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C 180M×3 N 2型离心式压缩机故障分析与处理

2014-12-06岳海文

冶金动力 2014年1期
关键词:压器压机叶轮

岳海文

(安阳钢铁股份有限公司制氧厂,河南安阳 455004)

1 设备概况

安阳钢铁公司制氧厂C 180M×3 N 2型离心式压缩机为美国英格索兰公司制造,采用三级压缩三级冷却。当气体通过安装在机组上的进气控制阀进入压缩机的第一级,在叶轮高速旋转下,使气体具有很高的速度。然后气体进入扩压器部分,在那里将气体速度转化成压力,然后通过组装在机组中的中间冷却器去除压缩过程中所产生的热量,从而提高压缩效率。然后气体在运动的低速区通过不锈钢的水气分离器除去冷凝水,以降低气体所带的水分。此后,这样的过程再次重复,直到达到设定工作压力。该机组设计流量为25000m3/h,吸入压力为0.105M Pa,排气压力为1.1M Pa,配备电机转速为1448r/m i n,功率为3750H P,于2004年11月28日投产,主要为用户提供低压氮气。

2 故障经过及检查情况

根据生产需要,2011年11月24日空分正常启动,氮纯度符合要求后开始启动C 180M×3 N 2型氮压机,经过如下:

00:00:00启动C 180M×3 N 2氮压机辅助油泵,油温油压正常。

10:04:15对氮压机送高压电,检查进出口阀,油温油压,一切正常后按启动键启动。

10:05:58按加载键加载,二级轴振动10.6 μm。

10:05:58二级轴振动明显增高,呈加速上涨趋势。

10:06:26二级轴振动达到了联锁停车值而联锁停车,此后氮压机进行惰转。振动值没有随着停车而降低,反而继续增高至满表而后迅速降为零,瞬间又达到满表。最后随着惰转结束,振动缓慢降为零。具体过程参照图1。

图1 氮压机二级振动参数与电流曲线图

由于二级轴振动的振幅在极短的时间内增高而导致了联锁停车,初步判断为振动探头出现故障,及时对振动探头进行检测,确定探头工作正常。盘车检查,发现轴振动为8μm,比平时(6μm)略高。为了确定氮压机是否真实存在振动故障,决定重新启动C 180M×3 N 2型氮压机,11:15:40重新启动氮压机,启动键按下后,氮压机启动,电流上涨,振动值也在极短的时间内达到联锁值而停车,振动值迅速增高到满表而后慢慢降为零。具体过程参照图2。

图2 氮压机二级振动参数与电流曲线图

再次检查仪控部分,确定仪控部分工作正常,再次盘车时发现轴振动值为12μm,已经大大超过了正常值,初步判断二级确实存在机械故障而导致了联锁停车。

在对氮压机二级解体后发现叶轮每个叶片外边缘有不同程度的磨损,而扩压器内衬上,跟叶轮对应的气道壁一圈有严重的磨损,大量的铝屑散落,最厚的铝屑厚度达到了0.5m m。叶轮叶片磨损量经过测量发现,最高叶片与最低叶片相差2m m左右,扩压器最高与最低处相差4m m左右,说明叶轮与扩压器发生过严重磨擦。在检查轴承时发现轴承瓦块上有积碳,并且前轴承已经严重磨损,后轴承有轻微的磨损,推力轴承有轻微的磨损。

3 故障分析

压缩机按正常程序启动,机组两次因二级轴振动高造成联锁停车,基本排除偶然因素造成的振动值瞬间增大导致联锁停车,根据故障检查情况,扩压器内衬与叶轮严重磨擦,前后径向轴承磨损,针对故障现象,分析造成这次事故原因有两种可能:一种是叶轮与扩压器先发生磨擦,径向轴承损坏。叶轮与扩压器轴向串动间隙过小,机组多年的连续运行会使止推轴瓦有所磨损,止推间隙增大,在启动过程中,叶轮与扩压器有轻微接触,转子组件的动平衡遭到破坏,叶轮与扩压器接触受损后,造成转子组件的动不平衡更加严重,引起振动升高;在高转速、高振动的运行环境下,径向轴瓦的负荷突然加大,导致轴瓦加速磨损,进而轴承损坏,使叶轮的运行更加恶化,振动急剧升高,导致联锁停车。另一种是径向轴承先损坏,叶轮与扩压器发生磨擦。由于机组长期运行,加上该机组不时有喘振现象发生,机组在加载前,轴承承受的负荷很小,运转正常;当开始加载时,叶轮的负荷迅速加大,轴承急剧磨损,间隙变大,引起径向轴承突然失效,造成叶轮与扩压器磨擦,损坏了扩压器与叶轮,进而造成转子组件的动平衡被破坏,振动又进一步升高联锁停车。

以上两种原因都会导致相同的故障结果,但是根据英格索兰设备具有的自我保护功能,当轴承振动超过联锁值时,就会联锁停车,因此,应该是第二种原因造成的事故。

4 故障处理

根据解体检查情况及故障原因分析,作了以下处理:

(1)修复二级叶轮及扩压器。由于二级叶轮及扩压器磨损严重,根据厂家建议,需要对其进行更换,但是该机组是进口设备,备件的加工制造周期很长,而且价格昂贵,大约需要100万元左右。考虑到尽快恢复生产,同时降低设备的维护费用,决定对损毁的工作轮及扩压器寻求国内厂家进行修复。首先对损毁的工作轮及扩压器进行扫描测绘,力争最大限度地恢复其原有尺寸;依据测绘尺寸制作样板备件,并以此调整装配尺寸;最终以样板备件对损毁备件进行修复,进而实现损毁备件的运行功能。

(2)由于二级前后径向轴承已经损坏,无法修复,更换了轴承。

(3)检查并调整一、二、三级扩压器与叶轮串动间隙,适当增大扩压器与叶轮串动间隙,使机组运行更加安全。

(4)检查并调整一、二、三级推力轴承间隙,确保其在允许的范围内。

(5)重新对电机与压缩机进行对中找正。

经过处理后,各部间隙都在允许的范围内,能够满足机组技术要求。

5 试车情况

表1 一、二、三级转子推力间隙和叶轮与扩压器轴向串动间隙调整数据 m m

全部回装完毕后盘车检查,发现二级振动最高为8μm,较事故前稍高。2012年2月9日用空气试车,第一次开车由于空气密封气压力低原因造成联锁停车,第二次改用管网氮气作密封气再次启动,各级振动值如表2。

表2 检修前后振动值 μm

二级振动比起一、三级高了一点,但运行很平稳,也在允许的范围内,而且原来频繁的喘振现象也有所减少,排气量较检修前有了较大提高,增加了超过1000m3/h气量,达到了26000m3/h,达到甚至超过其设计流量。

6 结语

通过此次故障排除和设备检修,我们从中吸取了一些教训,也从中积累了经验,供同类机组参考。保持机组长期平稳运转,避免频繁开停;加强设备点检,及时排查设备隐患;加强机组状态运行参数实时监控,分析监测数据。通过采取相关措施,避免机组故障发生,进而避免造成设备重大损失[1]。

[1]毛绍融,朱塑元,周智勇.现代空分设备技术与操作原理[M].浙江:杭州出版社,2005.

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