APP下载

降低生铁硅的质量分数研究与控制

2014-08-20李继锋陈建巧

冶金与材料 2014年4期
关键词:莱钢脱硅生铁

李继锋,陈建巧

(山东莱钢集团,山东 莱芜271104)

高炉炉前脱硅主要是为炼钢提供低硅铁水,冶炼高附加值精品钢[1]。以往铁水预处理都是由炼钢“三脱”来进行的。由于其工艺复杂,处理时间长,铁水热损失大,渣量大,成本高,八十年代初以来,出现了高炉炉前铁水脱硅技术。其目的在于缩短钢铁冶炼全流程生产时间,降低炼钢熔剂消耗量,为生产低磷低硫高级钢,提高产品竞争力以及改善企业的经济效益提供必要条件[2]。高炉炉前脱硅所用的方法主要有投撒法和喷吹法两种。脱硅剂靠自重撒落到铁水表面的称为投撒法,用载气将脱硅剂以一定速度喷入铁水中的称为喷吹法。这两种方法都有使用实例。比较而言,投撒法所用的脱硅剂在粒度和种类上可选范围较宽(如烧结矿粉和氧化铁皮等均可应用),其系统工艺流程及设备都比较简单,造价低,但脱硅剂消耗量大,脱硅剂与铁水搅拌不充分,脱硅产生泡沫渣多,脱硅效果欠佳[3-4]。

1 现状分析

2013年国内同类型高炉的生铁硅的质量分数如下表所示。由表1可知,目前国内兴澄特钢高炉硅的质量分数控制水平较高,为0.35%左右。莱钢硅的质量分数控制在0.49%,落后于国内先进水平。

影响生铁硅的质量分数的常见因素有:受富氧量不足,风机能力不足,风口面积小,焦炭质量不达标,中心温度低,烧结矿粒度不达标等。

莱钢炼铁厂高炉富氧调节阀开度灵活准确,正常生产时富氧12 000m3/h开度30%左右,调节阀开至100%富氧量能达到15 000~16 000m3/h,满足正常生产要求。统计了2012年9月~2013年9月高炉风机指标,风机送风能力不能满足高炉需求。

烧结矿粒度是影响生铁硅的质量分数的重要原因之一。按照相关标准,烧结矿粒度小于5mm的应不多于5%,对烧结矿粒度进行了批量跟踪统计,发现大部分烧结矿粒度不符合要求。

炉渣二元碱度低会导致生铁硅的质量分数过高。对比莱钢高炉和国内高炉的炉渣二元碱度,发现国内高炉的炉渣二元碱度过低。

2 优化措施

为有效控制莱钢生铁硅的质量分数,针对目前炼铁厂存在的问题,提出了优化措施。

2.1 改进振筛组成

之前生产,莱钢高炉振筛为单层震筛,返矿率控制较好,但烧结矿粒度过大,烧结矿粒度小于5mm的应多于5%,影响了生铁的硅的质量分数控制。为控制烧结矿粒度,将单层震筛改为单双层振筛组合使用,提高筛分水平。

根据烧结矿的生产工艺,烧结矿大粒度料多在料流的中前部,小粒度料多集中在中后部,因此我们将G1、G2皮带的中前部烧结料仓(1#~7#)选择双层振筛,后部烧结料仓(8#~10#)选择单层振筛。

表2 筛分统计表

经过改造后,单双层振筛组合使用,烧结矿粒度小于5mm的烧结矿达到4.1%,显著提高。

2.2 提高炉渣二元碱度

设定炉渣二元碱度为R2,配料碱度R配=1.34。通过保证铁水温度1 510℃,控制出铁速度>6t/min,渣铁流动性良好,提高烧结矿比例等措施,建立配料碱度校核机制,每班根据来料成分,对配料碱度进行标准化校核,保证配料碱度在规定范围。每炉铁取渣样对比石头和玻璃比例,即时估计炉渣二元碱度水平。并且每班化验炉渣成分,根据炉渣二元碱度化验值对配料碱度和渣样对比图进行校核。经测量实际R2为1.19~1.23。

2.3 强化冶炼,抑制Si的还原

(1)扩大进风面积提升风量。

3#1 750m3高炉两铁口夹角为90°,铁口侧下料长期偏快,炉缸偏行,铁口对侧炉缸相对不活跃,操作中经常采取临时或长期堵风口来纠偏,保证炉缸全面活跃。为强化冶炼,取消这种堵风口的操作,扩大进风面积,3#1 750m3高炉风口面积由0.268m2增加到0.274m2,风量上升400m3/min左右,实际风速控制在250m/s以上,鼓风动能在10 500kgm/s以上。

(2)加长风口的长度,活跃炉缸。

3#1 750m3高炉于今年5月8日大修后开炉,大修前24个风口长度以580mm、600mm为主,风口面积在0.266m2,布料矩阵为矿焦同档加中心加焦模式,开炉后布料矩阵采用矿焦同档中心无矿模式,相对而言中心弱化,为配合上部制度的变化,风口长度全部加长为650mm,增强了炉缸中心活性,稳定了初始圆周气流和下部炉体温度。

(3)实施高料速小矿批操作。

大矿批相对小矿批而言,可稳定上部煤气流,改善上部煤气利用,减少界面效应,改善高炉透气性,使煤气流更稳定,分布更合理,但冶炼强度较低。济钢3#1 750m3高炉大修前采用大矿批操作,矿批最高到57t/批,料速较慢,每班40~50批料。为强化冶炼,以每班跑58~60批料为依据控制矿批的大小,减少滴落带高度和液体渣铁在滴落带的滞留时间,减少硅的还原。

3 改造效果

莱钢型钢炼铁厂1#高炉经上述改造后,生铁硅的质量分数控制在4%以下,成功进行低硅冶炼,取得良好的经济效益。高炉的主要经济指标如表3所示。

表3 莱钢型钢炼铁厂1号高炉主要技术经济指标

[1]赵新国,唐顺兵.大型高炉实现稳硅低硅冶炼的措施[J].钢铁研究,2012(6)32-34.

[2]翁水生.低硅高纯萤石球在不锈钢冶炼中的应用[J].特殊钢,2013(1)68-71.

[3]吕定建.日钢高炉长期超低硅冶炼高效生产实践[J].炼铁,2013(6)52-55.

[4]杨生州,侯伟.高炉冶炼低硅生铁技术的探讨[J].甘肃冶金,2013(6)78-81

猜你喜欢

莱钢脱硅生铁
莱钢45Mn2R硫系易切削钢的开发
2021年12月世界高炉生铁产量表
2022年1月世界高炉生铁产量表
低品位铝土矿预脱硅工艺研究现状及展望
粒径对云南昆阳胶磷矿双反浮选中脱硅的影响
使用含钒生铁降低炼钢成本的应用与实践
莱钢低成本加铌Q345B热轧型钢的试制开发
莱钢400m2烧结机提升石灰石配比实践
2019年8月世界高炉生铁产量表
莱钢3#3200m3高炉强化冶炼实践