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数控机床软故障处理一例

2014-12-25陈绪林李顺江

设备管理与维修 2014年3期
关键词:卡盘数控系统编码器

陈绪林 李顺江

(重庆文理学院机电工程学院 重庆永川)

1.故障现象

CKD6132型数控车床采用FANUC Oi Mate-TD数控系统,英威腾CHE100-004G-2变频器进行模拟主轴调速。机床配有自动夹紧的气动卡盘,光电编码器检测速度,用于螺纹加工。主轴速度控制原理见图1,气动卡盘夹紧、主轴润滑信号正常后,通过PMC输出控制信号,主轴才可手动(KA1或KA2接通)或自动(M03或MO4作用)正反转。

机床在加工外圆过程中主轴停止,并有202号速度计数故障报警。停机一段时间,复位报警后重启加工,工作正常,表现为时有时无的软故障。

2.故障处理

图1 主轴速度控制原理

这种时有时无的软故障一般有数控系统、控制器件及电路、执行机电部件等多方面原因。处理这类故障,一般采用先易后难,先外部后内部的检修原则,切忌大拆大换。

(1)检查电网和气源是否正常,有无外在强信号干扰。

(2)检查加工程序是否合理,若程序无问题。进行加工刀具及切削用量分析。

(3)应用系统参数库,检查与主轴控制有关的参数均正常。①在主轴正常运行时,查看主轴速度到达信号(P3708#0为1)。②主轴速度模拟输出增益(P3730为1000),属标准设置。③主轴速度到达位号时间(P3740为0)。④主轴最高转速(P3741为2100)。⑤主轴上限转速(P3772为2300)。⑥主轴最低转速(P3771为0)。

(4)应用变频器参数库,检查变频器报警信息及有关参数均正常。①在主轴停转时,变频器无报警信息。②速度控制模式为无编码器矢量控制(P0.00为0)。③频率指令选择为模拟量AI1(P0.03为1)。④最大输出频率(P0.04为110Hz)。⑤运行频率上限(P0.05为110Hz)。⑥运行频率下限(P0.06为0Hz)。

(5)采用信号分析法,调出PMC梯形图,查看主轴使能信号、主轴润滑及气动卡盘夹紧正常。

(6)确认主轴编码器无报警,通信连线完好。

(7)检查CNC到变频器的模拟量输入连线(数控装置的JA40端),发现电线有虚焊。更换新接口线后,机床故障排除。

3.总结

(1)采用排除法,手动和MDI方式时,若故障均存在,排除数控系统和机床操作面板方面故障,应重点检查其共用变频器控制部分。

(2)采用信号分析法,通过变频器输入、输出开关量分析,可判断PMC、开关元件和继电器等故障。通过变频器驱动模拟量测量,可判断CNC与变频器通信故障。

(3)先外后内法,查看电源接线等,判断外围简单故障。

(4)若首先采用报警信息追踪法,按照报警提示,很可能拆检电机和编码器,偏离检查重心,增加不必要的工作量。

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