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浅谈助磨剂在水泥粉磨中的应用

2014-11-24陆晓生杨学东

建材发展导向 2014年6期
关键词:助磨剂应用

陆晓生+杨学东

摘 要:助磨剂是一种无机水合催化的链烷醇胺盐和羟基化合物的水溶液,PH:8.5—10.0,的棕色液体。随着国家产业政策的调整,企业进一步实施节能减排的需要,水泥助磨剂作为一种能够显著提高球磨机粉磨效率,降低粉磨电耗的新型节能产品,而受到行业内外的广泛关注,国家水泥标准中,允许粉磨水泥时加入不超过0.5%的助磨剂。

关键词:助磨剂;水泥粉磨;应用

在水泥粉磨过程中,水泥细度越小,比表面积越大,强度值也相对越高。为了获得比表面积较高的水泥,企业需要延长物料在球磨机内的粉磨时间,但当达到一定细度后,即使延长粉磨时间,其比表面积值也不会明显增加。这是由于微细份的吸附集聚现象造成的。

助磨剂在粉磨过程中,既能包裹在水泥颗粒表面,又能渗入颗粒裂纹之中,加速裂纹的扩展,屏蔽水泥颗粒的一些带电活性点,使其电荷性质趋于平衡,减少颗粒间的附聚力,避免细颗粒的再附聚、结团、糊球和糊衬板。从而缩短粉磨时间,得到较高比表面积的水泥。公司经过反复对比、论证购买了环海公司的助磨剂用于水泥粉磨生产试验(供方提供国家建材科研院水泥所合格证明)。

试验目的:(1)降低糊磨、糊球,减少过粉磨时间,提高磨机台时产量。(2)在保证水泥强度的前提下,增加混合材掺加比例,减少熟料用量,降低生产成本。(3)改善水泥干粉的流动性,减少水泥库内的挂壁现象,延长清库周期。

小磨试验:(1)试验设备:Φ500㎜×500㎜试验磨机。(2)试验材料:熟料(28天抗压强度60MPa)、石膏、混合材、助磨剂。(3)试验内容及步骤:首先用实际生产的配比试验,测出水泥的强度及比表面积;其次用实际生产的配比加入助磨剂试验,测出水泥强度及比表面积;最后改变物料配比,减少熟料,增加混合材,加入助磨剂试验,测出水泥强度及比表面积。

试验结果表明:(1)助磨剂的加入有利于水泥比表面积的提高。(2)在相同粉磨时间内助磨剂的加入提高了粉磨速度,增加了细粉所占比例。(3)助磨剂的加入有利于水泥品质、指标的提高,为下一步增加混合材掺量的工业性试验提供了依据。

大磨工业性试验:(1)试验设备:Φ3m×11m球磨机(闭路磨)。(2)试验材料:熟料(28天抗压强度60MPa)、石膏、混合材、助磨剂。(3)试验水泥品种:P.C32.5R;P.O42.5。(4)试验内容及步骤:助磨剂加入前后,磨机台时产量的变化;助磨剂加入前后,混合材增加掺量,水泥品质的变化。

工业试验结果表明:(1)助磨剂的加入提供了混合材掺量,增加了4%-5%。(2)在相同粉磨时间内提高了粉磨速度,磨机台产提高约3.0t/h。(3)助磨剂的加入有利于水泥品质、指标的提高,有利于改善水泥的流动性。(4)助磨剂的加入有利于水泥抗压强度的增加,28天抗压强度增加2.5MPa。(5)助磨剂不含CIˉ。

1 助磨剂对选份循环负荷的影响(如下表)

调整前后选粉机选粉效率及循环负荷率

选粉机转速(r/min) 选份效率(%) 循环负荷率(%)

P.O

42.5 调整前1 910 64.8 68.90

调整后1 960 62.3 74.20

调整前2 920 74.5 52.2

调整后2 970 74.6 54.3

2 助磨剂对台时产量的影响

助磨剂对磨机工况有很好的改观,消除静电降低了物料之间的附聚现象,避免了过粉磨情况。磨机能够在良好的工况下稳定运行,从而提高台时产量。通过一个月的时间,共生产P.O42.5级水泥10000吨,平均台时产量41.0t/h,相比不掺助磨剂时台时产量平均提高了3.0t/h。

3 助磨剂对产品质量的影响(如下表)

通过对比得出:(1)调整后的磨机工况稳定。(2)混合材虽然增加了7%,但对水泥性能无影响,达到了控制生产成本的目的。

4 经济效益分析

助磨剂的使用提高了磨机台时产量及混合材掺入量。平均台时产量提高了3.0t/h,大大降低了水泥粉磨的综合电耗;混合材掺入量增加了7.0%,节约了熟料用量。综合电耗的降低、熟料用量的节约,使水泥生产单位成本下降了9.8元/t,取得了很好的生产效益和社会效益。

5 结语

适当的使用助磨剂能够减少过粉磨现象,消除磨内糊球,增加水泥的流动性,提高水泥生产的台时产量,节约用电,同时能改善水泥产品质量,提高强度,增加混合材掺入比例,减少熟料使用量,降低生产成本。但在使用过程中一定要严格控制助磨剂使用量,因此必须做好助磨剂每个批次的检验和验证工作以及水泥产量、质量的跟踪工作。

摘 要:助磨剂是一种无机水合催化的链烷醇胺盐和羟基化合物的水溶液,PH:8.5—10.0,的棕色液体。随着国家产业政策的调整,企业进一步实施节能减排的需要,水泥助磨剂作为一种能够显著提高球磨机粉磨效率,降低粉磨电耗的新型节能产品,而受到行业内外的广泛关注,国家水泥标准中,允许粉磨水泥时加入不超过0.5%的助磨剂。

关键词:助磨剂;水泥粉磨;应用

在水泥粉磨过程中,水泥细度越小,比表面积越大,强度值也相对越高。为了获得比表面积较高的水泥,企业需要延长物料在球磨机内的粉磨时间,但当达到一定细度后,即使延长粉磨时间,其比表面积值也不会明显增加。这是由于微细份的吸附集聚现象造成的。

助磨剂在粉磨过程中,既能包裹在水泥颗粒表面,又能渗入颗粒裂纹之中,加速裂纹的扩展,屏蔽水泥颗粒的一些带电活性点,使其电荷性质趋于平衡,减少颗粒间的附聚力,避免细颗粒的再附聚、结团、糊球和糊衬板。从而缩短粉磨时间,得到较高比表面积的水泥。公司经过反复对比、论证购买了环海公司的助磨剂用于水泥粉磨生产试验(供方提供国家建材科研院水泥所合格证明)。

试验目的:(1)降低糊磨、糊球,减少过粉磨时间,提高磨机台时产量。(2)在保证水泥强度的前提下,增加混合材掺加比例,减少熟料用量,降低生产成本。(3)改善水泥干粉的流动性,减少水泥库内的挂壁现象,延长清库周期。

小磨试验:(1)试验设备:Φ500㎜×500㎜试验磨机。(2)试验材料:熟料(28天抗压强度60MPa)、石膏、混合材、助磨剂。(3)试验内容及步骤:首先用实际生产的配比试验,测出水泥的强度及比表面积;其次用实际生产的配比加入助磨剂试验,测出水泥强度及比表面积;最后改变物料配比,减少熟料,增加混合材,加入助磨剂试验,测出水泥强度及比表面积。

试验结果表明:(1)助磨剂的加入有利于水泥比表面积的提高。(2)在相同粉磨时间内助磨剂的加入提高了粉磨速度,增加了细粉所占比例。(3)助磨剂的加入有利于水泥品质、指标的提高,为下一步增加混合材掺量的工业性试验提供了依据。

大磨工业性试验:(1)试验设备:Φ3m×11m球磨机(闭路磨)。(2)试验材料:熟料(28天抗压强度60MPa)、石膏、混合材、助磨剂。(3)试验水泥品种:P.C32.5R;P.O42.5。(4)试验内容及步骤:助磨剂加入前后,磨机台时产量的变化;助磨剂加入前后,混合材增加掺量,水泥品质的变化。

工业试验结果表明:(1)助磨剂的加入提供了混合材掺量,增加了4%-5%。(2)在相同粉磨时间内提高了粉磨速度,磨机台产提高约3.0t/h。(3)助磨剂的加入有利于水泥品质、指标的提高,有利于改善水泥的流动性。(4)助磨剂的加入有利于水泥抗压强度的增加,28天抗压强度增加2.5MPa。(5)助磨剂不含CIˉ。

1 助磨剂对选份循环负荷的影响(如下表)

调整前后选粉机选粉效率及循环负荷率

选粉机转速(r/min) 选份效率(%) 循环负荷率(%)

P.O

42.5 调整前1 910 64.8 68.90

调整后1 960 62.3 74.20

调整前2 920 74.5 52.2

调整后2 970 74.6 54.3

2 助磨剂对台时产量的影响

助磨剂对磨机工况有很好的改观,消除静电降低了物料之间的附聚现象,避免了过粉磨情况。磨机能够在良好的工况下稳定运行,从而提高台时产量。通过一个月的时间,共生产P.O42.5级水泥10000吨,平均台时产量41.0t/h,相比不掺助磨剂时台时产量平均提高了3.0t/h。

3 助磨剂对产品质量的影响(如下表)

通过对比得出:(1)调整后的磨机工况稳定。(2)混合材虽然增加了7%,但对水泥性能无影响,达到了控制生产成本的目的。

4 经济效益分析

助磨剂的使用提高了磨机台时产量及混合材掺入量。平均台时产量提高了3.0t/h,大大降低了水泥粉磨的综合电耗;混合材掺入量增加了7.0%,节约了熟料用量。综合电耗的降低、熟料用量的节约,使水泥生产单位成本下降了9.8元/t,取得了很好的生产效益和社会效益。

5 结语

适当的使用助磨剂能够减少过粉磨现象,消除磨内糊球,增加水泥的流动性,提高水泥生产的台时产量,节约用电,同时能改善水泥产品质量,提高强度,增加混合材掺入比例,减少熟料使用量,降低生产成本。但在使用过程中一定要严格控制助磨剂使用量,因此必须做好助磨剂每个批次的检验和验证工作以及水泥产量、质量的跟踪工作。

摘 要:助磨剂是一种无机水合催化的链烷醇胺盐和羟基化合物的水溶液,PH:8.5—10.0,的棕色液体。随着国家产业政策的调整,企业进一步实施节能减排的需要,水泥助磨剂作为一种能够显著提高球磨机粉磨效率,降低粉磨电耗的新型节能产品,而受到行业内外的广泛关注,国家水泥标准中,允许粉磨水泥时加入不超过0.5%的助磨剂。

关键词:助磨剂;水泥粉磨;应用

在水泥粉磨过程中,水泥细度越小,比表面积越大,强度值也相对越高。为了获得比表面积较高的水泥,企业需要延长物料在球磨机内的粉磨时间,但当达到一定细度后,即使延长粉磨时间,其比表面积值也不会明显增加。这是由于微细份的吸附集聚现象造成的。

助磨剂在粉磨过程中,既能包裹在水泥颗粒表面,又能渗入颗粒裂纹之中,加速裂纹的扩展,屏蔽水泥颗粒的一些带电活性点,使其电荷性质趋于平衡,减少颗粒间的附聚力,避免细颗粒的再附聚、结团、糊球和糊衬板。从而缩短粉磨时间,得到较高比表面积的水泥。公司经过反复对比、论证购买了环海公司的助磨剂用于水泥粉磨生产试验(供方提供国家建材科研院水泥所合格证明)。

试验目的:(1)降低糊磨、糊球,减少过粉磨时间,提高磨机台时产量。(2)在保证水泥强度的前提下,增加混合材掺加比例,减少熟料用量,降低生产成本。(3)改善水泥干粉的流动性,减少水泥库内的挂壁现象,延长清库周期。

小磨试验:(1)试验设备:Φ500㎜×500㎜试验磨机。(2)试验材料:熟料(28天抗压强度60MPa)、石膏、混合材、助磨剂。(3)试验内容及步骤:首先用实际生产的配比试验,测出水泥的强度及比表面积;其次用实际生产的配比加入助磨剂试验,测出水泥强度及比表面积;最后改变物料配比,减少熟料,增加混合材,加入助磨剂试验,测出水泥强度及比表面积。

试验结果表明:(1)助磨剂的加入有利于水泥比表面积的提高。(2)在相同粉磨时间内助磨剂的加入提高了粉磨速度,增加了细粉所占比例。(3)助磨剂的加入有利于水泥品质、指标的提高,为下一步增加混合材掺量的工业性试验提供了依据。

大磨工业性试验:(1)试验设备:Φ3m×11m球磨机(闭路磨)。(2)试验材料:熟料(28天抗压强度60MPa)、石膏、混合材、助磨剂。(3)试验水泥品种:P.C32.5R;P.O42.5。(4)试验内容及步骤:助磨剂加入前后,磨机台时产量的变化;助磨剂加入前后,混合材增加掺量,水泥品质的变化。

工业试验结果表明:(1)助磨剂的加入提供了混合材掺量,增加了4%-5%。(2)在相同粉磨时间内提高了粉磨速度,磨机台产提高约3.0t/h。(3)助磨剂的加入有利于水泥品质、指标的提高,有利于改善水泥的流动性。(4)助磨剂的加入有利于水泥抗压强度的增加,28天抗压强度增加2.5MPa。(5)助磨剂不含CIˉ。

1 助磨剂对选份循环负荷的影响(如下表)

调整前后选粉机选粉效率及循环负荷率

选粉机转速(r/min) 选份效率(%) 循环负荷率(%)

P.O

42.5 调整前1 910 64.8 68.90

调整后1 960 62.3 74.20

调整前2 920 74.5 52.2

调整后2 970 74.6 54.3

2 助磨剂对台时产量的影响

助磨剂对磨机工况有很好的改观,消除静电降低了物料之间的附聚现象,避免了过粉磨情况。磨机能够在良好的工况下稳定运行,从而提高台时产量。通过一个月的时间,共生产P.O42.5级水泥10000吨,平均台时产量41.0t/h,相比不掺助磨剂时台时产量平均提高了3.0t/h。

3 助磨剂对产品质量的影响(如下表)

通过对比得出:(1)调整后的磨机工况稳定。(2)混合材虽然增加了7%,但对水泥性能无影响,达到了控制生产成本的目的。

4 经济效益分析

助磨剂的使用提高了磨机台时产量及混合材掺入量。平均台时产量提高了3.0t/h,大大降低了水泥粉磨的综合电耗;混合材掺入量增加了7.0%,节约了熟料用量。综合电耗的降低、熟料用量的节约,使水泥生产单位成本下降了9.8元/t,取得了很好的生产效益和社会效益。

5 结语

适当的使用助磨剂能够减少过粉磨现象,消除磨内糊球,增加水泥的流动性,提高水泥生产的台时产量,节约用电,同时能改善水泥产品质量,提高强度,增加混合材掺入比例,减少熟料使用量,降低生产成本。但在使用过程中一定要严格控制助磨剂使用量,因此必须做好助磨剂每个批次的检验和验证工作以及水泥产量、质量的跟踪工作。

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