远程DPU在大唐安阳发电厂的应用
2014-10-17朱保群
朱保群
(大唐安阳发电厂,河南 安阳 455000)
1 引言
火力发电厂循环水系统是重要的辅助系统,循环水系统为凝汽器输送充足的冷却水,以保证汽轮机排汽真空,如果循环水量减少甚至中断,将导致机组减负荷运行甚至停机。大唐安阳发电厂300MW机组每台机组配套2台循环水泵,使用新华公司XDPS-400系统远程DPU系统进行DCS改造后,有效地提高了控制系统的安全性和稳定性,大大提高了机组的安全性。
2 原控制系统状况
大唐安阳电厂#9、10机组为国产300MW燃煤纯凝机组,控制系统主要采用西屋公司生产的WDPF分散控制系统,包含子系统燃烧器管理系统(BMS)、模拟量控制系统(CCS)、顺序控制系统(SCS)、数据采集系统(DAS)等。 汽轮机 DEH、MEH 采用新华公司XDPS-400系统。
2.1 循环水控制系统改造前的状况
由于我厂300MW机组初设计时间较早,设计理念比较落后,虽然主要控制系统采用了DCS系统,但辅助系统较多采用远离主厂房单独布置的形式,如水处理车间、升压泵房、循环水泵房等。循环水泵房与主厂房直线距离300米左右,设置值班室,全天有人值班,共有四台循环水泵,由长沙水泵厂生产。其型号为72LKXC-26型,电机容量为1 800KW,转速为720rpm。值班室内安装一循环水系统控制柜,柜内设备包括热工信号、电流表、电机定子线图及轴瓦温度巡检仪、操作开关、联锁开关、指示灯具等。循环水泵及出口门控制系统为使用组合开关、按钮、继电器、时间继电器搭建的常规控制系统,每台机组的两台泵有四种联锁,即:循环水泵与循环水泵之间联锁、循环水泵出口母管压力低启备用泵联锁、
循环水泵启停联开联关出口门联锁、关出口门联跳循环水泵联锁。
通过联锁开关进行投、切。其中循环水泵启停联开联关出口门联锁,关门跳循环水泵联锁为互动联锁,即启动循环水泵联开出口门、停泵联关出口门,关闭出口门循环水泵联停。
2.2 存在的问题
原循环水泵及出口门控制系统为用组合开关、按钮、继电器、时间继电器搭建的常规控制系统,其结构复杂、分立元件多,自安装后运行就不太可靠,经常出现操作拒动、联锁拒动、误动的情况。经过长期运行,系统的电气回路性能下降,不断出现问题,故障、检修频繁,造成设备联锁不能正确动作,设备长期带病运行,给运行安全造成了重大隐患。
如图1所示循环水泵出口门开门回路中,开启循环水泵出口门的继电器J3需要组合开关、按钮、行程开关、继电器自锁接点共8个接点闭合才能动作。并且在控制柜内和就地控制箱内又经过端子排多次转接,造成系统复杂、故障点多,不但易发生问题,并且不易查找和消除。
图1 原循环水泵出口门开门回路
更为不利的是,常规控制系统无事故追忆功能,在实际运行过程中多次发生故障但经过试验又正常,无法判断故障原因和处理,造成故障原因不清,设备长期带病运行,给机组的运行安全造成了隐患。另外,由于常规控制系统控制策略不易修改,进行逻辑优化非常困难。
3 改造方案
为了彻底解决循环水泵房控制系统不可靠的问题,我厂计划对其进行改造,DCS系统因其可靠性高、组态方便、操作简单无疑是改造的第一选择。但由于我厂循环水泵房距离主厂房比较远,将现场信号直接接入DCS系统比较困难,不但需要敷设大量长距离控制电缆,还需要解决控制信号长距离传输的干扰问题。如使用PLC进行改造,则循环水泵房设备基本不变,将控制系统主要逻辑部分用PLC代替,但仍需要通过组合开关、按钮控制泵和出口门的启、停;泵与出口门之间的联锁投、切,仍需要有人值班,并且仍不具备历史记录功能,改造产生的效果不明显。
图2 新华公司XDPS-400系统网络拓朴图
经过调研发现新华公司开发的XDPS-400支持以光纤以太网为基础的远程控制器及远程技术,通过光纤以太网延伸XDPS-400的分布式控制单元,完成对远程子系统或对分散功能组的监控。而我厂DEH、MEH正是新华公司XDPS-400型DCS系统,经过认真的分析和研究,我厂决定使用新华公司的远程DPU系统进行改造。
3.1 控制系统配置
在循环水泵房内设置2对DPU,每对DPU控制1台机组的2套循环水泵系统,每对DPU配置了2块DI卡,2块DO卡,1块MA-V,2块PT100热电阻输入卡,使DPU具备了开关量输入、输出,模拟量的输入功能。现场信号直接接入DPU柜,输出信号由DPU柜输出接入现场设备,远程DPU的网络通过光缆、光端机接入集控室内DCS实时网络。
3.2 控制画面
在操作员站上设置了循环水泵房设备的监控画面,如图3,将轴承温度、泵的运行状态、出口门的开关状态实时显示,运行人员在集控室内即可监视循环水泵运行的所有参数。
图3 循环水泵控制系统画面
当出现循环水泵跳闸、冷却风机跳闸时,操作员站界面下方工具栏切换按钮上的循环水按钮将出现闪动,并发出事故音响,提醒运行人员注意。
在控制画面上设置了“检修设置”,如某设备需要检修和维护,只需要将该设备设置为“检查”,即禁止该设备的操作,即使发生误操作,设备也不会执行操作命令。
3.3 新增功能
得益于DCS系统强大的软件组态功能,我们在原控制逻辑的基础上又新增加了更加方便的控制逻辑,在实际运行中取得了良好的较果。
(1)顺控启、停,启动(或停止)时只需要操作一下,系统即可根据设定好的程序依次操作冷却风机、循环水泵、出口门等设备,非常方便,减轻了运行人员的劳动强度,也提高了安全性,避免了出现误操作。
(2)多种故障报警功能:1)母管压力低。现场压力开关信号整定值为:0.1Mpa。2)电源故障。现场控制柜有双24VDC、双5VDC电源,当其中单个电源故障后,将发出电源故障信号。机柜两路进线有一路掉电,也将报电源故障。3)卡件故障。机柜任一卡件故障,将报警。4)控制回路断线,泵的电气柜送出报警信号。5)保护动作信号,泵的电气柜送出报警信号。6)过电流,电流超过224A持续2秒以上,将产生过电流报警(启动30秒内不报)。7)冷却风机未运行,泵运行5秒以上,而相应冷却风机未运行。8)温度,轴温超过80度将报警,电机线圈温度超过100度报警(只报警,不跳泵)。9)油泵十分钟启动两次,报警时,字体红色闪动,确认后,停止闪动。
4 改造后的优点
改造后值班员在集控室内操作循环水泵,现场不需要有人值班,通过DPU进行控制,实现循环水系统设备的控制、联锁、保护和监视等功能。DCS系统本身的可靠性加上逻辑优化带来的可靠性,使控制系统稳定可靠,功能齐全。
4.1 逻辑修改简单
实际上远程DPU单元只是通过光纤以太网与DCS系统组成同一个实时网络,远程DPU与本地DPU没有区别,逻辑修改十分简单,无需改动现场线路,只要在工程师站上进行软件修改即可。如:原逻辑中“关门跳泵”逻辑没有延时,只要“关门”行程开关动作即跳循环水泵,在实际运行中多次出现由于行程开关误动而跳泵的情况,经改造,该逻辑中加了5秒钟的延时而且加入了“门未开”条件确认,进一步增加了安全性。
4.2 历史记录
改造后,循环水控制系统运行参数数据接入DCS系统历史站,可对各种信号和操作命令进行追忆,方便了故障诊断和排除。
5 结论
通过本次改造,我厂广大技术人员加深了对新华远程DPU的认识,掌握了系统的功能,提高了技术水平。鉴于远程DPU系统在减人增效、提高系统功能、自动化水平和可靠性方面的突出优点,我厂准备在今后选择合适的机会对其它外围控制系统进行改造,以达到提高系统可靠性,减少运行人员的目的。
[1]新华控制工程有限公司.XDPS-400分散控制系统资料.