浅析垃圾发电厂臭气治理工作
2014-10-30王志强高攀峰张春军
王志强+高攀峰+张春军
摘要:指出了恶臭污染作为一种感觉公害,已成为世界环境公害之一。介绍了恶臭污染的特点、除臭方法及监测标准等,并通过工程设计实例,着重探讨了垃圾焚烧发电厂中恶臭污染的防治手段。
关键词:恶臭污染;臭气;垃圾焚烧发电厂;防治
中图分类号:TM6文献标识码:A文章编号:1674—9944(2014)09—0186—02
1恶臭的危害及特点
在人们的生活、环境空间经常闻到各种难闻的气味,这些难闻的气味统称为恶臭。由于人们对生活环境质量的要求越来越高,而恶臭物质一般阈值较低,因此,影响人们的生活舒适、产生不快或厌恶感的恶臭的防治便提到日程上来。
1.1恶臭的危害
恶臭气体不仅能带给人嗅觉的不适,而且还会使长期生活于恶臭污染环境中的人们。出现厌食、失眠、记忆力下降、心情烦躁等功能性疾病。
1.2恶臭的特点
恶臭污染源众多,污染面广,涉及行业多。恶臭物质的浓度一般较低,甚至可低到PPb级的浓度。恶臭气体成分较复杂,往往是含多种恶臭物质的混合物。恶臭污染的监测、分析难度大,其治理的难度也较一般的大气污染难度大。
2垃圾发电厂主流的臭气控制工艺
在垃圾发电厂中,臭气治理是重中之重。一个垃圾发电企业管理的好坏,可以从进入垃圾发电厂厂区有没有臭气就可以感受的出来。
国内垃圾发电厂主流的臭气控制工艺为:垃圾车将垃圾倒入垃圾池,垃圾池内的臭味气体将被风机抽吸到焚烧炉进行燃烧,不会扩散。垃圾池还设有专门的独立式除臭装置系统,即使垃圾发电厂设备全停,也可以启动这套独立的除臭系统进行负压除臭。另外,对垃圾池有可能外泄臭气的出口处,除了使用密封产品进行密封,还设有密封风幕装置,使臭气不能外散。但是设计与现实施工中的治理毕竟存在较大差异,如果现实施工与设计中处理不好,整个垃圾发电厂会充满恶臭。现将漳州环境再生能源有限公司的臭气治理经验着重介绍,以便给各位同行一点经验。
3主厂房的臭气治理工作
垃圾焚烧发电厂主厂房内的臭气主要来源是垃圾仓内的垃圾,也是垃圾焚烧发电厂的臭气第一来源。在工程前、中、后期,防臭封堵工作该公司主要采取以下几点措施。
3.1垃圾仓止水螺杆选择
在垃圾仓的施工过程中严格按照图纸施工。结合其他垃圾发电厂垃圾仓漏渗滤液的失败经验,在选择止水螺杆的时候对多种螺杆进行了选择,保证每个螺杆都焊有一个四方形的钢筋片,也叫止水片,防止渗滤液从螺杆流出。全部止水螺杆大概5000多个,对于伸出混凝土的部分全部割除,割除点全部做防腐处理,然后用环氧胶泥封堵,垃圾坑外墙全部做聚脲防腐。
3.2垃圾仓仓顶顶棚封堵
垃圾仓应该是一个密闭的空间,臭气最容易从顶部扩散出去。由于施工时顶棚板全部采用的是自攻螺丝固定,顶棚板之间的结合部位也不密封,可对所有顶棚板连接部位及自攻螺丝之间的缝隙采用聚氨酯硬泡体材料封堵。
3.3垃圾仓墙体孔洞封堵
该公司组织全体员工参与垃圾仓的孔洞排查,以照片的形式提交,每个孔洞奖励10元钱,工程前期排查孔洞1000多个,中期排查孔洞100多个,后期排查每个孔洞奖励50元,发现孔洞50多个,全部处理,且安排专人验收。
3.4渗滤液坑排风风机及无机玻璃钢管漏臭气处理
垃圾坑进垃圾后,主厂房的东西两侧的渗滤液排风风机房臭气较大,该公司连续3d对东西两侧的渗滤液排风风机及无机玻璃钢管进行臭气漏点排查,更换垫片,并封堵,目前两侧风机房几乎闻不到臭味。
3.5渗滤液站至垃圾仓无机玻璃钢管段的臭气处理
当渗滤液站进渗滤液后,渗滤液除臭风机开启,发现无机玻璃钢管法兰结合面的用的螺栓全部是碳钢,为了以后的安全运行,对整个64节无机玻璃钢管1536个螺栓更换为不锈钢螺栓。且无机玻璃钢管法兰结合处漏风点较多,对整个渗滤液风管的法兰结合面及全部螺栓进行玻璃胶密封,然后对整个法兰结合面进行腻子涂抹,外部涂防腐涂料。同时将渗滤液站处的风机移位至垃圾卸料平台,保证整个外部的渗滤液至主厂房段的除臭风管为负压,这样臭气就不会露出至大气。
3.6一次风机出口至焚烧炉段正压处臭气处理
一次风机出口至焚烧炉风室为正压段,这是主厂房内臭气的主要来源。为保证主厂房无臭气,应采取以下措施。
(1)一次风是从垃圾仓抽出来的臭气,风机出口至焚烧炉炉排段为正压。在没有进垃圾之前,进行了两次做漏风实验:①启动一次风机粗查,整改漏风点耗时2d,有漏风点全部紧螺栓,或者更换垫片;②利用烟雾弹细查,将烟幕弹投入风道内,漏烟效果比较明显,整改漏烟点耗时3d,已经消除掉大部分的漏风点。垃圾仓进垃圾后,一次风机开启焚烧车间依旧有较大的臭味,发现风机进出口膨胀节及空预器膨胀节、空预器进出口调节门法兰处、焚烧炉风室膨胀节、灰斗法兰及人孔等都有少许漏气,共计拧紧螺栓3000多个,更换垫片、涂抹密封胶等,该公司耗时5d对整个正压段的臭气排查,消除臭气点。特别是一次风机旋转轴与壳体之间的漏臭气比较严重,将此轴加一个钢套点焊在风机壳体上,然后引一根负压管至一次风机的入口负压段,然后全部摸上密封胶,现焚烧车间几乎已经闻不到臭味。
(2)焚烧炉底风室人孔门缺陷处理。厂家生产的每台炉18个人孔门,框架没有满焊,全部是间断焊接,同时人孔门为方形压条的四个角有较大的间隙,风机启动后漏风严重,对整个人孔框架进行满焊,对四角间隙补焊,同时定做适合人孔门耐高温石墨盘根,现今人孔门全部密封完好,无漏点。
3.7进渗滤液沟道的门更换
设计院设计进渗滤液沟道的大门是一般的铝皮门,没有严密性,为了保证臭味不外溢,将东西两侧的门更换为防火密封门,此门现今密封性良好。endprint