煤粉转子秤的改造
2014-10-23周小玲
周小玲
我公司煤粉输送采用的是德国技术菲斯特转子秤,型号为DRW4.12,称重范围为0~20t/h,使用一段时间后出现下料不稳、波动较大等问题,影响窑系统的稳定。经过现场检查,找到了故障原因,并进行了改造,满足了窑系统的正常运转。
1 存在的问题
(1)转子表面与顶板间隙过大,造成喂料风从转子顶部间隙中向下料管回窜,在下料管中产生气阻,阻碍了煤粉向下流动,造成负荷率波动。
(2)罗茨风机的喂料风带来气阻,不能及时地排出,经常和料流产生矛盾。
(3)转子内的煤粉不能被喂料风输送至燃烧器,使得回转窑窑内或分解炉里无法持续燃烧。
2 问题分析
从设备本身看,最集中的问题主要是转子和上下密封板磨损较快,导致转子和两密封板的间隙变大并且不均匀,进而造成漏风,当转子秤负荷较低时(70%左右,正常应为80%~120%),整个煤粉输送系统可能就无法正常工作。
煤粉流动性较好,尤其是在煤粉仓内使用助流风的情况下,具有流态化性能,容易造成涌料;若仓内煤粉水分含量高且存储时间较长,就会出现黏结,进而造成棚仓。这两种情况均不利于控制。根据经验可知,喂煤不稳定多数情况下与煤粉水分偏高有关,所以煤粉的水分控制十分重要。
助流气源水分较大,容易引起煤粉潮湿堵塞下料管,进一步影响到下煤的稳定。因此使用过程中要保证油水分离器工作正常,不能缺油,应严格控制压缩空气的水分,保持助流系统用的压缩空气干燥。另外,压缩空气压力不宜太高,否则容易对秤体造成损坏,一般转子壳体清洗压力在0.2MPa左右即可。环形助流器的循环助流时间要根据下煤状况及时调整,一般遵循越短越好的原则。如果下煤稳定,可关闭自动助流系统,根据需要强制助流。但是同时我们发现,仓锥体助流压缩空气管道上的电磁阀损坏后,会导致压缩空气常吹或不吹,给安全生产带来隐患,并且不利于下煤。
3 改造措施
将转子与上下耐磨板的间隙调整为0.25mm,防止风机窜风影响下煤;另外,用一个带料位测量及自动反吹的中间小仓取代下料管,并在煤粉仓底部安装一个下料分隔轮,可以起到锁风的作用。这样就可以控制分隔轮的转速,使小仓内总是保持一定的料位来保证转子秤的负荷率。小仓顶部留有少量空间,使气流能由此被抽风管道排走,而不窜向煤粉仓。
旁路抽风管连接至位于顶楼的小收尘风机,流量为7100m3/h,全压3200Pa,风管往下到煤粉仓的锥底垂直落差高度达12m以上,不能将积滞在管道内的煤粉抽出,经过讨论后,用钢管从这里分一路接到煤磨袋收尘入口,利用主排风机的抽风能力,并加一个手动蝶阀调节,以求获得合适的抽风负压,把窜风的因素排除在外。要注意的是,手动蝶阀不能开大,只能走风不能走料,只要手摸管道外表的温度是温热的,就可以证实里面的气流在流动。
为防止助流气源水分较大,引起煤粉潮湿堵塞下料管,安排专人定期检查油水分离器是否工作正常。另外,压缩空气压力要设置在正常范围内。环形助流器的循环助流时间要根据下煤状况及时调整,根据经验,助流时间的调整要按照越短越好的原则,如果下煤稳定,可关闭自动助流系统。但是我们发现,仓锥体助流压缩空气管道上的电磁阀损坏后,导致压缩空气常吹或不吹,对单向喷嘴内部个别失效的顶珠,逐一更换。
尾秤至分解炉输送距离较远,根据罗茨风机工作能力管径可得出风速在28.96m/s左右,符合菲斯特的技术要求,尾煤输送管道共五个拐弯点,角度和走向都在正常范围内。另外,罗茨风机的滤网要定期清灰,以免造成工况恶化。
运行近半年以来,转子秤负荷率保持稳定,回转窑的热工制度已有很大改观,煤粉仓下料波动及断料问题得到解决。■