锦纶6生产废水处理工艺设计及工程实践
2014-08-07柯雄峰陈晓英
柯雄峰,陈晓英
(1.天津滨海旅游区公用事业发展有限公司 天津300480;2.天津市塘沽鑫宇环保科技有限公司 天津300450)
锦纶6生产废水处理工艺设计及工程实践
柯雄峰1,陈晓英2
(1.天津滨海旅游区公用事业发展有限公司 天津300480;2.天津市塘沽鑫宇环保科技有限公司 天津300450)
天津某生产锦纶 6切片的化工企业新建一座生产废水处理站工程(350,t/d),废水处理工艺采用初沉池-缺氧-好氧(AN/O)-二沉池流程,工程工艺设计依据《室外排水设计规范》,并对缺氧-好氧(AN/O)工艺参数的选取进行了详细阐述。工程建成后经过3个月的试运行,在进水ρ(CODCr)=1,845~7,367,mg/L、ρ(NH3-N)=37~84,mg/L时,经缺氧(HRT=7.9,h)-好氧(HRT=30.6,h)处理后出水,ρ(CODCr)≤500,mg/L、ρ(NH3-N)≤35,mg/L、CODCr和NH3-N去除率分别为 87.54%、95.41%和 42.22%、73.33%。工程试运行结果与设计基本一致,其工艺设计经验可供借鉴与推广。
锦纶6 己内酰胺 AN/O工艺 工艺参数
天津开发区某化工企业(以下简称“企业”)共设3条锦纶6切片生产线,其中100 t/d高性能锦纶6切片生产线2条。同时配套建设45 t/d生产线1条(辅线Ⅲ),利用 2条主线回收余料生产工程塑料或BOPA拉膜切片。
本项目在生产过程中废水产生量为350 m³/d,废水主要来源于锦纶切片的废水,其特点是高 CODCr、高含氮,成分复杂;主要污染物为己内酰胺、苯甲酸、甲苯、环己酰胺等。根据当地环保部门要求,出水执行天津市《污水综合排放标准》(DB 12/356-2008)中三级排放标准。
1 废水水质分析
原水取自该化工企业车间排放口的生产废水,废水水质如表1所示。
由表 1 可知,ρ(BOD5)/ρ(CODCr)≥0.6,属于可生化处理;ρ(BOD5)/ρ(TN)>8,碳源充足,满足生物脱氮要求,经分析废水处理工艺可采用缺氧-好氧(AN/O)工艺。
另外,由于废水来水悬浮物 SS值过高,因此缺氧-好氧(AN/O)工艺处理前段设置初沉池,工艺流程图详见图1。
表1 水质情况一览表(单位:mg/L)Tab.1 List of water quality conditions(Unit:mg/L)
2 工程设计难点及生物处理关键参数确定
2.1 工程设计难点
①国内同类型企业产生的废水水质和水量差别较大,处理工艺也千差万别,[1-3]而这些工程在设计时也缺乏相应的设计理论依据。
②废水主要来源于聚合切片的萃取废水,由于己内酰胺极易分解,在生物降解过程中转化为 NH3-N,造成废水中氨氮浓度较高,成为本工程处理的重点和难点之一。[4-5]
2.2 缺氧-好氧(AN/O)工艺关键参数确定
本工程处理工艺设计参照《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)(2011版本)[6]和《活活性污泥工艺简明原理及设计计算》[7],采用国家标准及规范进行设计,具有推广和借鉴意义。
2.2.1 硝化泥龄确定[7]
有硝化的废水处理工程最小泥龄必须大于硝化菌世代周期,设计通常采用一个安全系数,以确保硝化作用的进行,其计算公式为:
式中:θco——满足硝化要求的设计泥龄(d);F——安全系数,取值范围 1.45~1.80,本工程规模小取值1.80;3.4——水温15,℃时保证最小硝化的泥龄。
本工程废水最低水温为 T=17,℃,则本工程硝化泥龄 θco=7.5 d。
2.2.2 MLSS浓度[7]
在其他条件不变的情况下,MLSS增大一倍,曝气池容就减小一倍;MLSS减小一倍,曝气池容就增大一倍。它直接影响基建投资,因此需要慎重确定。
在设计规范和手册中,对 MLSS值推荐了一个选用范围,如《室外排水设计规范》[6]推荐为 2.5~4.5,g/L,变化幅度都比较大,设计时不好操作。根据周雹[7]等人提出的如有初沉池,MLSS取值为 2.5~3.5,g/L,本工程取值3.0,g/L。
2.2.3 脱氮速率Kde[6]
《室外排水设计规范》中规定,脱氮速率[kgNO3-N/ kgMLSS·d]无试验资料时,20,℃的 Kde值可采用 0.03~0.06,[kgNO3-N/kgMLSS·d],可见取值变化较大。脱氮速率 Kde与混合液回流比、进水水质、温度和污泥中反硝化菌比例等因素有关。混合液回流量大,带入缺氧池的溶解氧多,Kde取低值;进水有机物浓度较高且较易生化降解时,Kde取高值。因此,本工程脱氮速率Kde取值0.06,计算本工程最低水温 17,℃时的 Kde值为 0.048,[kgNO3-N/kgMLSS·d]。
3 主要构筑物设备设计参数
3.1 初沉池
由于废水来水悬浮物 SS值较高,因此需要设置沉淀池以去除废水中大部分无机质。
初沉池采用平流沉淀池,设置一组,表面负荷q=0.8,m3/m2·h,水力停留时间 HRT=1.5,h,有效水深H=1.2,m。
3.2 调节池
由于废水来水水质变化较大,一般需设置调节池以均匀水质和水量。调节池停留时间 HRT=8.0,h,有效水深 5.5,m,设置潜水搅拌器 1台,搅拌功率8,W/m³。[6]
3.3 缺氧-好氧(AN/O)工段
缺氧池容 Vn(m³)、好氧池容 Vo(m³)、混合液回流Ri比、需氧量O2(kg/d)和剩余污泥量ΔX计算参照《室外排水设计规范》[6]中公式 6.6.18-1~6.6.18-7、6.8.2和 6.10.3-1,详细计算过程不再赘述,缺氧-好氧(AN/O)工艺关键参数计算结果如下:
①缺氧池容 Vn=115,m³(HRT=7.9,h);
②好氧池容 Vo=446,m³(HRT=30.6,h);
③混合液回流比Ri=200%~300%;
④需氧量 O2=682,kg/d(1.11,kg O2/kg BOD5);
⑤最不利情况下剩余污泥量ΔX=168,kg/d。
3.4 二沉池
受占地面积限制,AN/O出水沉淀池采用中心管沉淀池,沉淀池有效水力停留 HRT=2.0,h,上升流速V=0.000,4,m/s,有效水深 H=3.2,m;沉淀池表面负荷 q=0.80,m³/m2·h。
4 工程建设指标
4.1 工程内容及投资预算
工程新建设备间 1座(22.0,m×5.0,m)和半地下水处理构筑物 1座(20.3,m×13.0,m×5.5,m),如图 2所示。
工程土建预算为 191.87万元,设备购置安装预算为 120.05万元,工程总投资 311.92万元,吨水投资为0.89万元。
4.2 运行费用
工程运行电耗为1.55,kwh/吨水,药剂费0.06元/吨水。
图2 污水处理构筑物平面布置图Fig.2 Plane layout of wastewater treatment facilities
4.3 实际运行效果
工程自2013年11月份建成以来,运行效果见下表 2。
表2 运行结果数据Tab.2 List of operation result data
5 结论及分析
①在 75,d由于生产过程中原料泄露导致废水水质恶化,出水水质未能达标。隔天(76,d)将备用风机启用后,混合液回流比 Ri=300%时,即使来水废水水质远远超过设计值,出水仍能达标排放。
②由于废水来水中悬浮物多为悬浮颗粒物,不易沉淀,初沉池沉淀效果不佳,后在此加入了 PAM,显著提高了沉淀效果。
③二沉池污泥回用于缺氧-好氧(AN/O)池,从而使污泥硝化,成为生物脱氮系统中的内源碳,目前整个系统基本实现剩余污泥的“零排放”。
④由表 2可知,绝大部分时间,废水出水水质均远远优于排放标准,说明缺氧-好氧(AN/O)工艺参数较合理,评价偏保守,有利于实际运行,能确保废水长期稳定达标排放。
[1]高兴廷. 锦纶-6生产废水治理及综合利用[J]. 工业用水与废水,2001,1(34):47-49.
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[5]胡茂刚,奚旦立,陈季华,等. 锦纶-6生产废水的处理[J]. 工业用水与废水,2003,1(34):47-49.
[6]室外排水设计规范[S]. GB50014-2006. 北京:中国计划出版社,2006年.
[7]周雹. 活性污泥工艺简明原理及设计计算[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2005.
Engineering Practice and Process Design of Wastewater Treatment in Polyamide-6 Granula Production
KE Xiongfeng1,CHEN Xiaoying2
(1. Tianjin Binhai Tourism Area Utilities Development Co., Ltd.,Tianjin 300480,China;2. Tianjin Tanggu Xinyu Environmental Protection Technology Co.,Ltd.,Tianjin 300450,China)
A waste water processing project(350 tons/day)was constructed in a polyamide-6 granula producer in Tianjin. Taking anoxic-aerobic(AN/O)process as the main process,the project’s engineering design was referenced to the Code for Design of Outdoor Drainage Engineering and process parameters of the AN/O process were elaborated. After a 3-month trial run,when ρ(CODCr)=1,845~7,367 mg/L and ρ(NH3-N)=37~84 mg/L for the influent,ρ(CODCr)≤500 mg/L and ρ(NH3-N)≤35 mg/L for the final effluent after treatment of Anoxic(HRT=7.9,h)-Aerobic(HRT=30.6 h),the removal rate of CODCrreached 87.54% and 95.41% and the removal rate of NH3-N reached 42.22% and 73.33%. Results of the pilot run were basically consistent with the design,indicating that the experience could be referred and popularized by other similar wastewater treatment projects.
polyamide-6;caprolactam;AN/O process;process parameters
TQ319
A
1006-8945(2014)10-0018-03
2014-09-09