300MW发电机组凝汽器真空严密性不合格原因分析及处理
2014-12-24姚玄
姚玄
摘 要:真空严密性不合格是威胁汽轮机安全经济运行的因素,文章对河北华电石家庄裕华热电有限公司1号机组发生过的真空严密性不合格现象进行分析,制定了合理的解决方案,实施后取得了良好的效果,彻底解决了真空严密性不合格的缺陷,对同类设备的问题处理具有有价值的借鉴意义。
关键词:汽轮机;真空严密性;不合格;原因;疏水;砂眼
引言
河北华电石家庄裕华热电有限公司1号机组为C300/200-16.7/0.43/537/537亚临界、一次中间再热、凝汽式汽轮机,配套给水泵为2×50%B-MCR汽动给水泵及备用1×30%B-MCR电动调整给水泵。
根据《凝汽器与真空系统运行维护导则DL/T932-2005》规定,机组容量≥100MW,真空严密性指标应≤0.27kPa/min。裕华热电1号汽轮机组,于2014年6月份大修后启动,真空严密性试验在0.46kPa/min,不能达到合格水平。
经过分析原因并进行了治理,最终解决了该问题,保证了汽轮机的安全经济运行。
1 真空严密性差对发电机组运行的影响
汽轮机凝汽器真空严密性是凝汽器工作性能的重要指标,是影响汽轮机经济运行的主要因素之一。严密性下降会造成汽轮机低压缸排汽温度上升,热力系统循环效率降低,凝汽器真空度每下降1kPa,发电功率降低1%。空气进入凝汽器也会导致凝结水含氧量升高,腐蚀锅炉、汽轮机设备。因此,在机组运行过程中应密切监视汽轮机凝汽器的真空值,当真空降低时,分析引起真空降低的原因,并选择合理的处理方案,保证机组的安全、经济运行。
2 存在问题及现象
2009年1月裕华热电1号机正式投产,真空严密性均为优,2014年06月份1号机大修后启动,真空严密性试验在0.46kPa/min,再启动一台真空泵,真空值无变化,调整汽轮机汽封压力及小机、轴加水封筒补水等手段,真空均无明显改善。
3 原因分析
空气泄漏入凝汽器是引起凝汽器真空下降的根本原因,影响凝汽器真空值变化有两个方面的原因,凝汽器中蒸汽压力p1和泄漏至凝汽器中不凝结气体的份量p2,根据道尔顿定律,凝汽器中混合物的总压力为构成混合物的所有气体的分压力之和,则凝汽器压力p3为:
p3=p1+p2
凝汽器真空系统泄漏将使凝汽器中不能凝结气体的分压力增加,凝汽器中不能凝结气体的份量增加将直接影响凝汽器真空的指标。
影响凝汽器真空的因素比较多,包括凝汽器真空系统的严密性、凝汽器物理特性、真空泵出力、疏水系统阀门内漏、循环水流量及温度等,真空系统的严密性差仅是引起凝汽器真空下降的重要因素之一。凝汽器的严密性包括两个方面:汽测和水侧两部分区域,文章就汽测真空严密性降低问题,结合裕华公司1号机组凝汽器泄漏诊断与处理工作实践,对该类问题进行分析研究。
4 凝汽器真空严密性不合格常见原因
(1)低压缸轴封间隙偏大是造成轴封系统漏泄的重要因素。(2)凝汽器的喉部伸缩节处泄漏。运行中由于压力、振动和温度的影响,凝汽器喉部伸缩节焊缝常被拉裂而产生泄漏。此处漏点较隐蔽,应采用注水查漏法,查找泄漏点。(3)各类疏水扩容器与凝汽器连接管路焊口泄漏。疏水扩容器由于连接疏水管道多,由于机组启停时开启疏水时局部应力大易造成裂纹,由于凝汽器汽侧为负压状态,空气通过疏水扩容器管路进入凝汽器系统,引起凝汽器真空度下降。(4)低压缸上、下缸结合面泄漏。原因主要有:a.汽缸制造、安装质量、检修问题,汽缸法兰结合面不严,机组投运后出现漏空气现象。b.机组停止、启动过程中汽缸温度变化过快,造成法兰内外壁和汽缸内外壁温差过大,致使上下缸结合面吻合度不好,结合面局部产生间隙,空气进入凝汽器,造成真空度下降,真空下降速度过快时,严重影响汽轮机的安全、经济运行。(5)小汽机轴封送汽系统不合理。机组运行时,小汽机的前后轴封由同一根管道从辅汽直接引入,前后轴封阻力不等,所以前后送汽压力难于调整,导致了小机前后轴封漏空气。另外,若轴封供汽压力太低或小汽机轴封回汽门开度过大,都会使空气直接通过回汽总门进入凝汽器而影响凝汽器真空。(6)真空泵系统、低加抽汽系统、疏水系统泄漏等,如中压疏水系统阀门内漏、凝汽器汽侧人孔及喉部焊缝泄漏、低压缸防爆门泄漏、凝汽器汽侧的液位计泄漏、轴加或小机水封被破坏等。
5 真空查漏方法介绍
目前真空系统的查漏方法有氦质谱查漏仪、注水查漏、火烛法等。
(1)注水查漏法简便易行,适用于机组检修后凝汽器喉部以下部位查漏,但仅能在机组停运且汽缸温度较低时方能进行,正常运行时无法进行。(2)火烛法是通过观察蜡烛火焰摆动情况,来确定泄漏位置,另外还可用肥皂沫涂抹在可疑泄漏点上,根据肥皂沫是否被吸入来判断是否泄漏。上述这两种传统的检漏法只能用来确定泄漏量较大的位置,无法确定较小的泄漏位置,并且准确性差、费时费力且不适用氢冷发电机组,裕华公司两台机组不适合火烛法真空查漏。(3)氦质谱查漏仪查漏,它具有反应时间快,灵敏度高,移动方便,对环境没有影响等特点,是目前理想的查漏工具。氦质谱检漏是在质谱室中将气体电离,利用不同荷质比的离子具有不同电磁特性的特点而将示踪气体分离、检测并加以显示的新技术。氦质谱检漏仪的使用方法是:将仪器的探头连接在凝汽器真空泵的排气出口处,根据机组运行情况及性能参数初步排查出真空系统中的可疑泄漏点;再对可疑泄漏点喷吹适量氦气,如果存在泄漏点,氦气则由此进入真空系统并从排气口排出;然后通过探头进入氦质谱仪,仪器的响应直接反映漏点的泄漏状况,并以仪器上所显示的数据进行判断。
6 1号机真空查漏目标的确定和具体措施
(1)大修时进行了凝汽器注水查漏,凝汽器汽侧注高水位至凝汽器喉部上约300mm进行查漏,未见明显渗漏点。(2)检查真空破坏门处水封,水位无下降。(3)切换轴加风机运行,真空无好转。(4)检查凝结水溶氧在正常范围,且仅随补水量增大时有所上升。(5)机组轴封供汽为主机轴封供汽管分流来,将轴封压力由15kpa升至30kpa,真空无好转,将轴封压力恢复,调整小机轴封回汽门无效果。(6)检查低加的连续排汽门在开启位,全关真空无影响;解列5、6号低加后,真空严密性不合格。(7)检查A、B汽泵及轴加水封筒放空气门,发现无吸气现象;解列A、B汽泵水封筒后作真空严密性试验仍不合格。(8)通过工作仍无效后,采用氦质谱检漏对系统进行全面检查,尤其是凝汽器喉部以上未能压到水的位置。本次采用德国莱宝有限公司生产的UL300型氦质谱检漏仪,是逆流原理的检漏仪,氦气逆向涡轮分子泵的气流扩散进入上游的质谱室中,主要是水蒸汽不能逆向通过。在A小机底部与疏水连接处,经仪器确认漏率为8.5×10-4mbar·L/s,去掉部分底部保温层,利用强光手电对1A小汽机的本体疏水管道进行查找,1A小汽机的本体疏水管道90度弯头处腐蚀破损,联系设备部处理正常后,真空严密性达到0.084kPa/min,达到优的水平。
7 结束语
1号机真空严密性不合格的原因分析为:1A小汽机的本体疏水管道由于长时间使用,存在锈蚀,导致应力集中处有砂眼,由于在小机腹部且在保温中不易发现,空气通过小机排气管进入凝汽器,进而影响真空严密性。