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文南油田文72块沙三中试注研究

2014-09-01黄秀兰陈华戚彦华王文东

新媒体研究 2014年11期
关键词:含水三中油藏

黄秀兰+陈华+戚彦华+王文东

摘要文72块沙三中构造上位于东濮凹陷中央隆起带文留构造南部,文70断层和徐楼断层底部派生的文195断层构成其西、东边界,形成北东向狭长的地堑带,西块宽约400-600 m,各条带内部又发育一系列小断层,使区块构造进一步复杂化。针对目前状况从选区域、选井、选层上做了充分研究,制定了一套更为合理的试注方案。

关键词构造复杂;注水开发;地层亏空

中图分类号:TE357 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)11-0153-01

1概述

文72块沙三中构造上位于东濮凹陷中央隆起带文留构造南部,文70断层和徐楼断层底部派生的文195断层构成其西、东边界,形成北东向狭长的地堑带,西块宽约400-600 m,各条带内部又发育一系列小断层,使区块构造进一步复杂化;在200-250 m井距下砂层连通率可达78%;油藏为异常高压、挥发性油藏,含油面积7.8 km2,石油地质储量609×104 t。

2油藏试注研究

2.1 早期试注效果分析

文72块沙三中从1991年10月开始试注,当年转注3口井,1996年编制了S3中7-10砂组注水开发先导性实验方案,方案共转注水井3口,新钻注水井1口,井组均未实现注水见效,后因注水困难而改采。2000年以来,在高压注水和注水水质改善的基础上,油藏开展了缩小井距试注试验,井距缩小到150-200 m。试注主要分两套层系进行,一是黑油油藏的沙三中2层系,二是挥发性油藏的沙三中5-10层系。截止2000年文72块沙三中曾先后试注15口井,对应油井未见到注水效果。

1)沙三中2层系。

文72-174井2008年3月转注S3中2,初期注水压力19.0 MPa,日注水138 m3,5月8日累积注水达到7011 m3,对应油井72-184见效,日产油由3.4 t上升至5.9 t,后日产油达到17 t,72-184井沙三中2砂组实现双向见效。6月15日72-173沙三中2也实现了注水见效,日产油从7.7 t上升至11.5 t。

2)沙三中5-10层系。

从2003年开始缩小井距试注,到2009年共转注11口井,初期平均注水压力31.5 MPa,日注水74 m3,目前平均注水压力35.5 MPa,日注水40 m3,单井累积注水达3.66×104 m3,油水井井距150-220 m,共有3口油井见效,平均单井增油340 t。

72-423注水层位S3中9,初期注水压力26 Mpa,日注水量100 m3,累积注水52275 m3。对应油井72-424井,井距190 m,2007年12月8日钻塞冲砂后自喷生产,8 mm油嘴,日产液40 t,日产油10 t,含水75%,钻塞前产量1.8×1.1×37%,见到了明显的注水效果。

2.2 注水不见效主要的原因

1)构造认识不清,注水井与油井不连通,存在有注无采现象。

文72块沙三中断块受文东断层和徐楼断层控制,发育4条NE走向的断层,将断块分为4个宽300-400 m的条带,条带内部发育一系列NNE走向、雁行式排列的小断层,将油藏分割成若干走向NNE的小断块,平均每个小断块有井2-3口控制。原先由于构造认识不清,注水井与油井不连通,存在有注无采现象,导致注不进水。由于断层影响不连通导致注不进水的有6口井。

2)油水井井距大,注水压力较低,致使注水困难,达不到配注要求。

统计2000年以前11口油水井井距平均为320 m,注水压力为35.0 MPa。由于井距大注水困难的有5口井。

3)1996年以前注入水水质差,地层堵塞后注水困难。

石油大学1994年11月完成的《文72断块沙三中挥发油藏驱油机理研究》结果表明:如果注水井井底附近地层完全没有污染且射孔完善的条作下,井底63.0 MPa的注入压力可使渗透率为10×10-3 μm2的地层达到正常注水要求,即注水强度10 m3/d·m。但如果地层严重污染,则注入压力需大幅度提高,若渗透率从10×10-3 μm2降为5×10-3 μm2,渗透率每降1×10-3 μm2,注水压力要增加6.3 MPa,若地层严重更污染,再高的压力也难以注井水。因此地层污染对注入压力的影响是非常敏感的,同时储层的压敏性效应,使渗透率变得更低,基本都小于10×10-3 μm2,由于启动压力的存在,增大了注水开发困难。

2.3 油藏注水开发特点

1)构造复杂,断块面积小,油层物性差,注水困难,油井难以见效。

文72块沙三中小断层发育,构造复杂,平均每个小断块有2-3口井控制,部分小断块只有1口井控制,小断层发育降低了井间的连通性,减少了注水受效方向。孔隙度9.8%-14.1%,空气渗透率5.1×10-3-20.2×10-3 μm2。水井的注水压力都在35.0 MPa以上,其中72-100、72-402等井注水压力曾达到43.0 MPa。

2)由于地层亏空大,到见效时累积注水量较大。

目前文72块沙三中5-10有8口注水井,其中有72-423、72-97、72-100三个井组见效,见效时累积注水量都在为4.0×104 m3,其他5口井没有见效,目前平均累注也已达到3.0×104 m3以上。

3)由于气油比高,油井见效后油井含水上升快,累积增油量不高。

沙三中9的72-424见效初期日增油量10吨 ,含水很快由65%上升到92%以上,时间不足半月,沙三中8的72-436更是见效即水淹,72-436的S3中7见效初期含水为60%,很快上升到90%,X72-471见效后含水为90%。统计72-424、72-436、X72-471三口见效井,平均单井见效增油340吨,注水效益很差。

4)开采井段长,封隔器容易失效,影响油井见效。

文72块沙三中油井生产井段长,从沙二下、沙三上到沙三中油层都已射孔,注水时必须卡封注沙三中,由于层系间物性差异大,导致封隔器上下段压差大,注水封隔器容易失效。2009年72-97-418-473、72-216-481等封隔器座封不严或失效。

2.4 文72沙三中北块试注取得突破

开展油藏早期试注状况调查,总结分析存在问题,结合油藏性质认识,在此基础上选择有利区域继续开展试注并取得成功,为下步油藏注水开发提供借鉴和依据。针对目前状况从选区域、选井、选层上做了充分研究,制定了一套更为合理的试注方案。

2013年3月转注文72-428井,注水层位S3中6.7砂组,对应油井文72-426,注采井距220 m,增加水驱控制储量3.6×104 t。

2013年5月累计注水量达5400 m³时,择机对油井文72-426实施补孔。补孔前日产液量6.4 t,日产油量4.4 t,含水31%;补孔后日产液量23 t,日产油量20.2 t,含水12%,措施后见到注水效果,实现注水开发。目前文72-428井下段S3中7砂组日注水量40 m³,上段S3中6砂组日注水量20 m³。注水压力油压32 Mpa,套压12 Mpa。油井日产液量14.7 t,日产油量5.7 t,含水61%,生产平稳。截止2013年底该井组累增油1647 t。

3试注研究效果评价

通过对早期油藏试注经验总结,实现了文72沙三中北块的试注成果,为下步其他区域注水开发提供了借鉴,截止2013年底试注井组累增油0.1647万吨。

4认识及建议

了解油藏性质、找准开发中存在的主要矛盾,应用新技术、新方法是提高油藏采收最佳途径。

加强新工艺技术应用,如多段分层压继续、天然气试注等。

参考文献

[1]孔祥宇,于继崇,李树峰.复杂断块老油田精细地层对比综合方法的提出与应用[J].岩性油气藏,2009(1).

[2]姜宏章,许玲,等.复杂断块油藏精细构造解释和应用效果[J].重庆科技学院学报(自然科学版),2011(1)(增刊):47-49.

[3]曾文冲.油气藏储层测井评价技术[M].石油工业出版社,1991.

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