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影响离心式压缩机稳定运行的原因分析及措施

2014-09-26王定柱

科技与创新 2014年15期
关键词:压缩机

王定柱

摘 要:对我厂空压站TAM1000-3离心式压缩机在实际生产中出现的超温、超压、振动高、喘振和故障停机的原因进行分析,采取了稳定管网压力,强制通风,降低冷却水温度,定期清理过滤器、电机罩和疏通级间疏水阀,加强机组日常维护等相应措施,有效地保证了机组的稳定运行。

关键词:空压站;压缩机;喘振;故障停机

中图分类号:TH452 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)15-0035-02

1 概述

我厂空压站共有2台离心式压缩机供应全厂的仪表风和工厂风,其工艺流程为:自然状态的空气经进气过滤器除尘后进入压缩机,经过三级压缩增压至0.76 MPa,经中、后冷却器冷却降温。冷却器除油后进入工厂风母管,之后将其分为两路,一路进入工厂风球罐向后系统输出,另一路进入干燥器,干燥后送至仪表风球罐,向后系统送出。TAM1000-3离心式压缩机为复式调节(自动双位控制),适用于稳定的气流供给工况。由于我厂用于生产的工厂风不是很稳定,变化很大(空分装置补充压缩空气、乙烯烧焦补充压缩空气),同时,由于空压装置本身存在一定的问题,例如干燥器时间同步、排污阀堵塞、机组超载造成的机组部件老化等。这些问题都会给机组的稳定运行造成了一定的困难,需采取一定的措施,以保证压缩机的稳定运行。

2 问题

机组三级入口温度和电机线圈的温度越高,三级振动越强,机组越容易发生喘振和连锁停车的情况。管网系统的压力稳定在0.68~0.76 MPa,生产就会稳定。

从2012年全年各月份压缩机参数分布情况分析中可以看出,机组存在一定的不稳定情况。其中,在2012-07出现过一次连锁停车,2012-08出现过一次喘振的情况。通过对 2012年所有的数据进行统计、分析,从表1中可以看出,在2012年影响机组稳定性的因素中,三级入口温度、管网系统压力、三级振动、电机线圈温度超出稳定值的分布情况为7.6%,13.4%,10.3%,18.1%.

3 影响机组稳定运行的原因分析

3.1 压缩机入口气体温度高

压缩机入口气体温度较高的情况一般发生在夏季,它对机组的影响主要是会引起压缩机喘振。因为温度会影响气体的状态,进而会影响流量。在夏季,空气温度较高且湿度大、气压低,会使单位体积的空气密度变小,而气体流量的变化会较大,这样就容易出现喘振的情况。同时,由于厂房内的空气不流通,再加上是夏季,一旦电机罩有堵塞的情况,就很容易使电机线圈温度超温,造成联锁停机。

3.2 冷却系统冷却效果差

冷却系统冷却效果差会降低压缩机的中间冷却器、后冷却器和油冷却器的冷却效果,不能有效冷却机组油温和级间的压缩气体,使机组的排气温度升高,影响机组的密封性;同时,润滑油的物理、化学性质也会发生一定的变化,起不到有效的润滑、冷却和减震的功能。一旦温度过高,就可能引发机组喘振或联锁停机的情况发生。

3.3 干燥器排污阀堵塞

我厂的ARD 系列自热再生干燥器的再生气体的排量是600 m3/h,2台干燥器的排量就是1 200 m3/h,一旦干燥器的排污阀堵塞或干燥器的时间同步,都会使系统压力迅速升高,造成压缩机憋压喘振。

3.4 空气过滤器堵塞

室外过滤器长时间运行会吸收大量的灰尘,使机组吸入口的压差增大,气体吸入量减少,这样就容易引发喘振。

3.5 压缩机工作能力下降

TAM1000-3离心式压缩机经过多年使用,通过对电动机运行现状的检测结果分析可知,机组电动机从2001年投入运行以来,经常超载运行(1%~7%),特别是在复杂的工况下超负荷运行,就会导致机组的转子或增速器大小齿轮的动平衡精度被破坏、齿轮啮合不良齿轮磨损严重损坏、主轴弯曲和三级蜗壳密封处漏气、电机轴承磨损、减震圈严重变形,并存在破损现象且减震圈橡胶存在缺陷等,如图1所示。另外,机组还出现了不同程度的老化,这都将严重影响机组的安全运行。

4 采取的措施

4.1 及时清理压缩机入口的过滤器

定期清理过滤器的过滤网,更换不工作的滤筒,确保压缩机入口压差小于-1 500 Pa。这样不但可以保证入口气体的质量,还可以防止因压差过大而发生的喘振现象。

4.2 及时根据循环冷却水的温度进行调节

由于高温的作用,循环冷却水系统将满负荷运行,供水温度较高,此时,5#机排气温度接近干燥器进气温度的控制限制。对此,可以采取关闭备用机冷却水线的临时措施,缓解排气温度继续增高的情况。同时,针对5#机中后冷换热效率降低的情况,设备管理人员需要安排5#机停运,待其冷却后清洗机器,以提高其换热效率。

4.3 加强空气流通,降低温度

通过开窗户、大门等方法,加强空压厂房内的空气流通,并在厂房内增设风机强化空气的流动。同时,要定期清理压缩机电机罩上的过滤网,确保电机中的热量能够及时散发,降低电机线圈的温度,从而避免连锁停车事故的发生。

4.4 清理油冷却器和更换润滑油

当润滑油温度较高时,除了要加大循环冷却水的量外,还应及时清理油冷器,以提高换热效率。同时,针对油温高的情况,仪表人员应定期检查机组润滑油,及时更换不符合要求的润滑油。

(下转第39页)

摘 要:对我厂空压站TAM1000-3离心式压缩机在实际生产中出现的超温、超压、振动高、喘振和故障停机的原因进行分析,采取了稳定管网压力,强制通风,降低冷却水温度,定期清理过滤器、电机罩和疏通级间疏水阀,加强机组日常维护等相应措施,有效地保证了机组的稳定运行。

关键词:空压站;压缩机;喘振;故障停机

中图分类号:TH452 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)15-0035-02

1 概述

我厂空压站共有2台离心式压缩机供应全厂的仪表风和工厂风,其工艺流程为:自然状态的空气经进气过滤器除尘后进入压缩机,经过三级压缩增压至0.76 MPa,经中、后冷却器冷却降温。冷却器除油后进入工厂风母管,之后将其分为两路,一路进入工厂风球罐向后系统输出,另一路进入干燥器,干燥后送至仪表风球罐,向后系统送出。TAM1000-3离心式压缩机为复式调节(自动双位控制),适用于稳定的气流供给工况。由于我厂用于生产的工厂风不是很稳定,变化很大(空分装置补充压缩空气、乙烯烧焦补充压缩空气),同时,由于空压装置本身存在一定的问题,例如干燥器时间同步、排污阀堵塞、机组超载造成的机组部件老化等。这些问题都会给机组的稳定运行造成了一定的困难,需采取一定的措施,以保证压缩机的稳定运行。

2 问题

机组三级入口温度和电机线圈的温度越高,三级振动越强,机组越容易发生喘振和连锁停车的情况。管网系统的压力稳定在0.68~0.76 MPa,生产就会稳定。

从2012年全年各月份压缩机参数分布情况分析中可以看出,机组存在一定的不稳定情况。其中,在2012-07出现过一次连锁停车,2012-08出现过一次喘振的情况。通过对 2012年所有的数据进行统计、分析,从表1中可以看出,在2012年影响机组稳定性的因素中,三级入口温度、管网系统压力、三级振动、电机线圈温度超出稳定值的分布情况为7.6%,13.4%,10.3%,18.1%.

3 影响机组稳定运行的原因分析

3.1 压缩机入口气体温度高

压缩机入口气体温度较高的情况一般发生在夏季,它对机组的影响主要是会引起压缩机喘振。因为温度会影响气体的状态,进而会影响流量。在夏季,空气温度较高且湿度大、气压低,会使单位体积的空气密度变小,而气体流量的变化会较大,这样就容易出现喘振的情况。同时,由于厂房内的空气不流通,再加上是夏季,一旦电机罩有堵塞的情况,就很容易使电机线圈温度超温,造成联锁停机。

3.2 冷却系统冷却效果差

冷却系统冷却效果差会降低压缩机的中间冷却器、后冷却器和油冷却器的冷却效果,不能有效冷却机组油温和级间的压缩气体,使机组的排气温度升高,影响机组的密封性;同时,润滑油的物理、化学性质也会发生一定的变化,起不到有效的润滑、冷却和减震的功能。一旦温度过高,就可能引发机组喘振或联锁停机的情况发生。

3.3 干燥器排污阀堵塞

我厂的ARD 系列自热再生干燥器的再生气体的排量是600 m3/h,2台干燥器的排量就是1 200 m3/h,一旦干燥器的排污阀堵塞或干燥器的时间同步,都会使系统压力迅速升高,造成压缩机憋压喘振。

3.4 空气过滤器堵塞

室外过滤器长时间运行会吸收大量的灰尘,使机组吸入口的压差增大,气体吸入量减少,这样就容易引发喘振。

3.5 压缩机工作能力下降

TAM1000-3离心式压缩机经过多年使用,通过对电动机运行现状的检测结果分析可知,机组电动机从2001年投入运行以来,经常超载运行(1%~7%),特别是在复杂的工况下超负荷运行,就会导致机组的转子或增速器大小齿轮的动平衡精度被破坏、齿轮啮合不良齿轮磨损严重损坏、主轴弯曲和三级蜗壳密封处漏气、电机轴承磨损、减震圈严重变形,并存在破损现象且减震圈橡胶存在缺陷等,如图1所示。另外,机组还出现了不同程度的老化,这都将严重影响机组的安全运行。

4 采取的措施

4.1 及时清理压缩机入口的过滤器

定期清理过滤器的过滤网,更换不工作的滤筒,确保压缩机入口压差小于-1 500 Pa。这样不但可以保证入口气体的质量,还可以防止因压差过大而发生的喘振现象。

4.2 及时根据循环冷却水的温度进行调节

由于高温的作用,循环冷却水系统将满负荷运行,供水温度较高,此时,5#机排气温度接近干燥器进气温度的控制限制。对此,可以采取关闭备用机冷却水线的临时措施,缓解排气温度继续增高的情况。同时,针对5#机中后冷换热效率降低的情况,设备管理人员需要安排5#机停运,待其冷却后清洗机器,以提高其换热效率。

4.3 加强空气流通,降低温度

通过开窗户、大门等方法,加强空压厂房内的空气流通,并在厂房内增设风机强化空气的流动。同时,要定期清理压缩机电机罩上的过滤网,确保电机中的热量能够及时散发,降低电机线圈的温度,从而避免连锁停车事故的发生。

4.4 清理油冷却器和更换润滑油

当润滑油温度较高时,除了要加大循环冷却水的量外,还应及时清理油冷器,以提高换热效率。同时,针对油温高的情况,仪表人员应定期检查机组润滑油,及时更换不符合要求的润滑油。

(下转第39页)

摘 要:对我厂空压站TAM1000-3离心式压缩机在实际生产中出现的超温、超压、振动高、喘振和故障停机的原因进行分析,采取了稳定管网压力,强制通风,降低冷却水温度,定期清理过滤器、电机罩和疏通级间疏水阀,加强机组日常维护等相应措施,有效地保证了机组的稳定运行。

关键词:空压站;压缩机;喘振;故障停机

中图分类号:TH452 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)15-0035-02

1 概述

我厂空压站共有2台离心式压缩机供应全厂的仪表风和工厂风,其工艺流程为:自然状态的空气经进气过滤器除尘后进入压缩机,经过三级压缩增压至0.76 MPa,经中、后冷却器冷却降温。冷却器除油后进入工厂风母管,之后将其分为两路,一路进入工厂风球罐向后系统输出,另一路进入干燥器,干燥后送至仪表风球罐,向后系统送出。TAM1000-3离心式压缩机为复式调节(自动双位控制),适用于稳定的气流供给工况。由于我厂用于生产的工厂风不是很稳定,变化很大(空分装置补充压缩空气、乙烯烧焦补充压缩空气),同时,由于空压装置本身存在一定的问题,例如干燥器时间同步、排污阀堵塞、机组超载造成的机组部件老化等。这些问题都会给机组的稳定运行造成了一定的困难,需采取一定的措施,以保证压缩机的稳定运行。

2 问题

机组三级入口温度和电机线圈的温度越高,三级振动越强,机组越容易发生喘振和连锁停车的情况。管网系统的压力稳定在0.68~0.76 MPa,生产就会稳定。

从2012年全年各月份压缩机参数分布情况分析中可以看出,机组存在一定的不稳定情况。其中,在2012-07出现过一次连锁停车,2012-08出现过一次喘振的情况。通过对 2012年所有的数据进行统计、分析,从表1中可以看出,在2012年影响机组稳定性的因素中,三级入口温度、管网系统压力、三级振动、电机线圈温度超出稳定值的分布情况为7.6%,13.4%,10.3%,18.1%.

3 影响机组稳定运行的原因分析

3.1 压缩机入口气体温度高

压缩机入口气体温度较高的情况一般发生在夏季,它对机组的影响主要是会引起压缩机喘振。因为温度会影响气体的状态,进而会影响流量。在夏季,空气温度较高且湿度大、气压低,会使单位体积的空气密度变小,而气体流量的变化会较大,这样就容易出现喘振的情况。同时,由于厂房内的空气不流通,再加上是夏季,一旦电机罩有堵塞的情况,就很容易使电机线圈温度超温,造成联锁停机。

3.2 冷却系统冷却效果差

冷却系统冷却效果差会降低压缩机的中间冷却器、后冷却器和油冷却器的冷却效果,不能有效冷却机组油温和级间的压缩气体,使机组的排气温度升高,影响机组的密封性;同时,润滑油的物理、化学性质也会发生一定的变化,起不到有效的润滑、冷却和减震的功能。一旦温度过高,就可能引发机组喘振或联锁停机的情况发生。

3.3 干燥器排污阀堵塞

我厂的ARD 系列自热再生干燥器的再生气体的排量是600 m3/h,2台干燥器的排量就是1 200 m3/h,一旦干燥器的排污阀堵塞或干燥器的时间同步,都会使系统压力迅速升高,造成压缩机憋压喘振。

3.4 空气过滤器堵塞

室外过滤器长时间运行会吸收大量的灰尘,使机组吸入口的压差增大,气体吸入量减少,这样就容易引发喘振。

3.5 压缩机工作能力下降

TAM1000-3离心式压缩机经过多年使用,通过对电动机运行现状的检测结果分析可知,机组电动机从2001年投入运行以来,经常超载运行(1%~7%),特别是在复杂的工况下超负荷运行,就会导致机组的转子或增速器大小齿轮的动平衡精度被破坏、齿轮啮合不良齿轮磨损严重损坏、主轴弯曲和三级蜗壳密封处漏气、电机轴承磨损、减震圈严重变形,并存在破损现象且减震圈橡胶存在缺陷等,如图1所示。另外,机组还出现了不同程度的老化,这都将严重影响机组的安全运行。

4 采取的措施

4.1 及时清理压缩机入口的过滤器

定期清理过滤器的过滤网,更换不工作的滤筒,确保压缩机入口压差小于-1 500 Pa。这样不但可以保证入口气体的质量,还可以防止因压差过大而发生的喘振现象。

4.2 及时根据循环冷却水的温度进行调节

由于高温的作用,循环冷却水系统将满负荷运行,供水温度较高,此时,5#机排气温度接近干燥器进气温度的控制限制。对此,可以采取关闭备用机冷却水线的临时措施,缓解排气温度继续增高的情况。同时,针对5#机中后冷换热效率降低的情况,设备管理人员需要安排5#机停运,待其冷却后清洗机器,以提高其换热效率。

4.3 加强空气流通,降低温度

通过开窗户、大门等方法,加强空压厂房内的空气流通,并在厂房内增设风机强化空气的流动。同时,要定期清理压缩机电机罩上的过滤网,确保电机中的热量能够及时散发,降低电机线圈的温度,从而避免连锁停车事故的发生。

4.4 清理油冷却器和更换润滑油

当润滑油温度较高时,除了要加大循环冷却水的量外,还应及时清理油冷器,以提高换热效率。同时,针对油温高的情况,仪表人员应定期检查机组润滑油,及时更换不符合要求的润滑油。

(下转第39页)

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