降低汽车发电机制造成本的研究
2014-10-21白瑶琦
白瑶琦
摘要:随着汽车的不断普及,越来越多的家用车走入寻常百姓家,同时汽车的价格也不断降低。作为汽车配件的生产商,一直要面临着不断要求降价的压力。这种降价的压力来自于客户的主观要求,来自于市场的客观实际。客户的降价要求达不到,就要面临着被减少配套份额;达不到市场的降价预期,在开发新的客户时,就没有进入新的配套体系的先决条件。所以降低产品成本,无论从主观和客观方面来看,都是一项持续不断的工作。而且,在降低成本的同时,要保证产品性能、外观等品质不能有所下降。
作者分析了汽车发电机的成本构成,对成本构成的费用进行了详细研究。在降低生产成本方面,主要通过优化生产工艺,改变设备放置位置,提高设备效率的方式,实现成本节俭。
关键词:制造成本;优化生产工艺;优化设备位置;设备改进
制造成本又可称为制造费用,是指指企业各个生产单位(分厂、车间)为组织和管理生产所发生的各项费用。其内容可包括:车间管理人员工资,职工福利费,交通费,劳动保护费, 折旧费,修理费,租赁费,物料消耗,低值易耗品摊销,
生产用工具费,试验检验费,季节性修理期间的停工损失,取暖费,水电费,办公费,差旅费,运输费,保险费,技术组织措施费,其他制造费用。
对于人员工资来说,劳动生产效率是个隐藏的指标。如果工厂不是按照计件发放工资,那么单位时间内能够完成更多的生产任务,就是变相的降低了人员的工资。一般通过设备提高生产效率的办法是企业的最佳方案。
1.通过优化生产工艺降低制造成本
发电机生产企业,集合各零部件的总成,通过生产线,组装成电机总成。在组装生产线,有一道定子引线与整流桥卡爪焊接在一起的工序。
企业生产线的这道工序原为手工焊接,焊接的效率较低。由于是手工焊接,要求焊接人员得具备一定的焊接技术。一般公司的生产线人员都是定人定岗。焊接的工序属于重要工序,对人员的技术和责任心要求较高。而且要胜任此岗位,需经一定的培训后方能上岗。焊接过程要求全神贯注,精神集中,否则极易造成虚焊、漏焊锡等不良后果。这样,就造成如果此岗位人员请假,其他人不容易顶岗操作。这道工序还属于有毒岗位。因为焊锡融化后产生有毒气体,吸入人体,对人体鼻腔、肺部都有毒害作用。虽然生产线有主动排烟系统,但对人体还是会有一定影响。国家劳动法对有毒有害岗位,提出对操作者要有特殊岗贴。
综合上述情况,建议购买焊接机器人设备。此道工序由以往手工焊接变为焊接机器人焊接。首先设备工作,节省了一个人工成本。其次,提高了焊接的质量,大幅减少了虚焊和漏焊的不良现象。再次,还减少对操作者的人员伤害,节省原来多付的特殊岗贴。
购买设备支出:80000元,人员工资:40000元/年,两年节省的人员工资可以购买设备。未考虑提高焊接质量,避免焊接不良所带来的收益。
2.通过优化设备位置降低生产成本
考虑提高人员的工作效率,达到减人增效的目的。
一家发电机生产企业的转子线生产,有一道工序是车床车削。车床一般是数控车床,车削时程序是固定的,操作者的工作是负责装卡工件和取下工件。原来一台车床有一名操作者,负责装卸工件。在实际工作中,操作者在装卡完工件后,就只是等待工件车完后,卸下工件,这段时间属于空挡时间。
实际测算时间:装卡工件时间需10秒;完成车削工件时间需60秒;卸下工件时间需10秒。从实际情况来看,有足够时间进行再次装卡工件。就是说可以考虑一个人负责两台车床。
但是两台车床是并排摆放,相隔约3-4米,操作者如果往来两台车床之间,势必会很疲劳,增加了劳动强度。考虑如果让操作者基本不用多走路,就可以完成两台车床的装卸任务,就可以实现减少一个人工的目的。
为实现减人增效的目的,决定改变车床的摆放位置;由原来的并排摆放,变成“丁”字形摆放。这样,操作者基本只需转身,就可以从这台车床到另一台车床,完成操作动作。
原来的两个人变成一个人,节省一个人工成本。操作者由看管一台车床变成看管两台车床,工作强度增加。但针对操作者进行增加奖金的獎励制度后,也相应的调动了操作者工作积极性。
人员公资:40000/年,增加奖金:20000/年,40000*2-40000+20000
=20000/年,每年节俭20000元。
3.通过设备改进降低生产成本
一家发电机生产企业的转子线,转子总成生产有一道工序为总成外表面喷漆。原设备是在一个工装位置上放置一个转子,手动喷漆。完成一次喷漆后,取下放置下一个转子,再次操作。
改进后的设备,实现轨道运转。在轨道上共能放置24个转子,轨道自动运行。每个工位移动到喷漆室,自动喷漆,自动移动出喷漆室。喷漆后的转子移动到操作者面前,操作者取下,再放置上未喷漆的转子。此改进大幅提高了生产率,并减轻了操作者的工作强度。
设备支出:20000元,单工位完成数量:1000个/天,多工位完成数量:1500个/天,人员工资:40000/年,全年有效工作日:251天。
全年多完成:(1500-1000)*251=125500个
单工位价值:40000/1000*251=0.16元/个
多工位价值:40000/1500*251=0.11元/个
全年节俭:(0.16-0.11)*125500=6275元
回收设备成本时间:20000/6275=3.19年
4.小结
通过三个实例,介绍了优化生产工艺,优化设备位置,改进生产设备,降低了制造成本。参考文献:
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[2]王浩.汽车零部件企业技术创新研究.汽车工业研究,2010
[3]杨延平,唐杰,周文杰.我国汽车产业自主创新战略.北京: 科学出版社,2009
[4]杜晓荣、陆庆春、张颖.成本控制与管理.北京交通大学出版社,清华大学出版社, 2007-08
[5]秦明华.汽车电器与电子技术.北京: 北京理工大学出版社,2003
[6]陈渝光.汽车电器与电子设备.北京: 机械工业出版社,1999.