索拉压缩机组常见故障处理
2014-12-05陈瑞成
陈瑞成,王 辉
(中国石油西部管道兰州输气分公司,兰州 730070)
索拉压缩机组常见故障处理
陈瑞成,王 辉
(中国石油西部管道兰州输气分公司,兰州 730070)
涩宁兰管道压缩机组运行7年来,累计发生了171次导致启机失败或停机的故障,对171次故障进行归纳总结后,发现经常发生的故障主要集中在外供电、控制系统、工艺设备、空气系统这4方面,占总停机次数的83.04%。对这4方面的故障进行深入分析,剖析原因,提出解决措施。通过现场运行检验,所采取的措施大幅降低了故障发生率,涩宁兰管道压缩机组年平均无故障运行时间由初期的900 h提高到2 900 h。
索拉;压缩机组;故障;措施;涩宁兰
燃气轮机驱动离心式压缩机(以下简称压缩机组)在天然气长输管道上已经得到越来越多的应用。截至2012年底,中国石油天然气与管道分公司已经有101台压缩机组在运行。作为天然气长输管道的核心设备,燃气轮机是集技术密集、人才密集、资金密集于一体的高科技产品,素有“机械工业皇冠上的明珠”之称。其运行状况关系到运行单位的平稳生产和经济效益的实现,一旦发生故障且短时间内无法恢复,造成管线压力波动,对下游用户的可靠用气造成影响,运行单位需承担巨大的社会责任。因此,在压缩机组运行过程中有哪些常见故障,同时对故障成因进行剖析总结,提高压缩机组运行水平,减少故障停机次数,对运行单位显得尤为重要。
1 涩宁兰管道压缩机组概况及运行情况分析
兰州输气分公司运营着涩北-西宁-兰州输气管道主复线(以下简称涩宁兰管道),承担着为甘肃、青海、宁夏3省供气的重任,尤其是在采暖季节,涩宁兰管道给西宁和兰州城市燃气保供任务异常严峻,保证压缩机组平稳运行至关重要。
涩宁兰管道从2005年开始实施增压工程,历时5年,逐步建成了涩北、羊肠子沟、乌兰、湖东、河口5座压气站,共安装了13台压缩机组,燃气轮机为美国索拉公司制造,离心压缩机为德国曼透平公司制造,总装机功率168 MW。
自涩宁兰管道首台压缩机组于2005年11月投运以来,截至2012年12月31日,13台压缩机组累计运行约17万小时,累计发生171次导致压缩机组启动失败或停机的故障,经分类整理,详细情况见表1。由表1可以看出,排在前4位的分别是供电故障、控制系统故障、工艺故障、空气系统故障,4项合计占全部停机次数的83.04%。
2 典型故障处理措施
由前面分析可知,4类主要故障就导致了83%的停机,对这4类故障进行深入分析,找到其深层次的原因,从根源上解决问题,就可以大幅降低停机次数。涩宁兰管道技术人员在不断总结运行经验的基础上,对故障成因逐步有了深刻的认识,提出很多有针对性的措施并实施,得到现场实际运行的检验,效果良好,现将故障成因及解决措施分析如下。
2.1 外供电导致停机的原因分析及解决措施
涩宁兰管道压气站供电方式是以10 kV市电为主电源,发电机为备用电源。除河口压气站外,其余4座压气站均位于青海省无人或少人区,所在地区市电质量差,经常因天气等原因掉电,且电压不稳。压缩机组由于润滑油冷却器、空冷器、箱体通风等电机都需要380 V动力电源,在市电中断时,如果备用电源不能在20 s内及时供给,则会因供电故障而导致停机。
作为备用电源的发电机一般需要15 s左右启动并带载,在冬季则需要20 s以上的时间。针对发电机现实情况,给发电机房做保温,安装了两台3.8 kW的防爆加热器,只要发电机房室内温度低于10℃,则加热器自动启动,确保在冬季或寒冷天气,发电机能迅速启动并带载。
市电电压不稳,极易导致压缩机组用电设备损坏或不能正常工作,从而引发供电故障,触发压缩机组停机。针对这种情况,给各压气站的变压器后安装了稳压器,确保380 V电压在-5%~+10%之间,避免了电压不稳导致的停机。此外,在每年电气春秋检时,加强对市电线路的检查和测试,各站队将市电线路巡检纳入日常工作范围内。
从市电线路管理、增设稳压器、发电机组管理等多个方面采取措施,综合改进,减少了因供电造成机组停机的次数。
2.2 控制系统导致停机的原因分析及解决措施
控制系统故障的主要原因是各电子模块(包括输入输出模块、通讯模块、处理器)故障、现场各类传感器故障、误报警。一旦模块发生故障,与其所连接的现场信号就会丢失或失真,导致压缩机组保护停机。电子模块的寿命服从指数分布,它具有无记忆性的特点,因此对于电子模块因寿命问题导致的停机没有很好办法来解决。然而对控制系统故障导致的停机进行深入分析后发现,真正因电子模块寿命问题导致的停机仅有16次,其余32次停机均是由接线问题引发的,接线存在两方面的问题:接地不规范、接线不规范。如因接地不规范,导致雷电引发的瞬间大电流(或高电压)进入控制信号回路,导致控制信号失真,造成误报警而停机,此类故障停机有10次。接地不规范容易导致模块损坏,达不到预期寿命,此外电缆虚接也易导致模块损坏。
接地系统如果不符合规范,通常会造成控制系统可靠性问题。杂波干扰微伏信号经常造成随机的超速保护,高温、振动大或其他无规律的关停,在某些情况下还会导致PLC的程序丢失、模块损坏、通信通道故障,雷击时电流易窜入控制系统,造成停机甚至设备损坏。
没有按安装规范接线,现场存在信号回路电缆没有紧固造成虚接、施工时外力造成线路绝缘受损、动力电缆、控制电缆以及本安回路敷设时距离不足30 cm、甚至有交叉、缠绕布线的情况,这些问题都易导致信号失真、丢失。
建设期的一些不规范施工行为,陆续在后期运行中暴露出来,导致了大量停机故障,后续的整改过程花费了大量的精力、金钱。
2.3 工艺导致停机的原因分析及解决措施
工艺导致停机的主要原因是阀门故障,阀位不符合压缩机组控制系统的要求,如需要开阀的时候,阀门打不开,需要关阀的时候又关不上,阀位不正确主要是由工艺管线不清洁引发,杂质导致阀门卡滞、阻塞、内漏。工艺管线不清洁还会导致引压管堵塞,压力变送器不能正确反馈实际压力。
投产前,要认真对管道内杂质和污物进行清理。冬季投产的压气站,要做好防冰堵工作。冬季气温低,在有游离态水存在的情况下,为水合物形成提供了便利条件。因此,要做好保温、定期排污工作,防止在引压管、变送器等处发生冰堵,造成数据失真超出范围停机,或形成管道冰堵。对于易发生冰堵的管道,适当采取保温措施,必要时安装电加热器或电伴热。
2.4 空气系统导致停机的原因分析及解决措施
2.4.1 燃气轮机箱体通风系统压力低
燃气轮机箱体通风系统主要有两个目的:一是给燃气轮机降温;二是万一箱体内有可燃气体泄漏,也能及时的通过通风系统带走,避免可燃气体聚集。
涩宁兰管道西线4座压气站周边环境恶劣,强风沙天气较多,箱体通风系统容易将雨雪、沙土吸入通风口,使通风系统过滤器堵塞,导致箱体内压力低而停机。此外,进气口紧贴压缩机厂房侧面,按照伯努利原理:同样是流过某个表面的流体,速度快的对这个表面产生的压强要小。强风造成箱体通风口压力变低,导致进入箱体的空气量减少,压力在短期内低于停机值,导致停机。
为了解决上述问题,对箱体通风进气结构进行了改造,加装弯头和导流百叶窗。用不锈钢板焊接一个90°方形弯头,一端连接至箱体通风进气口,一端为开口向下的导流口,导流口处安装百叶窗。90°弯头使箱体通风为自下而上的进气,大大减少大颗粒灰尘、雨雪进入通风道,堵塞滤芯的几率。进口处的百叶窗在大风天气起到导流作用,削弱了紊流或者伯努利原理带来的影响。
2.4.2 燃烧空气进气过滤器压差高
燃气轮机燃烧空气进气压差变送器为室外安装,在雨雪天气,雨水或雪水经常容易累积在该变送器上,导致变送器的大气压参考点被堵,差压上升,控制系统即认为燃烧空气进气滤芯压差过大,进而导致停机。因此,用塑料板在差压变送器上方粘贴形成一个防雨装置,接口处用玻璃胶进行密封。经改造后,效果良好,再未因雨雪堵塞燃烧空气压差变送器而停机。
3 总结
在涩宁兰管道压缩机组7年的运行过程中,技术人员不断琢磨、总结、整改、革新,涩宁兰管道压缩机组运行水平得到长足的进步,由初期的年平均无故障运行时间900 h提高到2012年的2 900 h,创造了良好的经济和社会效益。在此过程中,技术人员总结了3条运行经验:一是压缩机组故障发生的主要因素集中在控制和供电,涩宁兰管道压缩机组因此而导致的停机总共103次,占比60.23%,因此出现故障时,首先考虑从控制和供电方面入手解决;二是充分重视压缩机组施工过程,否则将导致运行初期故障频发;三是即使是从发达国家进口的成熟产品,在现场实际使用中,也存在设计不合理的情况,因此不能迷信国外进口设备,现场运行中结合实际情况进行改造、革新。
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Solutions of Solar Gas Turbine Package Common M alfunctions
CHEN Rui-cheng,WANG Hui
(PetroChina West Pipeline Lanzhou Natural Gas Transmission Sub-company,Lanzhou 730070,China)
The compressor sets of Selan pipeline have been in use for 7 years,and it showed 171 breakdowns of start-up failures and on-work stops.It showed that the reasons coursed the breakdowns aremainly focused on power supply,control system,process equipment and air system,which counted for83.04%of all the breakdowns.Further study on the4 reasons leads to specific solutions.According to the test,themean time of failure free operation of the compressor sets increased significantly from 900 h to 2 900 h,after taking the solutions in action.
Solar;compressor set;malfunction;solution;SeLan pipeline
TK477
B
1009-2889(2014)03-0066-03
2014-01-08改稿日期:2014-01-27
陈瑞成(1967-),工程师,从事输气生产管理。通讯作者:王辉,E-mail:lzwanghui@petrochina.com.cn。