APP下载

微库仑法测定MTBE中硫含量的条件优化

2014-12-04位淑华

承德石油高等专科学校学报 2014年4期
关键词:库仑载气样量

位淑华

(锦州开元石化有限责任公司规划计划部实验室,辽宁 锦州 121001)

随着环保意识的提升,人们对汽油质量的要求越来越高,MTBE的添加可解决汽油中的烯烃含量过高、氧含量过低的问题,使其达到清洁汽油标准的要求。汽油中添加MTBE主要是提高汽油辛烷值,添加的MTBE的硫含量要严格控制在10 mg/kg以内。微库仑法测定硫含量灵敏度非常高,测量下限可达0.000 02%[1]。但该方法对仪器的转化率有着严格的要求,转化率要在100% ±20%[2]。分析操作中,仪器的调整就是转化率的调整,转化率的大小决定着仪器状态,而转化率又以调节偏压为主要手段,因此,明确转化率与偏压的关系,在硫含量测定中对优化其他条件起着至关重要的作用。

1 反应原理

微库仑法滴定是一种电化学分析方法[3],其原理依据法拉第电解定律,即样品被燃烧分解,把硫化物生成SO2,然后利用微库仑滴定系统电生碘进行滴定,根据电解消耗的电量计算被测物质的含量。即在裂解管汽化段把试样汽化后,由载气(N2)将试样带入燃烧段,在此处被氧气氧化燃烧生成SO2,载气将SO2带入滴定池,电解液中的三价碘离子与SO2反应:I-3+SO2+H2O→SO3+3I-+2H+。滴定池中三价碘离子被消耗,指示—参比电极对指示出这一变化,将给定偏压与之比较,差值被输入到微库仑放大器,在这里被放大,将放大后的信号输出给电解电极对,电解阳极发生反应:3I-→I-3+2e,补充了被消耗的三价碘离子。试样的硫含量计算公式如下:

式中:S—硫含量,mg/kg;d—试样密度,g/mL;Q—积分值,μV·s;f—转化率;R—积分范围电阻,kΩ;V—分析用样品体积,μL;0.166—硫的电化当量,10-9g/(μV·s)。

2 实验部分

2.1 微库仑仪转化率与偏压的关系及条件的优化

2.1.1 从滴定池的灵敏度去考察偏压与转化率的关系

本实验采用WK-2B型微库仑仪(江苏江环分析仪器公司)。操作的条件为:汽化段温度600℃,氧化段温度800 ℃,偏压150~170 mV,电阻4 kΩ,N2流量50~70 mL/min,O2流量30~40 mL/min。

影响分析结果准确性的决定性因素是转化率。转化率越接近100%,结果越准确,一旦转化率超过范围(100% ±20%),则分析结果不可靠。

在电阻2 kΩ、N2流量60 mL/min、O2流量30 mL/min的条件下,用硫含量为5.0 mg/kg的标样做偏压和转化率的对比实验,结果如表1。

表1 偏压和转化率对比结果

表1中数据说明,转化率随着偏压(E偏)的提高而增大,因此,偏压的调节至关重要。在微库仑计平衡时:

式中:[I-3]饱— 参考臂中 I-3浓度,为一定值,mol/L;[I-3]中— 中心池中 I-3浓度,mol/L。

研究者一致公认中心池I-3浓度在0.5×10-8mol/L最为合适,代入上式可得E偏=-0.158 V=-158 mV,因此最佳偏压值为160 mV,一般采用140~160 mV。通过计算可知,偏压每变化-9.1 mV(25℃)相当于I-3浓度变化一个数量级。由上式可知,当E偏增大时,I-3浓度下降,所以当中心池中有同样量的 SO2进入后,中心池显示I-3浓度变化比较大,中心池较为灵敏,其转化率也高。

2.1.2 优化库仑仪的操作条件

2.1.2.1 载气的优化

载气流量对转化率的影响较大,影响结果见图1。流量从40 mL/min开始,每隔10 mL增加一次,依次增加到90 mL/min,测定仪器转化率。随着载气的增加,转化率从70%增加到135%。载气流速为50~70 mL/min,转化率为80% ~120%;载气流速为70 mL/min,转化率最佳为100%。

2.1.2.2 氧气的优化

微调氧气流量测定转化率,实验结果如图2。氧气流量从25 mL/min开始,每隔5 mL增加一次,依次增加到50 mL/min,随着氧气流量的增加,转化率从125%降低到75%,氧气流量为35 mL/min时,转化率最佳为102%。

2.1.2.3 偏压的优化

偏压从170 mV开始,每隔5 mV降一次,依次降到140 mV,测定仪器转化率,实验结果如图3。随着偏压的降低,转化率从132%降到78%,偏压为150 mV时,转化率最佳达99%。

2.1.2.4 电阻的优化

电阻从2 kΩ增加到6 kΩ,随着电阻的增加,转化率略有增加,电阻为4 kΩ时,峰形更好,转化率为98%,较为理想。

2.1.2.5 进样量的优化

进样量的优化是为了保证测量值具有足够的代表性和样品全部汽化。进样速度不同,裂解管内硫的含量就会发生变化,造成转化率的改变,从而得到不同的检测结果。为得到准确可靠的分析结果,需对进样量进行优化。进样量从4 mL增加到8 mL,随着进样量的增加,转化率有所增加,峰高也逐渐增加,进样量6 mL峰型更好。

2.2 样品分析

2.2.1 MTBE 原料分析

MTBE原料的硫含量很高,需要用不含硫溶剂稀释后分析,经过实验稀释50倍后进样分析,仪器条件可以满足分析要求。分析结果乘以50即为原料的硫含量。如果原料硫含量变化很大,需要重新确定稀释倍数分析。

2.2.2 MTBE样品分析及准确度和精密度的验证

用标样调好转化率后,连续进样三次,取平均值作为样品硫含量的分析结果。分别配制了硫含量为3、5、10 mg/kg三个样品,按照分析样品的步骤,用仪器自带的标样调好仪器转化率,分别进样分析,分析结果如表2。

表2 准确度和精密度的验证

由表2可以看出,三个样品测定的绝对误差都很小,说明此方法的准确度很高;标准偏差较小,说明此方法的精密度高,适合MTBE生产过程硫含量的测定。

3 结论

通过实验找到了用WK-2B型微库仑仪测定MTBE中硫含量的最佳分析条件,并且应用于生产过程分析,及时提供分析数据,很好地配合了车间生产,为公司创造了可观的经济效益。

[1]李芝玲.微库仑定硫定氯中转化率与偏压的关系[J].仪器仪表与分析检测,2002(3):32-34.

[2]牟明仁,赵雪蓉.进样量对微库仑法测定石脑油中硫含量的影响[J].精细石油和化工,2005(6):65-66.

[3]陈文军,孙建刚,何松涛.微库仑法测定硫注意事项[J].化学分析与计量,2003(1):41-42.

猜你喜欢

库仑载气样量
元素分析仪测定牧草样品适宜称样量的确定
页岩油气勘探中热解分析与总有机碳预测
往复式压缩机隔离气系统分析及探讨
化肥检验中称样量与检测结果的误差分析
1976年唐山强震群震后库仑应力演化及其与2020年古冶5.1级地震的关系
聚丙烯装置载气压缩机安装质量控制
气相色谱仪的故障问题分析及解决办法
载气对碳/碳复合材料致密化过程及微观结构的影响
库仑应力计算及应用过程中若干问题的讨论——以汶川地震为例
基于粘弹库仑应力变化的后续最大地震震级估计及2008、2014年于田2次7.3级地震之间关系的讨论