北201井高强低密度水泥浆的研制及应用
2014-12-16刘秀成李慕君
刘秀成,李慕君,覃 乐
(中国石化中原石油工程有限公司固井公司,河南濮阳457001)
北201井位于长岭断陷北正镇断阶带龙凤山圈闭,目的层为登娄库组、营城组、沙河子组,该区块地质条件复杂多变,属典型的裂缝性储层。钻进过程中曾发生十余次严重井漏,特别是2190~3660 m段,漏失量高达1 023 m3,从开钻到下套管固井前,累计堵漏时间长达690 h。同时油气显示非常活跃且分布井段长,在2 200~3 715 m分布有62套油气层,特别在钻至3 000 m以下层位,全烃值最高达99.9%,油气上窜将影响水泥石的胶结质量。为节约费用,采用二开井身结构设计,上部244.5 mm套管下深789.2 m,完钻139.7 mm,套管下深3 761 m,固井水泥浆返至地面,实现全井封固,裸眼段长达2 974.8 m,上下温差大,常规水泥浆体系难以解决压稳和漏失的矛盾;特别是在800~1 200 m井段处,井径扩大严重且不规则,井径扩大率最高达32.6%,大井径段水泥浆顶替效率差,易引起窜槽。同时鉴于此井的良好显示,计划后续还要采取压裂施工作业,因此,必须研制出抗高温、沉降稳定性好、防漏性好、抗污染能力强的低密度增韧水泥浆体系[1-5]。
1 水泥浆配方设计
1.1 低密度材料确定
为确保固井后续的压裂施工作业,实验中选用国产的Y12000型高强度空心玻璃微珠为主要减轻剂,该材料堆积密度为0.39 g/cm3,平均粒径30~60μm,最大抗压强度达到82 MPa。其化学惰性强,受热不变形,不影响水泥浆综合性能,能改善体系的流动性能,可有效控制水泥浆密度,且对凝固后的水泥石抗压和抗折性能也有显著改善。
1.2 外加剂优选
为了提高低密度水泥浆的整体性能,实验中依据颗粒紧密堆积的基本原理,复合应用高强度空心微珠和微硅粉。微硅的主要成分是SiO2,含量在90%~98%之间,平均粒径为0.15μm,比水泥平均粒径(70μm)小很多,具有浆体稳定和耐高温特点,加入后能有效提高填充效果,并借助球形空心微珠的减轻、滚动效应,进一步改善浆体的流动性能,弥补空心与水泥差异大易发生颗粒沉淀的不足,提高水泥石的强度。同时为了严格控制水泥浆的性能,优化水泥浆外加剂,充分考虑了以下几点:
(1)将具有增黏作用的降失水剂G301与高分子聚合物降失水剂G306配合使用。G301通过增大液相黏度来降低失水,增加自由水的流动阻力,有利于漂珠低密度水泥浆体系的稳定,同时黏滞的外加剂包裹在漂珠表面,对漂珠起到保护作用;G306能够通过相互交联桥接作用形成胶结的网状胶体聚集体,在一定的压差作用下,形成具有韧性的非渗透性薄膜,从而起到了控制水泥浆失水和防止气窜的作用,为进一步提高水泥浆防气窜能力,还加入了防气窜剂FQ。
(2)选用抗温型分散剂USZ。能有效降低水泥浆黏度,改善浆体流动性,降低水泥浆屈服值,同时可削弱其他外加剂的综合作用结果对浆体稳定性所产生的影响。
(3)为缩短侯凝时间,提高水泥石的早期强度,选用早强剂Cw-1。
(4)为应对固井后续的压裂作业,采用了新型BCE防漏增韧剂,其由长度5~10 mm的弹性纤维及经特殊处理的橡胶粉材料复配而成,加入后能有效提高水泥浆的防漏、堵漏效果和水泥石受压后的弹性变形能力和抗冲击能力。
(5)选用低敏感度的宽温带缓凝剂GH-9来调节水泥浆的稠化时间,提高水泥石的顶部强度。
2 水泥浆体系及性能评价
2.1 水泥浆配方
一级固井领浆:嘉华G+40%Y12000空心微珠+18%微硅+3.0%防气窜剂FQ+2.5%分散剂USZ+3.5%降失水剂G306+1.5%降失水剂G301+1.5%增韧剂BCE+5.0%早强剂CW-1+3.0%缓凝剂GH-9+0.15%消泡剂XP-1+1.20 W/C。水泥浆密度为1.35 g/cm3。
一级固井尾浆:嘉华G+35%Y12000空心微珠+18%微硅+3.0%防气窜剂FQ+2.5%分散剂USZ+3.5%降失水剂G306+1.5%降失水剂G301+1.5%增韧剂BCE+5.0%早强剂CW-1+2.4%缓凝剂GH-9+0.15%消泡剂XP-1+1.18 W/C。水泥浆密度为1.40 g/cm3。
二级固井水泥浆:嘉华G+15%Y12000空心微珠+8%微硅+2.0%防气窜剂FQ+1.0%分散剂USZ+2.0%降失水剂G306+1.5%降失水剂G301+3.0%早强剂CW-1+1.0%缓凝剂GH-9+0.15%消泡剂XP-1+0.65 W/C。该水泥浆密度为1.50 g/cm3。
2.2 水泥浆性能评价
(1)实验条件。①稠化试验条件:一级固井100℃×47 MPa×40 min,二级固井64℃×30 MPa×30 min;②API失水试验条件:一级固井93℃×6.9 MPa×30 min,二级固井64℃×6.9 MPa×30 min;③自由液含量:将水泥浆体系搅拌和常压稠化20 min后倒入250 mL量筒中,然后静置2 h后测定。④水泥石顶部强度实验条件:一级固井为65℃×21 MPa×48 h,二级固井为35℃×0.1 MPa×48 h。
(2)综合性能评价。由表1、表2可看出,该水泥浆体系具有良好的流变性,n值大于0.8;有良好的控制失水能力,API失水量能控制在50 mL以内;游离液含量低;抗压强度高,48 h条件下大于14 MPa,满足射孔完井要求。图2、图3表明水泥浆体系呈“直角”稠化,过渡时间短,30~100 Bc时间小于10 min;水泥浆防窜能力强,SPN值小于3.0,综合性能满足储层段固井施工要求。
表1 抗高温高强低密度水泥浆性能
表2 抗高温高强低密度水泥浆常规性能
(3)水泥浆稳定性评价:① 高温高压水泥浆密度变化情况:将配置好的1.35 g/cm3、1.40 g/cm3的低密度水泥浆放至增压养护釜中,升温升压到100℃×55 MPa,养护2 h后,高温高压下,测量低密度水泥浆变化情况,实验结果表明,在高温高压养护后的水泥浆密度分别为1.35 g/cm3和1.41 g/cm3,水泥浆性能稳定。② 沉降稳定性评价:在93℃条件下,常压养护30 min后,倒入1 000 cm 量筒中,静置2 h后测各段水泥浆密度,实验结果表明:一级领、尾浆上、中、下密度差最大为0.15 g/cm3,二级固井水泥浆上下密度差为0,具有较好的沉降稳定性。
3 实际应用
图1 1.35g/cm3低密度水泥浆稠化曲线
图2 1.40g/cm3低密度水泥浆稠化曲线
北201井,井深3 764 m,139.7 mm套管下深3 761 m,上层244.5 mm 套管下深789.2 m,裸眼封固段长达2 974.8 m。采用双级固井方式,水泥浆返至地面,一级固井注入7.5 m3隔离液,密度1.05 g/cm3,注密度为1.35 g/cm3的低密度水泥领浆30 m3,密度为1.40 g/cm3的水泥尾浆15 m3,排量为0.8~1.0m3/min,施工压力2.5~3.5 MPa,现场水泥浆混配正常,无气泡和分层现象。替浆过程中压力平稳,排量1.0~1.5 m3/min,采用紊流+塞流复合顶替技术,最高泵压控制在6 MPa以下,碰压12 MPa。放压后,投重力塞,打开循环孔,开泵循环,开孔后,初始排量在0.5 m3/min,后提至1.2 m3/min,循环出水泥浆4 m3,地面施工过程正常,无井漏;二级固井在一级固井24小时后实施,注入隔离液7.5 m3,注低密度水泥浆61 m3,密度1.50 g/cm3水泥浆正常返出,二级固井候凝72 h后,测固井质量(表3)。从中可以看出,北201井139.7 mm套管固井段质量优良率达到91.7%,有效封固了该井易漏失储层段。
表3 北201井139.7mm套管固井测井结果
4 结论
(1)为北201井研制的高强度低密度水泥浆,各项性能指标均达到设计要求,能满足深井地质条件固井要求。
(2)抗温高强低密度水泥浆,有效解决了北201井复杂油气条件下的深层易漏失固井难题,为该类井的固井施工提供了技术应用借鉴。
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