预制混凝土布料机液压系统设计与仿真
2014-11-18李宝马书涛
李宝,马书涛
(上海神舟汽车节能环保有限公司,上海 201100)
目前我国正在推行实施装配整体式工业化建筑体系的要求,这不但可以提高住宅工程质量和装修品质,而且还可以最大限度地满足节能、节地、节水、节材和保护环境(“四节一环保”)的绿色建筑设计与施工要求。预制混凝土布料机对预制混凝土行业起着至关重要的作用,因此研究高效、节能的混凝土布料机是保证预制混凝土行业发展的关键技术之一[1]。
1 预制混凝土布料机液压系统的工作原理
1.1 布料机的提升(支撑)
为了实现布料机与行车挂接的自动化,设计了布料机提升液压系统。4 个固定在布料机上的液压缸支撑在检修平台上,如图1 所示,当行车运行到布料机的正上方时,提升油缸升起,使得布料机的上平面和行车的下平面对合,小行车上设有耳板,4 个油缸都设计成球铰结构,在布料机上升过程中,8 块耳板强制布料机做出调整,使其与小行车对齐,然后挂接油缸动作,实现两者的对接。
图1 液压控制系统的功能分布
1.2 布料机与小行车的挂接
布料机和小行车的挂接由4 个挂钩和4 个防摆装置来完成,4 个挂钩各由1 个液压缸控制,同侧防摆装置共用1 个液压缸来控制,如图2 所示,防摆装置上设有卡槽,与行车上的立柱配合,达到防摆的目的。
提升油缸把布料机升起后,挂接系统启动,首先4 个挂钩搭合在小行车的横梁上,然后防摆装置动作,完成与立柱的配合,至此布料机和小行车对接完毕。
图2 布料机与小行车的挂接
1.3 料仓支架的升降
为了满足接料和布料过程中的要求,料仓支架可以沿轨道在竖直方向上运动,由独立的液压缸来实现,液压缸活塞端固定在料仓支架上,液压缸下端固定在布料架上,油缸两端头都是铰接,可以承受小的摆动和自动调整。布料斗支架升降高度设定为2.0 m。
1.4 料仓门的开合
料仓门的开合由2 个液压缸来控制,因为采用单个液压缸控制,料仓门易受扭转力的作用。料仓门的开启量大小由混凝土浇灌速度配合行车运行速度来调节。
根据预制混凝土布料机要实现的功能,设计出液压系统[2],工作原理如图3 所示。
图3 液压系统的原理图
2 液压系统的计算与元器件选择
2.1 流量和压力的计算
根据系统运行时间要求分别为40 和30 s,选取油缸缸径分别为125 和110 mm,油缸行程分别为1 095和905 mm。布料机升降油缸共4 个油缸,2 个油缸约受力1.1 ×104N,另2 个油缸约受力1.9 ×104N,压力计算按缸所承受的最大压力来计算[3-5]。
阀体及管路损失的流量和压力按总流量的30%计算,系统所需最大流量Qmax为25.8 L/min,系统的压力pP为8.05 MPa。
2.2 元器件的选型
(1)泵的选择
多液压缸同时动作时,液压泵的流量要大于同时动作的几个液压缸所需的最大流量,并应考虑系统的泄漏和液压泵磨损后容积效率的下降,即:
液压泵的排量为:
泵的动态压力往往比静态压力高得多,所以泵的额定压力pp应比系统最高压力大25%~60%,使液压泵有一定的压力储备。
通过以上的计算,选择齿轮泵CBK1020E,排量为20 mL/r,压力为16 MPa。
(2)电机的选择
设泵的总效率η=0.85,则:
(3)控制阀通径的选择
一般选择控制阀的额定流量应比系统管路实际通过的流量大一些,必要时,允许通过阀的最大流量超过其额定流量的20%,控制阀都选用通径为φ6 mm。
3 叠加阀的设计与仿真分析
叠加阀的阀体尺寸是标准的,在相似的阀体内不同的油路可产生不同的控制功能[6-7]。根据用途分类:压力控制阀类,如溢流阀、减压阀、顺序阀等;流量控制阀类,如节流阀、调速阀等;方向控制阀类,如单向阀、液压单向阀等。其工作原理与一般板式阀基本相似。由于连接方式的需要,在结构上又有一些特点。每个叠加阀都必须有P、T、A、B 等规定用途的共用油路。根据前面计算出的系统流量29 L/min 和压力16 MPa,根据国家标准,选用通径为φ6 mm 的液压阀块,其结构尺寸如图4 所示。
图4 阀块组的三维结构
根据实际工况,一组阀块工作时,其余都不工作,把其余孔当做工艺孔,阀块的孔都按φ6 mm 的国家标准最大值φ7.6 mm 仿真。在Gambit 中建好模型,划分网格后导入FLUENT 软件中进行分析,见图5。
图5 速度、压力云图
从图5 可看出:阀块底板的通道中出现涡流,流场非常复杂,最大流速仅为8.78 m/s。从管道压力云图可以看出:流体流过每个阀块组时压力依次降低,每个工艺孔对压力都有很大的影响,到第6 组阀块组通道时,其压力最大为6.02 MPa,压力损失较大。
由于流线是一条瞬时光滑曲线,它不能转折,也不能相交,所以在流道的直角拐弯处流体就产生分离,从而形成涡旋,并且由于流体流动的惯性,在铅直方向的流道上也有流动的分离和再附壁现象。有涡旋形成,涡旋就要旋转,必然要消耗主流能量和产生流体噪声,这些都是产生在流动过程中能量损失和流体噪声的主要因素[8-9]。
4 结论
(1)考虑到双作用伸缩缸控制较难,且双油口成本较大,特采用单作用伸缩缸,打开液控锁开口,使其靠自重下降,通过节流阀调整下降速度;
(2)为了使布料机水平上升,在设计时机械结构尽量达到左右平衡,同时在前后升降加同步阀,保证4 个油缸同步上升;
(3)卸料开门时要求动作比较灵敏,采用电磁比例阀来控制流量,以满足用户需求;
(4)通过对阀体的流体仿真,研究其压力损失,找出易于产生涡流的地方,避免了后续试验的问题,节省产品试制时间。
[1]蒋勤俭.住宅建筑工业化关键技术研究[J].混凝土世界,2010,3(9):34 -36.
[2]华德液压技术样本,2005.
[3]王积伟,章宏甲,黄谊.液压与气压传动[M].北京:机械工业出版社,2005.
[4]路甬祥.液压气动技术手册[M].北京:机械工业出版社,2001.
[5]雷天觉.新编液压工程手册[M].北京:北京理工大学出版社,1998.
[6]陈丽华,朱兴龙,陈书乔.液压系统集成块设计方法的研究[J].泰州职业技术学院学报,2003,3(3):8 -11.
[7]郭津津,朱世和,董黎敏.基于三维实体液压集成块设计系统[J].机械设计,2010(9):26 -28.
[8]余国城,陈继河,陈莺.液压系统集成块的设计与制造[J].起重运输机械,1999(5):14 -16.
[9]袁昌耀,傅连东,王佳,等.基于FLUENT 液压集成块管内数值仿真[J].机械设计与研究,2008,35(12):16-19.