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浅谈油水井套管补贴前期打通道技术

2014-08-15王斌郭勇程斌青海油田井下作业公司青海茫崖816400

化工管理 2014年24期
关键词:通井修井井段

王斌 郭勇 程斌(青海油田井下作业公司 青海 茫崖 816400)

一、套管补贴工艺技术简介

套管补贴就是利用膨胀管对破漏部位的套管进行贴补。膨胀管具有一定的伸缩率,两端外部各有五个硫化橡胶环,其中一端装有丝堵,该端内部装有胀头,胀头之上依次连接有扶正器和插接筒,下膨胀管时用油管连接插接矛进入膨胀管内,使插接矛与插接筒相接。在实施套管补贴时,通过不断打压与上提管柱使补贴管紧贴套管壁之上,进而完成对套管修复工作。

二、膨胀管补贴前期打通道技术实例分析

1.南浅726井

基本数据

井别:注水井人工井底:546.50

油层套管:139.7mm×9.17mm×557.30m,水泥返高:地面,固井质量:合格。

历次修井简况

该井于2011年7月21日开始换封作业。用400型水泥车1部,15方罐车1部,地层水15m3正循环洗井(泵压0.2-8.0M Pa,排量200-250L/min)未返液。在0-350.0kN范围内活动解卡,悬重从350.0kN降至30.0kN,起出管挂1只,Φ73mm外加厚油管26根,Φ73mm外加厚油管短节1根,Y 341-114封隔器中心管1根,从顶封封隔器中心管处断脱。目前鱼顶为Y 341-114封隔器本体。

主要施工过程

根据该井以往修井简况分析,怀疑该井有套变,确定了先打捞,后修套的方案。

(1)打印

目的:确定鱼顶情况,验证鱼顶以上套管

下φ114mm铅模至井深247.67m,打印,铅模正有一外径φ 114mm内径为φ102mm圆圈,根据铅模印痕判断鱼顶未被破坏,下步工序打捞

(2)打捞

分别下D LM-T 52长杆倒扣捞矛,D LM-T 73倒扣捞矛,打捞至第二只封隔器外工作筒时,下D LM-T 52长杆倒扣捞矛至井深256.98m遇阻,未探到鱼顶,加压30.0kN,未通过;起钻。分析该井段存在变形。

(3)打印

目的:确定遇阻井段,套管情况,为下步措施提供依据。

下φ116mm铅模至井深256.98m,加压30.0kN,打印;起出铅模,一侧被切去,最小为φ112mm,根据铅模痕迹分析,确定该井段套变,下步对该井段打通道。

(4)磨铣

目的:对套损井段进行打通道;

分别下φ112mm铣锥、φ114mm铣锥、φ118mm铣锥+φ 114mm刚性扶正器+φ105mm钻铤2根+φ60.3mm钻杆循环磨铣,磨铣井段:256.98-258.31m,长度:1.33m。

(5)通井

目的:验证打通道效果

下φ116mm通井规至井深325.56m(鱼顶位置),无遇阻现象;确定鱼顶以上通道已打通,下步打捞井内落鱼。

(6)打捞

目的:捞出井内全部遇卡管柱,为下步套管补贴做准备。

分别用下D LM-T 52长杆倒扣捞矛,D LM-T 73倒扣捞矛,D LM-T 89倒扣捞矛,打捞出井内全部遇卡管柱。

(7)磨铣

目的:打通道,为套管补贴做准备。

φ118mm复合铣锥+φ114mm刚性扶正器+φ105mm钻铤2根+φ60.3mm钻杆循环磨铣,磨铣井段:255.17-258.13m,长度:2.96m

(8)通井

目的:验证打通道效果

下φ116mm×2.00m通井规通至井深295.21m,无遇阻现象;

下φ118mm×8.00m模拟通井规通至井深256.10m,遇阻,加压30KN未通过;

分析:φ118mm模拟通井规较φ116mm通井规长6.00m,在井深256.10m处遇阻,说明该井段通道还未彻底打通。

(9)磨铣、通井

目的:打通道,为套管补贴做准备。

φ118mm复合铣锥+φ116mm铣柱+φ114mm刚性扶正器+φ 60.3mm钻杆循环磨铣,磨铣井段:255.17-258.13m,长度:2.96m

下φ118mm模拟通井规通至井深282.83m,无遇阻现象;

(10)测井。

目的:确定套变井段。M ID—S测井,测量井段:242.0-314.5m,测井日期:2012-4-18

起始深度255.7m,终止深度257.3m,厚1.6m,油套标准壁厚9.17mm,油套最小厚6.36mm,解释结论:开窗破洞。

(11)补贴。

下φ118mm补贴管,补贴井段:251.12-261.12m,通径φ 107mm,起井内补贴管柱至井深189.67m,对井筒试压15.0M Pa,稳压15min,压降0.2M Pa,试压合格,套管补贴成功。

三、经验及不足

在南浅726井大修过程中,很好的运用了套管补贴技术,但在套补前期,对套补井段打通道期间却出现了种种问题。

1.工程测井,工序偏后,在打通落鱼以上通道,捞出井内落鱼后,在能够保证测井工具起下安全的前提下,应及时进行工程测井,确定套损井段准确位置后及井内变形情况,有目的性的对套补井段打通道,降低对无套损井段套管伤害,减少无效工序。

2.打通道时,当磨铣工具下至套管变形段上端点或断口处时,先开泵循环,待泵压稳定且进出口循环液排量一致时,方可开启转盘磨铣,在最初处理时,钻压控制在5kN内,转速控制在30r/min,随时观察转盘扭矩,若扭矩过大,则上提钻具,重新下放,降低钻压轻轻磨铣,反复多次磨铣后,逐渐增加钻压与转速进行正常磨铣,进尺控制在有效磨铣长度内,防止磨铣工具损坏完好的套管。

3.根据工程测井数据,按步骤选择磨铣工具的顺序,磨铣时要先用探针式铣锥打开通道,再用刚性工具扩开井眼。防止因直接用磨鞋等刚性工具扩眼造成开窗,使下步施工复杂化。磨铣过程中若有异常情况,如扭矩过大、返出地层砂或水泥灰屑等,应立即停止磨铣,打铅印或通井验证原井筒是否完好,以免开窗,造成井下事故。

结论

(1)造成油水井套管损坏的原因很多,主要有井身、地质、生产、腐蚀等因素。绝大多数套管损坏是多种因素共同作用的结果,套管损坏是不可避免的,但是要以防为主,防治结合对其进行综合治理。

(2)随着油田的开发,大修井不断的增多,修井工艺也将不断的提高,我们要在工作中不断总结经验,为今后施工提供可靠的条件。

(3)针对不同原因引起的套管损坏,采取相应的修复措施,随着套管膨胀补贴技术的广泛推广,提高前期打通道技术,对缩短施工周期,提高效率,有着至关重要的作用。

(4)在修井过程中工艺设计力求做到精益求精,细化每一道施工工序,同时应要求采油单位提供准确的修井作业简史,为制定大修方案提供准确的依据。

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