客车空气悬架气囊后支架开裂原因及解决措施
2014-09-12卢华
卢华
(昌吉职业技术学院,新疆昌吉831100)
0 前言
某型10米长客车为空气悬架结构,在车辆运行1年半后,客户反映出现了后悬架气囊支架开裂、下推力杆变形及下推力杆与支架连接的螺栓断裂问题。
1 原因分析
经过现场走访、结构对比,确定原因如下:1)气囊支架外伸梁没有与车身骨架连接,外伸梁成为悬臂梁,外伸梁与车身骨架没有成为一个整体,受力不是太合理;2)下推力杆支架与车架纵梁连接螺栓少,连接螺栓容易松动,造成螺栓剪断;3)下推力杆支架强度不足。
2 修复及加固方案
1)检查是否需要更换后悬架外伸梁前右总成、后悬架外伸梁前左总成、下推力杆支撑梁总成1、下推力杆支撑梁总成2,如有开裂和严重变形的则予以更换新件;
2)下推力杆支架与车架纵梁的连接强度:检查与纵梁连接的所有螺栓,是否有松动,或剪断,如有发现,需将螺栓涂上螺纹紧固胶,再进行紧固,并达到305~335Nm;
3)查看现场车辆是否按图纸焊接位置将外伸梁与车身骨架连接,若漏焊需及时焊接;
4)全部增加后悬架支撑如图1所示,将气囊支架梁与车身底横梁连接,使气囊支架梁受力传递到车身骨架,增加气囊支架外伸梁的强度及稳定性;
5)增大下推力杆支架与车架纵梁的连接强度,改进受力状态增加强度;
6)加强下推力杆支架,提高其稳定性及强度,方案如图2所示。
7)整改所用物料(外购件):a)后悬架外伸梁前右总成;b)后悬架外伸梁前左总成;c)下推力杆支撑总成1;d)下推力杆支撑总成2。自制件(如图2下推力杆支架加强方案)。
图1 后悬架支撑
图2 下推力杆支架加强方案
8)改进前后结构对比:
a)改进前底盘现状图如3所示:拆下序号1下推力杆内支架。
图3 改进前底盘现状
b)改进第一步后地盘现状图。如图4所示:把序号2连接板与车身骨架横梁用螺栓联接紧固(原序号1位置),调整序号2连接板位置,然后与序号3下推力杆外部支架和更换的连接板分段焊接。(板材焊接用氩弧焊机)
图4 改进第一步后地盘现状
c)改进后底盘完工现状图。如图5所示:把序号4连接板用螺栓与序号2连接板联接紧固,然后现场测量序号5型钢的实际长度,现场下料,两端焊接在件4连接板上。其目的为加强下推力杆稳定性及强度。
图5 改进后底盘完工现状图
3 实施步骤
1)关闭点火开关,切断电源总开关;
2)拆卸后气囊气管(防止焊接时烧伤)拆卸后轮胎总成;要点:支撑千斤顶时,应使C型梁平衡受力(支撑中间或同时支撑两侧)禁止支撑C型梁一侧,否则推力杆支座会受到相当大的力而产生变形造成焊接应力,易产生断裂;
3)检查所有相关型钢是否有裂纹或开裂现象,有开裂时应首先使其复位。焊接所有裂纹和开裂的型钢,对与立梁采取焊接裂纹后两面复型钢的方式加强。对于纵梁或斜梁采取下面复板的方式加强,所采用型钢壁厚δ≥3.材质Q235,复板&≥5,材质Q235;
4)加焊斜梁:材料50×40×4型钢,材质Q235。要点:焊接焊透深度不小于3.5mm,斜梁上端应避开车架大梁圆角处,尺寸20mm。斜梁下端左右方向应位于推力杆座中间或片外10~20mm,前后方向因位于推力杆后端(尽量靠近后端)焊缝高度4mm;
5)加焊推力杆座加强板,先焊接外板,再焊接内板。要点:焊缝焊接深度5mm,焊缝高度5mm,内外板靠下推力杆座后端,两板尽量垂直地面,与推力杆座两左右侧面平齐;
6)加焊内板联接型钢。要点:40×40×3型钢(件3)上端应与车架横梁焊接,焊透深度不小于2.5mm,焊缝高度3mm。50×40×4(件4)型钢与两侧的40×40×3型钢满焊;
7)加焊内板联接型钢;
8)对所有新焊缝喷涂防锈漆;
9)重新装回气囊气管及轮胎总成,闭合电源总开关。要点:40×70×4型钢点焊在原底架40×70×4纵梁型钢下面,采用交错间断焊,焊缝长度15mm,间隔40mm,40×40×3型钢,尽量靠近推力杆座下端面及两侧面;
10)启动发动机,检查气路、电路有无损伤,损伤时修复。
注意事项:1)执行步骤3时可能要拆卸行李舱底板及后立档,回装时要注意防水密封;2)对于步骤5,内板尺寸不合适时可将下部折边取消结构形式同外板;3)对板材切割时,尽量使用等离子切割机,使板材变形及强度不发生较大改变。加固修复后效果如图6所示。
图6 修复加固后整体效果
4 结语
空气悬架结构复杂,其强度、刚度问题又是关系到整车结构安全的关键所在,改进是否成功关系到客车的安全以及客户的满意度,本改造提高了地盘后桥支架强度,保障了客车底盘的稳定性、安全性、可靠性,而应力变形增加不大。改进实施后,至今已经正常运营有两年半的时间,未反应相关部位有异常,实践证明该整改方案是安全有效的。
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