

聚氯脂封孔具有方便、快捷、易操作等特点,但存在封孔距离短、遇水易收缩漏气等问题。为提高抽采效果,采用“两堵一注”封孔工艺。其主要优点为:一是提高了钻孔封孔长度,达到了5 m;二是提高了钻孔封孔段岩体气密性,高压注浆有利于孔口岩层裂隙的注浆封堵,且不受水的影响。

4 结语

在采取优化钻孔设计,减小穿孔;提高开孔段岩体强度,试用筛管新工艺,防止孔内塌孔,推广使用“两堵一注”封孔法后,能有效提高上行穿层钻孔的瓦斯抽采效果和减少钻孔工程量。但两者在提高抽采效果所占的比重无法计算。

5 存在的问题及建议

5.1 存在的问题

孔口漏气现象仍较普遍。主要原因有两方面:一是注浆质量将爆破裂隙充分注实,5 m 封孔段以里仍有裂隙导通;二是封孔质量不合格,有窜浆现象。在提高孔口负压至13 kPa 的情况下,浓度全部下降至10%以下。筛管尾部与DN50PVC 封孔管重叠段无封堵措施,筛管仅能起到护孔作用,无法保证负压作用于有孔段。在钻孔施工初期,原始瓦斯压力尚未释放前,钻孔投抽后塌孔现象严重,筛管能起到护孔作用;但在原始压力释放后,钻孔投抽后基本不塌孔,下筛管浪费材料,投入高。

5.2 建议

进一步提高封孔段岩体整体性,继续推广使用表皮注浆配合深孔注浆的工艺,彻底解决岩体漏气问题。增大封孔长度至8~10 m 以上,确保钻孔在高负压下抽采。根据瓦斯地质条件变化情况和钻孔施工顺序,选择性地使用筛管。

[1] 国家安全生产监督管理总局. 防治煤与瓦斯突出规定[M].北京:煤炭工业出版社,2009.

[2] 俞启香.矿井瓦斯防治[M].徐州:中国矿业大学出版社,1990.

[3] 田富超.寺河矿西井区3 号煤层瓦斯突出预测指标研究[D]. 焦作:河南理工大学,2010.

[4] 郭昆明,肖丽辉,冯大钧,等. 新型瓦斯抽采钻孔设备及下放筛管技术研究[J].煤炭工程,2014(1):50 -53.

[5] 肖丽辉,李彦明,郭昆明,等.松软突出煤层全孔段下放筛管瓦斯抽采技术研究[J].煤炭科学技术,2014(7):61-64.

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