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FGX-48A型复合选煤设备在新安煤矿选煤厂的应用

2014-10-17张亚萍陈玉标

河南科技 2014年19期
关键词:煤质精煤干法

张亚萍 陈玉标

(河南能源义煤公司 新安煤矿,河南 洛阳 471842)

1 煤源及煤质

新安煤矿选煤厂入选原煤来自本矿井,煤种为贫瘦煤,具有中灰、中硫、低磷、发热量高等特点。目前,原煤是经螺旋筛筛选分级后直接销售。由于煤层赋存不稳定,煤质变化快,现有的螺旋筛筛选分级系统在井下煤质条件较差时,不能满足煤质管理需要,外销商品煤煤质不能得到保证,致使矿井的生产销售受到严重影响。且根椐钻孔煤质资料分析,矿井初步预计未来的10~20年主采区煤层赋存极不稳定,煤层中含有多层夹矸或薄煤带,发热量偏低。随着我国能源结构的变化,对煤炭需求量集中表现为增幅减缓、品种增多、质量提高的市场特征。同时国家不断加强环保管理,提出了“蓝天行动”,对动力用煤的硫分提出了更高的要求。为了矿井的生存与长远发展,对新安矿原选煤厂进行技术改造,将原有的水洗工艺改为风选工艺,从而降低原煤灰分、硫分,提高产品质量,增强企业产品的市场竞争力。

2 选煤方法、分选粒级

选煤工艺采用原煤筛分—复合式干法选煤—装仓外运。

综合考虑煤种、市场需求、企业经济效益,新安矿选煤厂按0-25mm全部入选设计。原煤经螺旋筛25mm分级,+25mm筛上物经过手选皮带手选杂物后进入新硕公司劣质煤回收系统,-25mm筛下物原煤入复合式干法选煤机分选,分选后中煤通过波纹挡边带输送至原煤转载皮带再次入选。最终出精煤、矸石两种产品。

当煤质较好时,可调整螺旋筛筛孔改变入选粒度。

3 筛分车间

4 产品输送

矿井原煤利用原有输煤系统输送至筛分楼后,经1#螺旋筛分级,+25mm筛上物经过手选皮带手选杂物后进入洛阳新硕公司劣质煤回收系统。-25mm筛下物经2#原煤皮带(原洗煤厂原煤上仓皮带)运至原洗煤厂原煤缓冲仓,由仓下振动给料机将原煤均匀给入3#原煤转载皮带输送至原煤转载点,再经4#原煤入料皮带送入复合式干法选煤机分选,分选后出精煤、中煤、矸石三种产品。

分选后精煤经6#精煤皮带输送至精煤转载点,再利用原4#皮带输送至装车仓,装车外运。

中煤利用7#中煤大倾角波纹挡边带输送至中煤转载点,转载至3#原煤转载皮带再进入分选系统分选。

矸石经8#矸石皮带、9#矸石皮带输送至原洗煤厂2#转载点,利用10#矸石皮带输送至新建矸石仓。

5 选煤厂

复合式干法选煤机配套供风除尘系统。主风机将要求风量经进风管分别送入干选机床面下各风室,通过床面风孔产生上升气流,使床面上分选物料松散分层,并与物料中细粒物形成气固两相悬浮混合介质提高分选粒度。所产生的煤尘分别由旋风除尘器和袋式除尘器回收,所有除尘器回收的煤尘进入精煤作为商品煤。旋风除尘器与主风机串联,其主要作用在于脱除煤尘,保护风机叶轮减少磨损。袋式除尘器与主风机串联,从分选机周围抽取空气,一方面形成负压,使分选机内煤尘不能外溢,保持操作环境洁净。另一方面含尘气体经袋式除尘器过滤,使引风机排入大气的气体含尘浓度约为50mg/m3,低于国家“三废”排放标准150mg/m3。

6 设备的故障分析及设备维护

6.1 干选系统故障分析

噪声突然增大,有撞击声。可能原因:(1)连接振动电机的螺母松动;(2)振动电机的偏心块松动;(3)紧固床面的螺母松动。

床面振动不规则,有摆动。可能原因:(1)一组吊挂装置受力不均或折断;(2)减震弹簧损坏;(3)振动电机有问题。

处理能力减小,量加不大。可能原因:(1)给料机振幅减小;(2)缓冲仓出口闸板阀门堵塞;(3)床面风孔或进风管堵塞;(4)旋风除尘器进风管或出灰口堵塞;(5)床面胶板磨损。

若年度工作考核可以“集成”,那么,平时的相关会议、相关检查、相关上报材料可否“集成”?即使不能“大集成”,“小集成”总是可以的;一些关系紧密,职能相近的工作,可以“多项合一”,开“集成”会议,搞“集成”检查。相信,不仅能节省大量人力、物力和时间,减轻基层负担,还能切实提升办事效率,减少一些“文山会海”。□

主风机产生振动,响声异常。可能原因:(1)叶轮磨损破坏动平衡;(2)联轴器损坏或间隙增大;(3)轴承磨损或损伤;(4)风机基础松动或地脚螺栓松动;(5)风机内存有煤粉或积水。

风机轴承温度升高。可能原因:(1)润滑油不足或加入量过多;(2)轴承磨损或轴承套转动,轴承架损坏;(3)端盖密封过紧;(4)润滑油油号不对或油中有杂质。

主风机的风量减小,电流减小。可能原因:(1)管路积尘堵塞;(2)叶轮被杂物缠住;(3)旋风除尘器堵塞;(4)送风管路堵塞。

袋式除尘器排气口冒尘和吸风量下降。可能原因:(1)滤袋磨损;(2)滤袋压板螺栓松动;(3)花板胶垫松动;(4)反吹风清灰不及时;(5)气温低滤袋结露造成糊袋。

6.2 设备的维护

(1)设备运行中随时注意观察设备的振动、物料的运动情况及电动机电流和升温情况,发现异常情况及时停车处理。每班对吸风管和送风管检查一次,及时清除管道内的积尘。每班对分选床床面检查一次,如有堵孔情况及时清理。

(2)电控柜要防雨防尘。各电动机要防雨和通风散热。

(3)开车前和停车后注意检查振动部分螺栓连接情况,如有松动及时紧固。

(4)振动电机应保证良好的润滑,应在500小时左右补充或更换一次润滑脂。累计运行5 000小时后,应对轴承进行检查,若已损伤或寿命终了时,应更换轴承。注意,必须配用原厂同型号大游隙轴承,润滑脂采用JS-4高温极压复合锂基润滑脂,用油枪从油杯补给。

(5)各风机除在每次检修后更换润滑油外,正常情况下应3-6月更换一次。根据不同风机的要求选用润滑脂或机械润滑油。润滑油牌号冬季用“N32”号,夏季用“N46”号。

(6)运行中随时检查电机、风机轴承部位的油位和表面温度(温升不超过40℃),发现异常应及时停车处理。

(7)每三个月检查风机叶轮磨损情况,磨损严重应及时更换。

(8)每班对旋风除尘器和袋式除尘器的排灰情况进行检查,如有排灰不畅、堵塞情况及时处理。螺旋输送器、翻板卸料器或回转式卸料器的作用是保持除尘器密封。必须保持密封状态,否则造成漏风,会影响除尘效率,甚至造成除尘器失效。

(9)各摆线针轮减速机每半年向油塞中注入N46号机械油至正常油位。拆装时,不允许采用锤击的方法,可用轴螺孔旋入螺钉压入联结件。

7 结语

综上所述,复合式干法选煤设备具有不用水、工艺简单、投资少、生产成本低、商品煤回收率高、能耗低、劳动生产效率高、占地面积小等优点。但通过现场经验积累,结合设备所出现的问题,在技术研发过程中,可以着重在设备分选效果和脱硫降尘方面加大改进力度,从而更有效提高选煤设备的适应性。

[1]FGX型系列复合式干法选煤系统技术培训教材.

[2]FGX型系列复合式干法选煤系统安装使用说明书.

[3]河南省大有能源新安煤矿选煤厂技术改造初步设计说明书.

[4]谢光元.选矿学[M].北京:中国矿业大学出版社,2001.

[5]赵本军.选煤厂流体机械[M].北京:煤炭工业出版社,2007.

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