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闭式水泵振动超标原因分析及处理方法

2014-09-14王学成WANGXuecheng

价值工程 2014年1期
关键词:槽钢滤网排空

王学成WANG Xue-cheng

(宁夏京能宁东发电有限责任公司,银川750400)

0 引言

宁夏京能宁东发电有限责任公司一期2×660MW汽轮机组为哈尔滨汽轮机厂生产的超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、间接空冷凝汽式汽轮机,型号CLNJK660-24.2/566/566型。#1机组于2011年3月18日通过168小时试运后投入商业运行,#2机组于2011年6月20日通过168小时试运后投入商业运行。锅炉为哈尔滨电气集团股份有限公司生产的2210/25.4型660MW超临、单炉膛、固态排渣锅炉。发电机为哈尔滨电气集团股份有限公司生产配套。

1 闭式水系统简介及主要设备参数

我公司每台机组闭式冷却水系统设有2台SLOW350-440B型冷却水泵,为上海连成(集团)有限公司生产的单级双吸卧式水平中开离心泵,每台泵入口设置有3.0mm精度滤网,系统正常运行时一用一备,水源为来自高位膨胀水箱的除盐水,水箱设计在主机房26米层,水箱容积10m3,钢板焊接,其作用是向汽轮机、锅炉、发电机的辅助设备提供冷却水。水箱补水有除盐水和凝结水两路,正常情况下使用除盐水补水。闭式水由辅机冷却水冷却,设计两台M30-FG型闭式水热交换器,换热器结构为板式换热,上海阿法拉伐公司生产,正常运行时一用一备,单台传热面积780.3m2。

表1 闭式水泵及配套电机参数

2 设备投运后运行情况

公司#1机组设备自2010年11月开始陆续投入试运行,#1机组闭式水系统检查完后投运,两台泵前后轴承振动均在0.10mm左右,运行一段时间后振动值有升高趋势,在0.11-0.13mm左右。在11月至2月试运行过程中,由于振动超标厂家先后两次更换了两台泵的前后轴承,解体后检查轴承滚珠有磨损迹象,轴承室内润滑脂颜色变黑,厂家解体检修更换轴承后振动有所下降,但均超出设计值,厂家交代可以运行。#12闭式水泵振动历史数据如下(截取10天数据,单位mm)。

表2

#2机组投运后两台泵的振动现象和#1机组的振动趋势相似,两台泵各更换过一次轴承,轴承及润滑脂和#1机组现象相似。两台机组完成168小时试运后,4台闭式水泵振动基本在0.10mm左右运行,系统管道振动也较大。

3 原因分析及解决方法

引起泵振动的原因很多,一般情况下离心泵的振动有机械原因、水力方面原因以及其他综合因素造成的振动。根据现场设备的实际情况以及收集的振动数据,我们组织专业人员从设备、系统及运行方式等各方面进行了分析,最终确定了检修方向,在#1机组C级检修过程中,彻底对两台泵进行了检修,修后振动值下降至0.06mm左右。主要从以下几个方面进行:

3.1 转子质量不均衡 转子的平衡是有其上各个部件(包括轴、叶轮、轴套、平衡盘等)的质量平衡来达到的,由于水泵转子质量不均衡引起的水泵振动现象是最为常见原因之一。离心泵的叶轮或轴等转动零件经过长时间运转后,由于磨损和腐蚀以及局部损坏等原因均可造成转子的质量不平衡。旋转时就会使叶轮在高速运转中产生一个较大的离心力,导致泵振动,甚至是破坏性振动,其振动频率和转速一致,而振幅与负荷、吸入压力大小无关,仅随转速变化而变化。当泵检修后,尤其是更换转动部件以后,要重新做动平衡试验,进行校正,达到平衡才能消除振动。

3.2 汽机侧闭式水系统管道晃度较大 按照系统设计,检查系统支吊架安装情况,闭式水系统管道支吊架设计符合设计要求,但是入口母管晃度较大(DN500),母管前后设计了三处吊架,入口母管晃度造成泵入口管道晃动,影响设备的正常运行。根据现场布置情况,在靠近立柱处设计了一处滑动固定支架,入口母管可以沿轴向自由膨胀,但限制其径向晃动,以此改善了两台泵入口管道的晃动问题,保证了水泵入口管道在允许晃动范围内。滑动支架安装后,入口管道晃动大为改善,水泵振动值下降约0.01mm左右。

3.3 泵入口管道布置问题 由于入口流体自立管垂直下落后对管道滤网进行冲击,加上滤网的节流作用和扩容会造成流体流场的紊乱,以至于影响到泵入口流体的水力模型,从而影响到泵的流量特性,引起水泵振动增加。我公司闭式水泵入口滤网为不锈钢材质,孔径为0.3mm,通流倍率为1:3,通流面积较大,而且闭式水的水质相对较为洁净,系统进入杂质的可能性较小,可以排除造成滤网堵塞造成水泵振动的增加。在小修过程中,我们将#11闭式水泵的入口滤网取出而保留#12滤网,投入系统运行,滤网部位的管道振动略有下降,但是水泵本身振动几乎没有改变,切换至#12泵后无明显区别。计划下一步对泵入口管道进行改进,使流体平缓进入,减缓泵入口冲击力。

3.4 系统管道内积存空气 在#21闭式水泵的一次切换过程中,泵体排空打开后大约1min左右才开始排水,而在之前的启动过程中,排空时间约20-30s,随即对管道系统的高处排空点全部打开排气,发现排空管道内的水为乳白色,观察1min后水质变清,经化验确定为水中溶有空气。沿炉侧闭式水系统检查发现,磨煤机、风机及机侧氢冷器冷却水管道高处均无排空点,小修时对上述高处均加装排空管道,启泵前对系统进行全面排空,启动后水泵运行平稳,振动下降约0.01-0.015mm。随后要求发电部在设备运行过程中每周定期排空两次,水泵振动未出现上升现象。

3.5 水泵基础及与电机连接问题 闭式水泵和电机共用基础底座,水泥基础上安装有200mm槽钢基座,水泵和电机通过地脚螺栓安装在槽钢基座上,检查中发现基础槽钢的振动达到0.10mm左右,我们采取了如下措施:

①在槽钢侧面处各加装了四块加强筋板(厚度20mm),采用满焊焊接,加强基础槽钢的支撑强度。②槽钢框架内无填充物,将基础水泥表面凿出10-20mm密集麻坑,使用高标号水泥砂浆灌浆,加强泵体基础抗震能力。③将#12闭式水泵地脚螺栓、泵和电机联轴器以及进、出口法兰松开,使泵处于自由状态。随后将泵出口管道支座焊口切割开检查,发现出口管道抬高约20mm,我们将水泵和电机整体抬高,消除泵进、出口法兰错口后,重新对出口管道和支座进行焊接,减轻管道对泵体的附加作用力。④电机地脚螺栓处加装的垫片数超标,根据抬高量重新加工了地脚垫板,中心调整时使用的不锈钢垫片均未超过三片,中心标准控制在0.03mm以内。⑤闭式水泵联轴器为刚性连接,连接螺栓加装了减震圈,检查发现部分减震圈已有破损痕迹,全部进行了更换。

4 结论

通过以上工作,水泵启动后振动值下降了0.03-0.05mm左右,且进出口管道振动也明显改善。下一步计划在水泵的入口管道处加装膨胀节,以进一步改善管道对泵体振动的影响。根据对#12闭式水泵的改进工作,对其他三台水泵也进行了上述处理,泵振动值均下降了0.05mm左右,且再未更换过轴承,大大提高了设备的安全性和经济性。为了预防闭式水泵振动过大,除了在泵的设计、管路施工和调试等方面进行严格控制外,在日常维护过程中需要严格执行设备轮换制度,定期对前后轴承室油脂进行检查和更换,保证轴承的润滑良好。日常巡检注意水泵地脚螺栓检查,发现松动立即处理,水泵切换后检查联轴器减震垫圈,必要时更换。总之,通过日常精心维护和设备的定修,可以保证设备的安全可靠运行。

[1]《SLOW系列中开蜗壳式离心泵》说明书.

[2]安连锁.泵与风机[M].中国电力出版社,2001:2-9.

[3]李玉柱,苑明顺.流体力学[M].清华大学出版社,1997:52-71.

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