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优化操作,完善技措,有效降低聚丙烯装置丙烯单耗——延炼100 kt/a聚丙烯装置丙烯单耗高的原因分析及综合应对措施

2014-08-15李志刚陕西延长石油集团有限责任公司延安炼油厂陕西延安727406

化工管理 2014年23期
关键词:换油单耗炼油厂

李志刚(陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂 陕西 延安 727406)

Spheripol工艺是全球应用最广泛的PP工艺,具有转化率高、生产能力大等优点。该工艺是将聚合级的丙烯在催化剂的引发下,经过预聚合后在双环管反应器内将丙烯、氢气和主催化剂、助催化剂控制在一定的反应条件下,进行聚合反应;反应后的混合物经闪蒸分离、汽蒸、干燥后,通过氮气输送系统送至挤压造粒工序;经过挤压造粒生产出的PP粒料,被均化后经包装码垛后进入成品库。

本文主要就延安炼油厂PP装置丙烯单耗偏高问题的解决过程,进行了深入细致的分析说明,通过完善技措,优化操作,有效降低了PP装置丙烯单耗。

一、急于解决PP生产中丙烯单耗偏高的背景

丙烯单耗的高低是衡量PP装置技术经济指标的重要依据,也是生产技术管理水平的综合体现。2007年,延安炼油厂PP装置丙烯单耗为1.072t/t,2008年指标为1.050t/t。资料显示,国内同行业平均水平在1.010t/t左右。同时,自产液化气满足不了生产需求,一部分需外购高价丙烯,生产成本急剧上升。

二、PP装置丙烯单耗偏高问题的综合分析

1.影响丙烯单耗的原因

为了能找出影响丙烯单耗的原因,经过认真分析,按影响丙烯单耗的几大因素分类归纳,经过与国内同类装置综合比对分析,结合实际对所有因素的逐条分析、确认、排除,最终确定造成PP装置丙烯单耗偏高的的原因,主要有以下3个方面:(1)循环气压缩机(PK301运行工况不稳定;(2)催化剂在线混合器(Z203A/B)堵塞,导致装置非计划停工频繁;(3)丙烯冷凝器(E301)冷却效果差。

2.PK301运行工况不稳定

PK301是循环丙烯气压缩机,作用是回收低压系统丙烯气,回收量为2.5t/h左右。PK301运行稳定与否,对PP装置丙烯单耗起着决定性的作用。通过与国内同类装置比较对照,可初步判断延安炼油厂PK301运行不够稳定的症结在于系统内三乙基铝(TEAL)过剩,从而使系统内反应生成氧化铝粉末(刚玉)较多,并带入PK301系统,导致PK301的运行工况不佳,停机频繁。其原因主要是基于以下3个方面。

(1)第一闪蒸线原始设计没有Atmer163注入系统

国内大部分同类装置设计在第一闪蒸线上加有Atmer163注入系统,这一设计可以使残余TEAL出环管后失活,不至于在回收丙烯系统生成过多的氧化铝粉末。延安炼油厂PP装置没有设计这一系统。

(2)TEAL设计加入量过大

本装置设计TEAL加入量为3.14kg/h,铝烯比为0.15~0.25kg/t。实际加入量执行设计量。

(3)低压丙烯洗涤塔(T302)操作波动,压缩机分离罐(D304)过滤分离效果差

T302操作波动,主要表现在T302换油期间,温度波动,回流量不稳,致使T302洗涤效果差;自装置运行以来,PK301入口常因带有带pp细粉、油泥不畅,可见D304过滤效果差。

3.Z203频繁堵塞

Z203频繁堵塞是造成装置非计划停车的主要原因。由所了解国内各套同类PP装置的情况来看,Z203堵塞的频次、程度各异,原因不一而足,采取措施也各有千秋。Z203堵塞频繁,导致装置开停工频次增加,加之无相应回收排放丙烯措施,致使丙烯单耗增加。

三、采取的对应措施

1.PK301运行工况不稳定的应对措施

针对PK301运行工况不稳定的原因,主要采取了以下几方面的措施:

(1)工艺参数调整

虽然国内同类装置铝烯比约为0.16kg/t,但其PK301并没有出现带铝粉较多的情况。延安炼油厂丙烯原料含杂质量小,TEAL按设计量加注,致使系统内TEAL过剩。经过反复摸索,将TEAL加入量逐步调整为2.0kg/h,铝烯比约为0.15kg/t。最低时将TEAL加入量降至1.5kg/h,铝烯比调整为0.11~0.15kg/t。从调整后的运行情况来看,反应未受任何影响,效果良好。

(2)Atmer163计量泵(P111)技措配置管线改造

PP装置一闪线原始设计没有Atmer163注入线。借鉴国内多套同类装置经验,为了克服目前装置易发生堵塞现状,降低排放量,同时改善PK301运行工况,并为开发新牌号做准备,新增加了柱塞式Atmer163计量泵(P111),通过流量计计量后将Atmer163注入环管出料阀(LV231)后。该技措投入使用,要求正常流量在0.4~1.0kg/h,从使用效果上看,效果良好。

(3)PK301入口前技术改造

为了减少PK301带油、带粉严重问题,在其入口增加了过滤器(F303A/B);并将D304顶部喇叭状封头更换为圆形。经改造后,PK301的运行工况得到了大大提高。另外,为减小T302操作方面对PK301的影响,采用换油总量不变,固定换油周期,减少了换油量,增加了换油的频次,由原来的每月1次换油调整为每20天1次换油,以改善因T302油质不稳对PK301的运行造成不良影响。

结束语

降低丙烯单耗是厂级攻关项目。通过交流考察,不仅了解了国内PP生产的基本情况,也认识到延安炼油厂PP生产在国内同行中的发展水平和不足。通过一系列针对性技改技措的实施,使得生产丙烯单耗由1.072t/t降至1.041t/t,大大降低了PP装置生产中的丙烯单耗,对降低PP生产成本,提高综合效益,提高装置运行水平、推动精细化管理具有重要意义。

[1]延炼10万吨/年聚丙烯装置操作规程:延安炼油厂,2008:1.

[2]洪定一.聚丙烯——原理、工艺与技术.北京:中国石化出版社,2002:374~379.

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