并网发电机组自动发电控制管理创效措施
2014-10-20张波董红江
张波,董红江
(华电章丘发电有限公司,山东 章丘 250216)
0 引言
为规范市场秩序、推进电力市场建设、消除电力系统运行中的安全隐患,2011年9月,山东省正式颁布实施《华北区域发电厂并网运行管理实施细则》、《华北区域并网发电厂辅助服务管理实施细则》(以下简称“两个细则”)。“两个细则”的实施对并网发电厂安全、稳定和经济运行提出了更高的要求[1-3]。
细则实施后首月结算,结算结果是华电章丘发电有限公司(以下简称章丘公司)被考核29.66万元。为此,章丘公司从优化机组自动发电量控制(AGC)调节性能、保证AGC的投入率入手,以适应智能电网的要求,取得了显著效果。细则实施后的第2个月,章丘公司开始转亏为盈,截至2012年8月,累计创造经济效益2359.36万元。
1 机组概况
章丘公司总装机容量890MW。#1,#2机组均为145 MW机组,分别于2002年9月和12月投产,分散控制系统(DCS)使用上海自动化仪表股份有限公司生产的MAX500产品。机组投产时间较长,设备发生老化,部分设备特别是控制系统的性能指标一般,且机组没有单独的一次风机,一次风通过送风机提供,一次风压无法自动调节,整个系统的自动化水平较低,造成一期协调系统调节性能差和汽机调门调节性能差,无法满足AGC正常调整的需要,投产后,山东省电力调度中心(以下简称省调)一直未要求投入AGC方式。#3,#4机组均为300 MW机组,分别于2006年7月和9月投产,DCS使用上海自动化仪表股份有限公司生产的MAX-DNA系列产品,#3,#4机组投产后,根据调度指令要求投AGC方式运行,但由于煤质变化较大、二期协调系统调节性能一般及锅炉汽温和汽压波动大等原因,系统优化前,AGC调节性能较差,调节精度不高。
2 AGC管理创效的具体措施
2.1 制订管理办法,加强AGC技能培训
(1)制订AGC管理办法。积极制订公司内部“AGC管理奖惩办法”并组织各生产部门进行学习、宣贯,落实责任、明确分工、做到奖罚分明,同时,把AGC投入情况加入到指标竞赛中,作为影响小指标竞赛成绩的一项重要因素,切实提高员工投入AGC的积极性和主动性。
(2)加强AGC技能培训。邀请电网调度中心的专家进行“AGC管理和考核”的讲座培训,提高公司各部门对AGC运行方式的认识。
2.2 优化AGC调节性能的关键指标
AGC的调节性能主要通过3项指标进行测评,即:调节速率比值K1、调节精度比值K2、响应时间比值K3,K1,K2,K3的乘积即为AGC综合性能指标Kp,Kp值的大小直接影响“两个细则”对AGC的奖励力度。
(1)对目标负荷跟踪速率设定值进行优化试验,优化K1指标。K1是指机组实际负荷跟踪速率与调度规定基准速率的比值。根据规定,300MW机组AGC负荷跟踪基准速率为5 MW/min,但机组在实际调整过程中,省调下达单次AGC指令的负荷增减率有可能高于5 MW/min。同时,机组AGC目标负荷跟踪速率设定值为5 MW/min时,机组实际负荷跟踪速率往往难以达到5 MW/min的速率。因此,将机组AGC目标负荷跟踪速率设定值适当上调,有利于提高AGC调节速率。针对#3,#4机组K1偏低的问题,章丘公司通过试验,优化机组安全、稳定运行K1。机组AGC目标负荷跟踪速率设定值与AGC性能指标的特性关系如图1所示。
图1 调节速率设定值与AGC性能指标的特性关系
从图1可以看出,机组目标负荷跟踪速率设定值越高,K1,Kp值越高,当目标负荷跟踪速率设定值高于8 MW/min时,K1,Kp值增加不明显。由于“两个细则”要求K1最高值为1.20,若高于1.20按照1.20计算,基于设备安全考虑,章丘公司将机组AGC目标负荷跟踪速率设定值设为7 MW/min。
(2)对数据进行校对,优化调节精度K2指标。针对#3机组AGC调节精度不高的问题,章丘公司与电网公司相应监管部门取得联系并进行数据校对和AGC跟踪试验。
试验发现远动数据与DCS数据存在偏差,对1 min内平均值进行了分析,省调实际下达300 MW指令时,远动终端(RTU)接收的:AGC指令为300.32 MW(高 0.32 MW);DCS:AGC 指令 300.55 MW(高0.55 MW);机组反馈的远动有功 301.56 MW(高1.56 MW);从而造成+0.52%偏差,即造成AGC调节精度K2指标降低。通过以上分析可以看出,对远动数据与DCS数据存在的偏差进行修正后,大大提高了AGC K2指标。同样取1 min内平均值进行分析,省调实际下达300MW指令时,远动RTU接收的AGC 指令为 300.32 MW(高 0.32 MW);DCS:AGC指令300.00 MW(与省调下达指令相同);机组反馈的远动有功 300.03 MW(高 0.03 MW);偏差为 +0.01%。
2012年4月,优化后,K2指标的变化曲线如图2所示。
因此,应加强与省调沟通,及时发现AGC各指标数据的异常变化并随时进行调整。
(3)对汽轮机高调门进行流量特性试验,优化K3指标。
在实际运行中,发现在调门重叠位置上负荷与指令往往有较大偏差。章丘公司通过对机组高调门重叠度的调整试验,优化高调门重叠度曲线,保证高调门的线性特征,提高了负荷的跟踪效果。2012年4月份优化后,机组AGC K3指标得到明显提高。K3指标的变化曲线如图3所示。
图2 K2指标的变化曲线(2012)
图3 K3指标的变化曲线(2012)
2.3 完善AGC系统性能
由于锅炉燃料的滞后时间要远大于汽机调门的惯性时间,锅炉能量不平衡是导致主汽压力不稳定的主要原因。为此,章丘公司对协调控制逻辑进行了完善,在锅炉燃烧自动回路中增加了压力变化前馈。根据主汽压力的变化趋势提前增减燃料,减少过调量,让锅炉提前动作,依靠“提前的时间”来弥补锅炉的“惯性”;AGC系统功能完善后,在负荷升降过程中,主汽压力能维持较为稳定的状态,AGC系统自动化水平进一步得到提高。
2.4 加强与调度沟通,保证AGC“R”模式投入时间
AGC投入时间是提高AGC调整深度指标的最关键因素,为提高AGC的投入时间,应积极与电网公司联系,提前根据日前计划曲线,预判机组AGC负荷指令,合理安排制粉系统启、停时机,运行人员加强机组的运行调整,保证人为操作干预的合理性和准确性;对影响AGC性能和投入的设备缺陷作为重要缺陷,合理安排机组AGC方式计划,同时利用低负荷段消缺,督促消缺质量,加强燃料协调,保证燃料掺配掺烧质量。通过以上措施,大大减少了AGC“R”模式下被迫退出时间,保证了AGC调整深度。
3 抓实AGC管理的工作成效
3.1 经济效益
2011年9月至2012年8月,在山东电网“两个细则”正式实施期间,章丘公司着力加强机组AGC管理,取得显著的经济效益,具体结果如下。
(1)章丘公司因AGC投入,受“两个细则”累计奖励,在华电国际山东区域各发电单位中,排名第一,共获奖励1362.49万元(已减去AGC调节参数不合格的考核)。
(2)章丘公司因AGC投入,获发电量计划奖励69061 MW·h,按 全 厂 机 组 边 际 贡 献 0.09元/(kW·h)计算,可创造价值621.55万元。
(3)在AGC“R”模式下,增加了机组经济负荷下运行时间。夜间,非AGC“R”模式下机组平均负荷190 MW,设计煤耗337.44 g/(kW·h);AGC“R”模式下机组平均负荷240 MW,设计煤耗329.81 g/(kW·h),标煤煤耗降低7.63 g/(kW·h)。夜间低负荷段7h,历时366d,节约标准煤4691.53t。标煤单价每吨按800元计算,节煤总效益=800×4691.53 ×10-4=375.32(万元)。
因此,经济效益总计:1362.49+621.55+375.32=2359.36(万元)。
3.2 社会效益及推广价值
(1)章丘公司AGC调节性能得到了电网公司的认可。AGC调节性能的优化,避免了电网AGC系统出现调整偏差,保证了电网频率和区域控制误差调整合格,区域电网运行可靠性得到了提高。
(2)机组在AGC方式下,增加了经济负荷下运行时间。经计算,每年累计节约标煤4691.53 t。
4 结论
章丘公司AGC管理创效的成功经验如下。
(1)制订管理办法,提高思想认识和加强技能培训。
(2)优化 AGC 关键测评指标(即 K1,K2,K3)。
(3)完善AGC系统性能。
(4)保证AGC“R”模式投入时间,可有效提高AGC管理水平,为企业创造了经济效益,有利于电网的可靠运行和节能。
[1]李丹,梁吉,孙荣富,等.并网电厂管理考核系统中AGC调节性能补偿措施[J].电力系统自动化,2010,34(4):107-111.
[2]赵志丹,宋太纪,陈志刚,等.华能日照电厂#1,#2机组AGC控制功能优化研究[J].热力发电,2010,39(11):77-81.
[3]陈永刚.9E联合循环电厂自动发电控制策略的研究[J].华电技术,2012,34(S1):16 -18.
[4]董国威,杨平.经典控制器在区域互联电网自动发电控制系统中的应用[J].华电技术,2011,33(9):13-15.
[5]张志雄,杨平.控制性能评价标准下的自动发电控制策略[J].华电技术,2011,33(3):38 -40.