一次风压变化对准东煤燃烧的影响
2014-09-11王义李鹏曾琦张大德俞立洋
王义,李鹏,曾琦,张大德,俞立洋
(1.新疆华电发电有限公司乌鲁木齐热电厂,乌鲁木齐 830017;2.新疆新特能源股份公司自备电厂,乌鲁木齐 830011)
1 问题的提出
新疆新特能源股份公司自备电厂(以下简称自备电厂)2×350 MW机组设计燃用准东煤。准东煤具有挥发分高、热值高的特点,其燃烧性能优异,但由于煤灰中钠的质量分数高,它具有严重的结渣和沾污特性,导致电厂锅炉在燃用准东煤时出现炉膛结渣严重、受热面沾污、积灰严重。为实现准东煤掺烧后锅炉稳定运行,各相关单位和部门都做了大量的工作。西安热工研究院有限公司提供的该煤种资料表明,该设计煤种水分高、中等发热值、灰中碱金属质量分数高(尤其是氧化钠)。锅炉正式投运后,燃用准东煤结焦严重。为了缓解锅炉的结焦,从一次风压入手,作者对准东煤做了一些燃烧试验。初步摸清了一次风压对准东煤结渣、沾污和积灰的规律。
2 锅炉概况
自备电厂2台锅炉为哈尔滨锅炉厂有限责任公的超临界锅炉,锅炉型号为HG-1176/25.4-HM2。锅炉为一次中间再热、单炉膛、平衡通风、固态排渣、全钢架、全悬吊结构、 ∏型、紧身封闭布置类型。采用不带再循环泵的大气扩容式启动系统的直流锅炉,中速磨煤机采用直吹式制粉系统。每台锅炉配6台MPS160HP-II磨煤机(5运1备)。锅炉采用四角切圆燃烧方式,每层4个喷口对应1台磨煤机。锅炉分离燃尽风(SOFA)在主燃烧器区上方水冷壁的四角,以实现分级燃烧,降低NOx排放。锅炉以最大连续出力工况(BMCR)为设计参数。自备电厂锅炉的主要参数见表1;设计煤种参数见表2。
表1 锅炉主要设计参数
表2 设计煤种参数
3 试验方案
3.1 试验思路
由于准东煤灰渣融化沾污的特性与温度密切相关,炉内各处温度变化直接关系到炉内结焦和沾污程度。燃烧准东煤的锅炉出现结焦是炉内温度导致,因此,在试验过程中,通过观火孔观察和实测炉内各处温度来判断锅炉整体结焦趋势。
在准东煤掺烧比例为50%且稳定的前提下,锅炉蒸发量维持在1 130 t/h,进行了变一次风压试验。改变一次风压后,测量不同工况下炉内各层温度,分析试验结果,找出一次风压对结焦的影响规律,然后确定燃烧准东煤较为合理的一次风压,为减缓燃用准东煤结焦提供参考。
3.2 试验的准备工作
(1)在附加(AA)风之下、AB层喷燃器之间、CD层喷燃器之间、EF层喷燃器之间、锅炉燃尽风(OFA)之下、OFA之上共选取24个看火孔位置作为炉膛烟温测量点,具体看火孔的标高见表3。
表3 看火孔的具体标高 mm
(2)购置炉膛高温红外测温仪一部。
(3)为了使试验结果具有可对比性和可分析性,应尽量保持每个工况在同一负荷下(锅炉蒸发量在1 130 t/h),每个工况调整后稳定2 h再进行测温。
3.3 一次风压的变化对炉膛烟温的影响
3.3.1 试验数据整理
一次风压变化试验温度记录见表4。在表4中,工况1:基准氧量4.0%,一次风压9.0~9.2 kPa;工况2:基准氧量4.0%,一次风压8.6~8.7 kPa;工况3:基准氧量4.0%,一次风母管风压8.3 kPa。
表4 试验数据整理 ℃
3.3.2 试验数据分析
根据实测炉膛温度的数据,绘制出炉内温度分布图,如图1所示。
图1 炉内温度分布图
在图1中,编号1对应炉#1角位置,编号2对应炉#2角位置,编号3对应炉#3角位置,编号4对应炉#4角位置。从图1的 AB层炉膛温度对比中可以看出,工况3的温度最低,其次是工况2,工况1温度最高。由此可知AB层炉膛温度随一次风压降低而降低,有利于减少炉内结焦。从表4的SOFA上层的炉膛温度对比数据中可以看出,工况3的温度最低,其次是工况2,工况1总体温度最高,试验结果为炉膛温度随一次风压降低而降低。一次风压变化对炉内温度的影响如图2所示。
图2 一次风压变化对炉内温度的影响
从图2可以看出,工况3(一次风压8.3 kPa)的整体温度最低。对比工况1和工况2,工况1在EF层以上和AB层以下的温度略高于工况2,在AB层和EF层之间工况2的温度略高于工况1的温度。从试验结果可以看出,随着一次风压的降低(工况1>工况2>工况3),在AB层之间、CD层之间、SOFA之上高度的炉膛烟温均有明显下降。EF层之间的温度变化趋势不明显。这是炉膛下部燃烧剧烈而相应降低了燃料燃尽高度的体现,可见炉膛烟温降低可以减缓燃料的结焦速度。锅炉在工况3时,炉内整体温度较低,可继续加大锅炉出力,长时间运行也未出现结焦。
3.3.3 一次风压对燃烧的影响
在燃烧器结构和燃用煤种一定时,确定了一次风压就等于确定了一次风速。一次风速不但决定着火燃烧的稳定性,而且还影响着一次风气流的刚度。
任何一种燃料着火后,当氧的质量浓度和温度一定时,具有一定的火焰传播速度。当一次风速过高且大于火焰传播速度时,就会吹灭火焰,即便能着火,也可能会产生其他问题。提高一次风压会产生一些颗粒粗的煤粉,较粗的煤粉惯性大,容易穿过剧烈燃烧区而落下,形成不完全燃烧,甚至使煤粉气流直冲对面炉墙,进而引起结渣。
一次风速过低,对稳定燃烧和预防结渣也是不利的,原因如下。
(1)煤粉气流刚性减弱,易弯曲变形,偏斜贴墙,切圆组织不好,扰动不强烈,燃烧缓慢。
(2)煤粉气流的卷吸能力减弱,加热速度缓慢,着火延迟。
(3)当气流速度小于火焰传播速度时,可能会出现“回火”现象,或因着火位置距离喷口太近,将喷口烧坏。
(4)容易发生空气、煤粉分层,甚至会出现煤粉沉积和堵管现象。
(5)引起一次风管内煤粉分布不均,当一次风射出喷口时,在喷口附近出现煤粉分布不均的现象,对燃烧也是十分不利的。
3.3.4 一次风压调整
在机组投运初期,一次风压在9~10 kPa长期运行,会造成引风机、送风机出力较大,炉内长期处于过氧气氛。一次风压提高,则进入炉膛的煤粉过粗,着火推后,火焰中心上移,导致炉膛出口烟温居高不下,同时分隔屏底部易出现挂焦和流焦现象。较粗的煤粉不但降低了燃烧效率,导致飞灰可燃物温度偏高,还加剧了炉内结渣倾向。
研究成果表明,对于高钾、高钠的准东煤而言,其结焦与一次风压紧密相关。在实际运行调整过程中,确定合适的一次风压并使炉膛出口烟温保持在较低的范围之内,可有效控制并缓解炉膛内部结焦。长期运行实践证明,自备电厂一次风压在8.0 kPa左右,炉内燃烧稳定,可满足锅炉50%掺烧准东煤满负荷稳定运行的需要。
4 结论
通过试验,找到了一次风压变化对燃用准东煤炉内温度影响的一般规律。根据实际情况,适当降低一次风压(一般维持在8.0 kPa左右)有利于降低锅炉整体内部温度,以减缓锅炉结焦。需要保证输送煤粉的最小压力,这样不至于导致煤粉管堵塞,从而引起堵磨事故。在启、停磨煤机过程中,必须缓慢操作,维持一次风压相对稳定,以减少对炉内燃烧的干扰,避免一次风压剧烈变化造成炉内结焦。
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