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燃气—蒸汽联合循环电厂电气主接线设计优化分析

2014-09-29彭波涌刘德宏

科技创新与应用 2014年30期
关键词:燃气分析

彭波涌+刘德宏

摘 要:某燃机电厂建设2×200MW级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组,采用西门子SGT5-2000E机型,多轴配置,220kV室内GIS,设计按常规采用了单元制电气主接线方式。根据项目特点,通过技术经济比较结合项目实际情况,对原设计进行了优化,推荐采用燃机主变和汽机主变合并,增加汽发发电机出口断路器,全厂设置一台启备变的扩大单元接线方案。

关键词:燃气-蒸汽联合循环;三绕组变压器;电气主接线;分析

引言

随着国家对环境治理的力度加大,大量的环保、高效的燃机供热电厂替代了燃煤供热电厂的建设。优化燃机电厂电气主接线,能起到优化厂区总平布置,节省项目总造价的目的,同时可为后续同类电厂项目建设提供参考。

1 电气主接线常规设计

常规设计方案:燃机发电机和汽机发电机均采用发电机-变压器单元接线,接入厂内220kV屋内GIS配电装置,设置启备变,不装设发电机出口断路器,每套机组设置一台高厂变接于燃机发电机出口。

电气主接线中设置了两台燃机主变、两台汽机主变、两台高厂变、一台启备变,共7台变压器。燃机电厂的特点决定了其主厂房布置紧凑,当高压变压器数量较多时,给总图布置带来一定的困难,甚至会以牺牲经济性来满足设备的布置。为此,在保证电厂系统的安全性、可靠性、稳定性的前提下,优化设计显得意义重大。

2 电气主接线设计优化

燃气-蒸汽联合循环机组的启、停机方式,是燃气机组先启动运行后启动汽发机组运行,停机顺序是先停运汽发机组后停运燃发机组。结合燃气-蒸汽联合循环机组的运行特点,可优化主变压器,采用燃发与汽发共用一台三绕组升压变压器的扩大单元接线方式。燃发容量较大,出口电压18kV,接于三绕组变的18kV中压绕组,经该变压器高压侧断路器并网接入系统。汽发容量较小,出口电压10.5kV,设置发电机出口断路器,从此处并网接入三绕组变压器低压绕组进入电网。

汽发出口电压为10.5kV电压等级,与常规6kV高压厂用系统电压级差不大,且高压厂用负荷较少。为此,可优化取消高厂变,高压厂用电直接采用10.5kV电压等级,串联限流电抗器以保证高压厂用电系统短路电流在安全范围内。

3 技术经济分析比较

3.1 优化后方案的优点

(1)优化后的方案采用了2台三绕组变压器替代原4台双绕组变压器,为此全厂仅有3台高压变压器,大大缩减了变压器的布置面积,节省了二个升压站GIS间隔,节约了厂区用地面积,经计算优化后方案占地面积由原占地1800m2,降到700m2,节约1100m2,节地优化效果明显。

(2)变压器损耗也明显降低,经测算由原方案的负载(空载):1738(347)kW损耗降到负载(空载):1290(255)kW,节能效果明显。

(3)汽发装设发电机出口断路器(GCB)作为汽发并网点,使厂用电源切换次数大大减少,有效地提高了发电厂安全可靠性,同时这也使得厂用电的操作、运行大大简化;能提高汽发保护的选择性和清除故障的快速性,从而提高机组运行的安全、可靠性;简化了汽发同期操作,便于检修和调试。

3.2 优化后方案的缺点

(1)对三绕组主变可靠性要求更高,如出现故障,将导致燃发、汽发均停运。

(2)厂用电系统改为10kV后,相应的高压电缆、高压电动机、低厂变等成本有所增加。

3.3 经济性分析比较(见表1)

3.4 综合比较表(见表2)

表2 综合分析比较表

4 结束语

综上所述,在对原设计方案进行优化后,节省设备直接投资约1293万元,节省高压变压器占地面积约1100m2,降低变压器能耗约负载(空载):448(92)kW,优化效果明显。

对类似本工程的多轴配置的燃气-蒸汽联合循环项目工程,由于发电机台数多,且单台发电机容量较小、厂区布置占地面积有限等特点,对电气主接线方式进行优化,采用发电机扩大单元接线,这样可以减少升压变压器的台数,减少高压配电装置间隔的数量,既利于简化厂区布置,节约占地,同时又可节约燃机电厂的建设初投资。

参考文献

[1]电力工程电气设计手册[S].

[2]DL5000-2002.火力发电厂设计技术规程[S].

[3]DL/T 5174-2003.燃气-蒸汽联合循环电厂设计规定[S].

作者简介:彭波涌(1974-),男(汉族),本科,工程师,从事大型火电厂、燃机电厂的建设管理工作。endprint

摘 要:某燃机电厂建设2×200MW级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组,采用西门子SGT5-2000E机型,多轴配置,220kV室内GIS,设计按常规采用了单元制电气主接线方式。根据项目特点,通过技术经济比较结合项目实际情况,对原设计进行了优化,推荐采用燃机主变和汽机主变合并,增加汽发发电机出口断路器,全厂设置一台启备变的扩大单元接线方案。

关键词:燃气-蒸汽联合循环;三绕组变压器;电气主接线;分析

引言

随着国家对环境治理的力度加大,大量的环保、高效的燃机供热电厂替代了燃煤供热电厂的建设。优化燃机电厂电气主接线,能起到优化厂区总平布置,节省项目总造价的目的,同时可为后续同类电厂项目建设提供参考。

1 电气主接线常规设计

常规设计方案:燃机发电机和汽机发电机均采用发电机-变压器单元接线,接入厂内220kV屋内GIS配电装置,设置启备变,不装设发电机出口断路器,每套机组设置一台高厂变接于燃机发电机出口。

电气主接线中设置了两台燃机主变、两台汽机主变、两台高厂变、一台启备变,共7台变压器。燃机电厂的特点决定了其主厂房布置紧凑,当高压变压器数量较多时,给总图布置带来一定的困难,甚至会以牺牲经济性来满足设备的布置。为此,在保证电厂系统的安全性、可靠性、稳定性的前提下,优化设计显得意义重大。

2 电气主接线设计优化

燃气-蒸汽联合循环机组的启、停机方式,是燃气机组先启动运行后启动汽发机组运行,停机顺序是先停运汽发机组后停运燃发机组。结合燃气-蒸汽联合循环机组的运行特点,可优化主变压器,采用燃发与汽发共用一台三绕组升压变压器的扩大单元接线方式。燃发容量较大,出口电压18kV,接于三绕组变的18kV中压绕组,经该变压器高压侧断路器并网接入系统。汽发容量较小,出口电压10.5kV,设置发电机出口断路器,从此处并网接入三绕组变压器低压绕组进入电网。

汽发出口电压为10.5kV电压等级,与常规6kV高压厂用系统电压级差不大,且高压厂用负荷较少。为此,可优化取消高厂变,高压厂用电直接采用10.5kV电压等级,串联限流电抗器以保证高压厂用电系统短路电流在安全范围内。

3 技术经济分析比较

3.1 优化后方案的优点

(1)优化后的方案采用了2台三绕组变压器替代原4台双绕组变压器,为此全厂仅有3台高压变压器,大大缩减了变压器的布置面积,节省了二个升压站GIS间隔,节约了厂区用地面积,经计算优化后方案占地面积由原占地1800m2,降到700m2,节约1100m2,节地优化效果明显。

(2)变压器损耗也明显降低,经测算由原方案的负载(空载):1738(347)kW损耗降到负载(空载):1290(255)kW,节能效果明显。

(3)汽发装设发电机出口断路器(GCB)作为汽发并网点,使厂用电源切换次数大大减少,有效地提高了发电厂安全可靠性,同时这也使得厂用电的操作、运行大大简化;能提高汽发保护的选择性和清除故障的快速性,从而提高机组运行的安全、可靠性;简化了汽发同期操作,便于检修和调试。

3.2 优化后方案的缺点

(1)对三绕组主变可靠性要求更高,如出现故障,将导致燃发、汽发均停运。

(2)厂用电系统改为10kV后,相应的高压电缆、高压电动机、低厂变等成本有所增加。

3.3 经济性分析比较(见表1)

3.4 综合比较表(见表2)

表2 综合分析比较表

4 结束语

综上所述,在对原设计方案进行优化后,节省设备直接投资约1293万元,节省高压变压器占地面积约1100m2,降低变压器能耗约负载(空载):448(92)kW,优化效果明显。

对类似本工程的多轴配置的燃气-蒸汽联合循环项目工程,由于发电机台数多,且单台发电机容量较小、厂区布置占地面积有限等特点,对电气主接线方式进行优化,采用发电机扩大单元接线,这样可以减少升压变压器的台数,减少高压配电装置间隔的数量,既利于简化厂区布置,节约占地,同时又可节约燃机电厂的建设初投资。

参考文献

[1]电力工程电气设计手册[S].

[2]DL5000-2002.火力发电厂设计技术规程[S].

[3]DL/T 5174-2003.燃气-蒸汽联合循环电厂设计规定[S].

作者简介:彭波涌(1974-),男(汉族),本科,工程师,从事大型火电厂、燃机电厂的建设管理工作。endprint

摘 要:某燃机电厂建设2×200MW级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组,采用西门子SGT5-2000E机型,多轴配置,220kV室内GIS,设计按常规采用了单元制电气主接线方式。根据项目特点,通过技术经济比较结合项目实际情况,对原设计进行了优化,推荐采用燃机主变和汽机主变合并,增加汽发发电机出口断路器,全厂设置一台启备变的扩大单元接线方案。

关键词:燃气-蒸汽联合循环;三绕组变压器;电气主接线;分析

引言

随着国家对环境治理的力度加大,大量的环保、高效的燃机供热电厂替代了燃煤供热电厂的建设。优化燃机电厂电气主接线,能起到优化厂区总平布置,节省项目总造价的目的,同时可为后续同类电厂项目建设提供参考。

1 电气主接线常规设计

常规设计方案:燃机发电机和汽机发电机均采用发电机-变压器单元接线,接入厂内220kV屋内GIS配电装置,设置启备变,不装设发电机出口断路器,每套机组设置一台高厂变接于燃机发电机出口。

电气主接线中设置了两台燃机主变、两台汽机主变、两台高厂变、一台启备变,共7台变压器。燃机电厂的特点决定了其主厂房布置紧凑,当高压变压器数量较多时,给总图布置带来一定的困难,甚至会以牺牲经济性来满足设备的布置。为此,在保证电厂系统的安全性、可靠性、稳定性的前提下,优化设计显得意义重大。

2 电气主接线设计优化

燃气-蒸汽联合循环机组的启、停机方式,是燃气机组先启动运行后启动汽发机组运行,停机顺序是先停运汽发机组后停运燃发机组。结合燃气-蒸汽联合循环机组的运行特点,可优化主变压器,采用燃发与汽发共用一台三绕组升压变压器的扩大单元接线方式。燃发容量较大,出口电压18kV,接于三绕组变的18kV中压绕组,经该变压器高压侧断路器并网接入系统。汽发容量较小,出口电压10.5kV,设置发电机出口断路器,从此处并网接入三绕组变压器低压绕组进入电网。

汽发出口电压为10.5kV电压等级,与常规6kV高压厂用系统电压级差不大,且高压厂用负荷较少。为此,可优化取消高厂变,高压厂用电直接采用10.5kV电压等级,串联限流电抗器以保证高压厂用电系统短路电流在安全范围内。

3 技术经济分析比较

3.1 优化后方案的优点

(1)优化后的方案采用了2台三绕组变压器替代原4台双绕组变压器,为此全厂仅有3台高压变压器,大大缩减了变压器的布置面积,节省了二个升压站GIS间隔,节约了厂区用地面积,经计算优化后方案占地面积由原占地1800m2,降到700m2,节约1100m2,节地优化效果明显。

(2)变压器损耗也明显降低,经测算由原方案的负载(空载):1738(347)kW损耗降到负载(空载):1290(255)kW,节能效果明显。

(3)汽发装设发电机出口断路器(GCB)作为汽发并网点,使厂用电源切换次数大大减少,有效地提高了发电厂安全可靠性,同时这也使得厂用电的操作、运行大大简化;能提高汽发保护的选择性和清除故障的快速性,从而提高机组运行的安全、可靠性;简化了汽发同期操作,便于检修和调试。

3.2 优化后方案的缺点

(1)对三绕组主变可靠性要求更高,如出现故障,将导致燃发、汽发均停运。

(2)厂用电系统改为10kV后,相应的高压电缆、高压电动机、低厂变等成本有所增加。

3.3 经济性分析比较(见表1)

3.4 综合比较表(见表2)

表2 综合分析比较表

4 结束语

综上所述,在对原设计方案进行优化后,节省设备直接投资约1293万元,节省高压变压器占地面积约1100m2,降低变压器能耗约负载(空载):448(92)kW,优化效果明显。

对类似本工程的多轴配置的燃气-蒸汽联合循环项目工程,由于发电机台数多,且单台发电机容量较小、厂区布置占地面积有限等特点,对电气主接线方式进行优化,采用发电机扩大单元接线,这样可以减少升压变压器的台数,减少高压配电装置间隔的数量,既利于简化厂区布置,节约占地,同时又可节约燃机电厂的建设初投资。

参考文献

[1]电力工程电气设计手册[S].

[2]DL5000-2002.火力发电厂设计技术规程[S].

[3]DL/T 5174-2003.燃气-蒸汽联合循环电厂设计规定[S].

作者简介:彭波涌(1974-),男(汉族),本科,工程师,从事大型火电厂、燃机电厂的建设管理工作。endprint

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