海德堡速霸102印刷机输纸部分故障分析与排除
2014-10-21王彩虹
王彩虹
【摘 要】本文通過对海德堡SM102印刷机输纸部分的输纸检测装置和输纸定位部件的介绍,讲述造成故障的原因,再通过对各个部分的分析,阐述了主要的排除方法。
【关键词】印刷机 故障 排除
海德堡速霸SM102型印刷机一直是对开幅面印刷机市场中无可争议的冠军。无论机器长短,无论是否携带纸张翻转装置,速霸SM102都堪称一位真正的全能型选手。但是质量再好的机器,工作时间长了,零件总会有磨损,印刷机总会有损坏,于是对印刷机常见故障的检测与维修就成为了一个非常重要的方面。本文就介绍输纸部分的自动检测和定位装置,就实际操作中出现的各种输纸故障,结合实践经验加以分析,提供一种快速、准确、实用的解决方法,及时准确排除输纸故障。引起输纸故障的原因主要有纸张本身和机器设备调节两方面,本文主要是在纸张经过抖松处理,没有静电、粘连、卷曲等问题,上纸整齐的前提下,仅从机器调节的角度对常见的纸张故障,如双张(多张)、空张、歪张、早到加以分析。
1 双张或多张
印刷时一次只能印一张,若出现双张或多张完全重叠在一起输送到输纸板上,就是双张或多张故障。双张检测装置检测到后,输纸器停止。产生的原因有以下几种:
①纸堆过高,挡纸舌挡不住被吸起纸张下面的纸张而造成。解决方法:通过调节飞达的高度来控制纸堆的高度,调节到挡纸舌边缘高出纸堆表面3~5mm为好。②分纸压脚压纸过少,导致纸张无法被顺利吹开而造成双张或多张。解决方法:通过调节飞达前后位置,使压脚压住纸堆后边缘10mm左右。③后吹风风量过小,无法把纸堆最上面6~10张纸吹松。解决方法:加大后吹风风量。④压纸钢片起初步控制双张作用,若调节不当则不起作用。解决方法:调节钢片伸入纸堆深度为3~5mm,压住纸堆的力松紧适度。⑤印刷薄纸时,若纸张表面的透气度太小,分纸吹嘴离纸面太低或吸力太大。解决方法:将分纸吸嘴高度调到离纸堆3~5mm(薄纸)或2~3mm(厚纸)。调节气泵,使吸力减小。⑥纸张分离器是周期性动作,分离递送纸张。若开气泵时间不合适,一打开气泵时很容易出现双张。解决方法:在分纸吹嘴运动至纸堆表面准备吸纸瞬间打开气泵。
2 空张
输纸器运行,但是飞达分离不出纸张。产生的原因有以下几种:①输纸台过低,纸张被挡纸舌挡住不能往前递送,造成空张。解决方法:通过飞达高度调节,使输纸台上升至挡纸舌上边缘高出纸堆表面3~5mm处。②压脚来不及抬起,递纸吸嘴要递送纸张,此时纸张被压脚压住造成空张。解决方法:通过调节飞达前后位置,使压脚压住纸堆后边缘10mm左右。③后吹风过大,把分纸吸嘴吸起来的纸张吹脱,导致空张。解决方法:减小后吹风的风量。④分纸吹嘴离纸面过高或吸力太小。解决方法:将分纸吹嘴高度调到离纸堆3~5mm(薄纸)或2~3mm(厚纸)。调节气泵,使吸力增大。⑤压纸钢片压纸太紧或太多。解决方法:调节钢片伸入纸堆深度为3~5mm,压住纸堆的力松紧适度。⑥递纸吸嘴离纸面过高或吸力太小。解决方法:调节递纸吹嘴高度,使其距离纸堆表面为3~5mm。调节气泵,使吸力增大。
3 歪张
输纸过程中,纸张咬口边不是同时到达前规,而是一边早到,一边晚到,这种现象称作歪张。产生原因有以下几种:(1)输纸台过低。若两边递纸吹嘴高度和角度不是严格的一致,因输纸台过低导致纸张一边被挡纸舌触动一下出现歪张。解决方法:通过调节飞达高度来控制纸堆的高度,调节到挡指舌上边缘高出纸堆表面3~5mm为好。(2)压纸脚压纸过多。在上一张纸往前递送时,压脚没有完全抬起,触动了下一张纸张导致歪张。解决方法:通过调节飞达前后位置,使压脚压住纸堆后边缘10mm左右。(3)两边后吹风调节不一致。解决方法:调节两边后吹风风量一致。(4)两边压纸钢片不一致。解决方法:通过调节使两边压纸钢片伸入纸堆深度为3~5mm,压住纸堆的力松紧适度。(5)后挡块挡不住纸,没锁紧导致纸张被分纸吸嘴吸起后位置错动。解决方法:调节时保证左右挡块位置对称,距离纸张侧边1/8~1/4处,挡块的前后位置调整在距纸张拖捎1mm左右。(6)分纸吸嘴两边吸力不一致,可能由于气管堵塞等原因造成的。解决方法:检查气管是否堵塞,使之通畅,保证两边吸力一致。(7)递纸吸嘴两边高低、吸力不一致。解决方法:调节递纸吸嘴高度距离纸堆表面为3~5mm,检查气管是否堵塞,使之顺畅,保证离岸边吸力一致。(8)接纸轮两边接纸时间不一样。解决方法:调节接纸轮位置,使两边同时接纸。(9)导纸杆过低,触动纸张,纸张不能顺利通过而造成歪张。解决方法:调节导纸杆位置,使纸张能顺利通过。(10)输纸布带两边松紧不一致。解决方法:把松的布袋通过调节张紧轮,使布带张紧,并使两边布带张紧程度一致。(11)两边毛刷轮、压纸轮位置、压力不对称。解决方法:调节两边压纸轮、毛刷轮位置对称,压力一致。(12)侧规调节不当,离纸边太近。解决方法:把侧规位置调至侧规挡板距离纸边3~5mm。
4 早到
走纸时纸张没有按照规定时间到达前规,而是提前到达,导致机器停机的现象。早到产生的原因有以下几种:(1)输纸台过高,挡纸舌挡不住递送纸张下面的纸张,纸张前倾导致早到。解决方法:通过飞达高度调节,使输纸台上升至挡纸舌上边缘高出纸堆表面3~5mm处。(2)压脚吹风过大,使纸往前移了一点位置而出现早到现象。解决方法:适当减小压脚吹风风量。(3)歪张可能产生一边早到。解决方法:消除歪张故障。(4)第一张产生早到跟开气泵时间不合适有关。
综上分析,产生输纸故障的原因有很多,根据出现故障的特点,经过分析,可在最短时间内找出原因并排除。以上解决方法仅供参考,只是举出了生产实际中常遇到到几个问题,有时还要具体问题具体分析。
现代单张纸胶印机的输纸部分,要求准确无误地将纸张从纸堆中逐张分离出来并向前传递给送纸辊,无双张、多张、空张,早到、迟到、歪斜等故障。同时,由于印刷的个性化程度越来越高,产品的规格和纸张的品种差异化越来越大,各大品牌胶印机适印的纸张范围也更大了,机器速度更是不可同日而语。因此确保输纸部分分纸的准确、迅速和送纸的稳定就显得十分重要了。
参考文献:
[1]《海德堡速霸SM102使用说明书》
基金项目:
上海出版印刷高等专科学校博士启动基金 (95-A1030114203)