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某金矿氰化工艺贫液磨矿改造

2014-08-30徐爱章任向军

价值工程 2014年24期
关键词:氰化

徐爱章+任向军

摘要: 某金矿氰化段因处理量增大造成氰渣品位升高,金银回收率降低,经过讨论验证将准备作业改变为精矿压滤-贫液调浆-磨矿-脱药后进入浸出等后续作业。精矿在再磨过程中边磨边浸,经实践表明改造后金精矿进入浸出作业前金银浸出率达到70%左右,通过强化浸出不仅减少了氰化钠耗量,而且提高了0.24%浸出率。

关键词: 氰化;准备作业;贫液磨矿;边磨边浸

中图分类号:TD953 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2014)24-0020-02

0 引言

某金矿现氰化工艺为二浸二洗、锌粉置换工艺,同时因环保要求实现含氰污水零排放。在零排放要求下氰化准备作业流程为精矿再磨—脱药—碱浸—压滤-贫液调浆后进入浸出等后续作业。具体准备流程见图1。

该选矿厂近几年呈现跨越式发展,磨浮段处理量增幅较大,氰化段生产能力已捉襟见肘,不能满足目前生产,为此氰原品位由原来的60g/t提高到70g/t,氰化再磨精矿细度也达不到要求的-400目含量90%以上,细度的降低造成金单体解理度降低,氰渣品位一度达到3g/t,金银回收率不同程度下降,严重影响了经济效益。通过工程技术人员仔细研究、反复论证,对氰化准备作业进行改造。将浸前压滤提高精矿再磨之前,用贫液进行调浆磨矿,通过边磨边浸,可以进一步提高氰化回收率,降低氰化物消耗。

1 改造方案及优点

1.1 改造方案

将原来的氰化准备作业流程:精矿再磨—脱药—碱浸—压滤—贫液调浆后进入浸出等后续作业经过讨论验证改为精矿压滤—贫液调浆—磨矿(碱浸)—脱药后进入浸出等后续作业。具体流程见图2。

1.2 贫液调浆磨矿优点

该方法可以强化浸出过程,实现边磨边浸:

1.2.1 粗颗粒矿料在被磨碎过程中不断暴露出新鲜的金微粒表面,具有较高的反应活性,有利于氰化络合反应的进行。

1.2.2 磨矿介质与矿料、矿料与矿料之间强烈的碾磨搅拌作用,破坏或减薄了被浸金粒表面的界面层,强化了CN-离子、O2分子和Au(CN)-2络合离子的扩散,从而加快了金的氰化络合反应。

1.2.3 磨矿介质和矿料之间强烈碾磨产生热量,提高矿浆温度有利于金的浸出。实践结果表明,矿浆温度比一般槽浸矿浆的温度要提高3~5℃。

1.2.4 在常温、常压条件下,黄铁矿和砷黄铁矿不与氢氧化钠反应,但经过细磨后的黄铁矿、砷黄铁矿,由于反应活性的提高,能与一定浓度的氢氧化钠发生反应而溶解:

采用加碱边磨边浸工艺可使大部分黄铁矿、砷黄铁矿得到分解,使之形成可溶性的砷酸盐,防止在氰化时,在金的表面形成一种砷化合物的钝化膜,使金矿物充分暴露,与氰化液充分接触,促进了Au、Ag的氰化浸出。

2 改造效果

经过生产实践表明采用边磨边浸工艺,当氰原品位在70g/t左右时,浸前底流品位可降低到15g/t左右,边磨边浸段的浸出率70%以上。改造后强化了氰化浸出过程,使浸出时间大大延长,比同样细度下进入浸出作业的精矿回收率高0.24%。

3 经济效益

采用边磨边浸工艺,提高了系统处理能力,目前氰化系统每天处理量为150t/d,氰原品位70g/t,每年运行350天,则可多回收黄金8.82kg,每年因提高回收率多创造经济效益220余万元。

此项改造具有明显的经济效益和社会效益,该改造的成功经验值得向有类似情况的矿山企业推广。

参考文献:

[1]阎志华等.边磨边浸技术在乳山金矿应用实践[J].黄金学报,1999,4:259,267.

[2]薛光.边磨边浸氰化提高金、银 浸出率的试验研究[J].黄金,2010,4 (31):42-43.

[3]储建华,余继燮,刘本忠.金矿氰化过程最佳pH[J].黄金,1984(05).

摘要: 某金矿氰化段因处理量增大造成氰渣品位升高,金银回收率降低,经过讨论验证将准备作业改变为精矿压滤-贫液调浆-磨矿-脱药后进入浸出等后续作业。精矿在再磨过程中边磨边浸,经实践表明改造后金精矿进入浸出作业前金银浸出率达到70%左右,通过强化浸出不仅减少了氰化钠耗量,而且提高了0.24%浸出率。

关键词: 氰化;准备作业;贫液磨矿;边磨边浸

中图分类号:TD953 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2014)24-0020-02

0 引言

某金矿现氰化工艺为二浸二洗、锌粉置换工艺,同时因环保要求实现含氰污水零排放。在零排放要求下氰化准备作业流程为精矿再磨—脱药—碱浸—压滤-贫液调浆后进入浸出等后续作业。具体准备流程见图1。

该选矿厂近几年呈现跨越式发展,磨浮段处理量增幅较大,氰化段生产能力已捉襟见肘,不能满足目前生产,为此氰原品位由原来的60g/t提高到70g/t,氰化再磨精矿细度也达不到要求的-400目含量90%以上,细度的降低造成金单体解理度降低,氰渣品位一度达到3g/t,金银回收率不同程度下降,严重影响了经济效益。通过工程技术人员仔细研究、反复论证,对氰化准备作业进行改造。将浸前压滤提高精矿再磨之前,用贫液进行调浆磨矿,通过边磨边浸,可以进一步提高氰化回收率,降低氰化物消耗。

1 改造方案及优点

1.1 改造方案

将原来的氰化准备作业流程:精矿再磨—脱药—碱浸—压滤—贫液调浆后进入浸出等后续作业经过讨论验证改为精矿压滤—贫液调浆—磨矿(碱浸)—脱药后进入浸出等后续作业。具体流程见图2。

1.2 贫液调浆磨矿优点

该方法可以强化浸出过程,实现边磨边浸:

1.2.1 粗颗粒矿料在被磨碎过程中不断暴露出新鲜的金微粒表面,具有较高的反应活性,有利于氰化络合反应的进行。

1.2.2 磨矿介质与矿料、矿料与矿料之间强烈的碾磨搅拌作用,破坏或减薄了被浸金粒表面的界面层,强化了CN-离子、O2分子和Au(CN)-2络合离子的扩散,从而加快了金的氰化络合反应。

1.2.3 磨矿介质和矿料之间强烈碾磨产生热量,提高矿浆温度有利于金的浸出。实践结果表明,矿浆温度比一般槽浸矿浆的温度要提高3~5℃。

1.2.4 在常温、常压条件下,黄铁矿和砷黄铁矿不与氢氧化钠反应,但经过细磨后的黄铁矿、砷黄铁矿,由于反应活性的提高,能与一定浓度的氢氧化钠发生反应而溶解:

采用加碱边磨边浸工艺可使大部分黄铁矿、砷黄铁矿得到分解,使之形成可溶性的砷酸盐,防止在氰化时,在金的表面形成一种砷化合物的钝化膜,使金矿物充分暴露,与氰化液充分接触,促进了Au、Ag的氰化浸出。

2 改造效果

经过生产实践表明采用边磨边浸工艺,当氰原品位在70g/t左右时,浸前底流品位可降低到15g/t左右,边磨边浸段的浸出率70%以上。改造后强化了氰化浸出过程,使浸出时间大大延长,比同样细度下进入浸出作业的精矿回收率高0.24%。

3 经济效益

采用边磨边浸工艺,提高了系统处理能力,目前氰化系统每天处理量为150t/d,氰原品位70g/t,每年运行350天,则可多回收黄金8.82kg,每年因提高回收率多创造经济效益220余万元。

此项改造具有明显的经济效益和社会效益,该改造的成功经验值得向有类似情况的矿山企业推广。

参考文献:

[1]阎志华等.边磨边浸技术在乳山金矿应用实践[J].黄金学报,1999,4:259,267.

[2]薛光.边磨边浸氰化提高金、银 浸出率的试验研究[J].黄金,2010,4 (31):42-43.

[3]储建华,余继燮,刘本忠.金矿氰化过程最佳pH[J].黄金,1984(05).

摘要: 某金矿氰化段因处理量增大造成氰渣品位升高,金银回收率降低,经过讨论验证将准备作业改变为精矿压滤-贫液调浆-磨矿-脱药后进入浸出等后续作业。精矿在再磨过程中边磨边浸,经实践表明改造后金精矿进入浸出作业前金银浸出率达到70%左右,通过强化浸出不仅减少了氰化钠耗量,而且提高了0.24%浸出率。

关键词: 氰化;准备作业;贫液磨矿;边磨边浸

中图分类号:TD953 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2014)24-0020-02

0 引言

某金矿现氰化工艺为二浸二洗、锌粉置换工艺,同时因环保要求实现含氰污水零排放。在零排放要求下氰化准备作业流程为精矿再磨—脱药—碱浸—压滤-贫液调浆后进入浸出等后续作业。具体准备流程见图1。

该选矿厂近几年呈现跨越式发展,磨浮段处理量增幅较大,氰化段生产能力已捉襟见肘,不能满足目前生产,为此氰原品位由原来的60g/t提高到70g/t,氰化再磨精矿细度也达不到要求的-400目含量90%以上,细度的降低造成金单体解理度降低,氰渣品位一度达到3g/t,金银回收率不同程度下降,严重影响了经济效益。通过工程技术人员仔细研究、反复论证,对氰化准备作业进行改造。将浸前压滤提高精矿再磨之前,用贫液进行调浆磨矿,通过边磨边浸,可以进一步提高氰化回收率,降低氰化物消耗。

1 改造方案及优点

1.1 改造方案

将原来的氰化准备作业流程:精矿再磨—脱药—碱浸—压滤—贫液调浆后进入浸出等后续作业经过讨论验证改为精矿压滤—贫液调浆—磨矿(碱浸)—脱药后进入浸出等后续作业。具体流程见图2。

1.2 贫液调浆磨矿优点

该方法可以强化浸出过程,实现边磨边浸:

1.2.1 粗颗粒矿料在被磨碎过程中不断暴露出新鲜的金微粒表面,具有较高的反应活性,有利于氰化络合反应的进行。

1.2.2 磨矿介质与矿料、矿料与矿料之间强烈的碾磨搅拌作用,破坏或减薄了被浸金粒表面的界面层,强化了CN-离子、O2分子和Au(CN)-2络合离子的扩散,从而加快了金的氰化络合反应。

1.2.3 磨矿介质和矿料之间强烈碾磨产生热量,提高矿浆温度有利于金的浸出。实践结果表明,矿浆温度比一般槽浸矿浆的温度要提高3~5℃。

1.2.4 在常温、常压条件下,黄铁矿和砷黄铁矿不与氢氧化钠反应,但经过细磨后的黄铁矿、砷黄铁矿,由于反应活性的提高,能与一定浓度的氢氧化钠发生反应而溶解:

采用加碱边磨边浸工艺可使大部分黄铁矿、砷黄铁矿得到分解,使之形成可溶性的砷酸盐,防止在氰化时,在金的表面形成一种砷化合物的钝化膜,使金矿物充分暴露,与氰化液充分接触,促进了Au、Ag的氰化浸出。

2 改造效果

经过生产实践表明采用边磨边浸工艺,当氰原品位在70g/t左右时,浸前底流品位可降低到15g/t左右,边磨边浸段的浸出率70%以上。改造后强化了氰化浸出过程,使浸出时间大大延长,比同样细度下进入浸出作业的精矿回收率高0.24%。

3 经济效益

采用边磨边浸工艺,提高了系统处理能力,目前氰化系统每天处理量为150t/d,氰原品位70g/t,每年运行350天,则可多回收黄金8.82kg,每年因提高回收率多创造经济效益220余万元。

此项改造具有明显的经济效益和社会效益,该改造的成功经验值得向有类似情况的矿山企业推广。

参考文献:

[1]阎志华等.边磨边浸技术在乳山金矿应用实践[J].黄金学报,1999,4:259,267.

[2]薛光.边磨边浸氰化提高金、银 浸出率的试验研究[J].黄金,2010,4 (31):42-43.

[3]储建华,余继燮,刘本忠.金矿氰化过程最佳pH[J].黄金,1984(05).

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