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围压下磨料射流喷射套管及灰岩实验研究

2014-08-06黄中伟李根生史怀忠牛继磊宋先知邵尚奇

关键词:磨料岩样射孔

黄中伟,李根生,史怀忠,牛继磊,宋先知,邵尚奇

(1.中国石油大学油气资源与探测国家重点实验室,北京102249;2.中国石油大学石油工程学院,山东青岛266580)

水力喷砂射孔是利用地面高压泵将混有一定体积分数石英砂的水砂浆加压,通过井下射孔工具的喷嘴喷射出高速射流射穿套管和近井地层,而常规聚能弹射孔产生的超高速金属流会在孔眼壁面形成损害区或压实带,导致岩石渗透率下降为原来地层渗透率的10% ~35%[1]。相比之下,磨料射流射孔技术可有效地避免压实带引起的渗透率下降问题。近年来,随着水力喷射压裂技术[2-7]在油气藏,特别是在非常规页岩气藏的推广应用,该技术第一阶段必须实施的磨料射流射孔方法进一步受到重视,研究人员对磨料类型、颗粒尺寸、喷射压力、喷距等多种参数的影响规律进行了实验分析[8-12],由于磨料射流喷射时的围压调节较为困难,研究工作大多是在不加围压的条件下进行的[13-14]。廖华林等[15]采用人工水泥岩样实验研究了围压下磨料射流对喷射深度的影响规律。笔者设计研制可承受20 MPa围压的磨料射流喷射实验装置,采用套管切片及灰岩露头岩样,通过改变围压、喷嘴出口流速、喷距等参数,测试喷射套管开孔时间、灰岩岩样中的孔深等。

1 实 验

1.1 岩心/套管试件制备

选取的天然灰岩岩心属低孔低渗,平均孔隙度为0.09% ~3.11%,平均渗透率为(0.017 7~0.277)×10-3μm2,孔喉结构以细孔中喉为主,黏土矿物主要类型有绿泥石、伊利石和高岭石。在壁厚9.17 mm的5 1/2″套管上切下统一直径为72 mm的多组切片,见图1。把切割成圆柱形的岩心放入Φ114 mm×140 mm岩心桶,端部放上套管切片,一起用水泥固结,以模拟地下实际状况,如图2所示。

图1 套管切片及固结好的岩样Fig.1 Casing samples and cemented stone samples

图2 岩样/套管片结构示意图Fig.2 Schematic diagram of completed sample

1.2 实验装置

主要实验设备包括:电机驱动的高压泵、喷嘴、磨料添加装置、围压实验装置、岩样夹持装置等。高压泵工作压力为50 MPa,排量为63~400 L/min;围压实验装置的最高工作压力为20 MPa,内孔径220 mm,内孔长度400 mm,可把制作完毕的岩样置入其中(图3、4)。需要说明的是,由于围压罐不透明,难以准确判断喷射穿透套管的时间,为此,把喷嘴在围压罐的端面偏心布置,同时,岩心桶可以手动旋转,这样在一个岩心桶上可以多个位置不停泵连续喷射,记录在每个位置的喷射时间,完成后打开围压罐,刚好穿透的孔眼所对应的时间即认为是射穿时间。围压调节方法也是需要解决的关键问题之一,由于返出流体同样含有磨料及岩屑,对阀门的冲蚀磨损非常严重,通过设计两路出口解决这一问题:一路在管汇中间安装耐磨蚀的调节阀,另一路在管汇出口安装比实验喷嘴直径较小的喷嘴,由此减轻对调节阀的冲蚀、控制围压罐中的压力,如图3中的上部结构。在喷嘴入口管汇安装有压力表,该表与出口压力表的读数差值即为喷嘴的压降。

图3 实验装置示意图Fig.3 Schematic diagram of experiment setup

图4 围压罐实物图Fig.4 Photo of autoclave

1.3 实验参数

喷嘴直径:3.0、3.5、4.0 mm;喷嘴安装数量:1只;喷嘴内流道结构:普通锥形;喷嘴压降:23~33 MPa,围压最高:20 MPa,喷射距离:10 ~25 mm;磨料参数:石英砂,20~40目;砂含量:6%(体积比)。

2 结果分析

由于实验采用的岩样为低渗灰岩,其强度较高,结果射孔深度均在100 mm以内。每个套管试件转动5次,实验后的岩样及套管试件如图5所示。由喷嘴压降、喷嘴直径、围压、喷距等对射穿套管时间及岩样中射孔深度这两个关键参数的影响规律进行分析。

图5 喷射后的岩心和套管片Fig.5 Blasted cores and casing samples

2.1 喷嘴压降

喷嘴直径为3.5 mm、喷射距离保持在15 mm,设定围压10 MPa,喷射岩样的喷嘴最高压降33 MPa,喷射最长时间20 min。图6、7分别为射穿套管时间和岩心中射孔深度随喷嘴压降的变化曲线。从图6看出,在其他条件一定时,穿透套管试件的时间随着喷嘴压降的增加近似呈线性下降,当喷嘴压降达到33 MPa时,仅用时20 s即可射穿套管。喷嘴压降对喷射深度有较大影响,从图7看出,在相同时间内,喷嘴压降越大,在岩石上形成的孔眼越深;在相同的喷嘴压降条件下,随着喷射时间的延长,射孔深度加大,但超过一定的喷射时间(720 s)后,射孔深度的增加随时间变化放缓。在现场施工中,可在完井管柱承压范围内适当增大喷嘴压降、控制喷射时间12 min,以获得较好的施工效果、减少地面高压泵工作时间。

图6 喷嘴压降对射穿套管时间的影响曲线Fig.6 Effect of casing penetrated time on nozzle pressure difference

图7 喷嘴压降对喷射深度的影响Fig.7 Effect of nozzle pressure on hole depth

2.2 喷嘴直径

实验参数为:固定喷嘴压降为30 MPa,喷射距离15 mm,围压调节到10 MPa,安装的喷嘴出口直径分别为3.0、3.5和4.0 mm。图8、9分别为不同喷嘴直径下射穿套管时间及射孔深度的变化曲线。从图8看出,在其他条件一定时,喷嘴直径对射穿套管的时间影响非常明显,随着喷嘴直径的增加,该时间急剧下降,喷嘴直径由3.0 mm增加到4 mm时,射穿套管的时间由85 s下降到了55 s。图9表明,射孔深度随着喷嘴直径增加而增加。同时可以看出,喷嘴直径从3.0 mm增加到3.5 mm时孔深增加较快,喷射6 min时,二者对应的孔深分别为32和55 mm,增加了69%,但当喷嘴直径从3.5 mm增加到4.0 mm时,孔深提高幅度仅为10%。由此可知,扩大喷嘴直径可以有效地缩短穿透套管壁面的时间,相应地也可增加套管上的孔径,但对提高射孔深度的作用并不突出,因此,如果现场对套管壁面是的孔径要求不高,可适当缩小喷嘴直径,以降低施工排量,从而节约高压泵能耗。需要注意的是,为避免磨料颗粒堵塞喷嘴出口,现场经验是喷嘴出口直径至少为磨料颗粒最大直径的3~5倍,本文中采用的磨料颗粒最大0.83 mm,则喷嘴直径至少要设计为3.0 mm以上才可保证磨料颗粒不会堵塞出口。

图8 不同喷嘴直径下射穿套管时间Fig.8 Casing penetrated time with different nozzle diameters

图9 喷嘴直径对喷射深度的影响Fig.9 Effect of nozzle diameters on hole depth

2.3 喷射距离

实验参数设定为:喷嘴压降30 MPa、围压19 MPa,喷嘴直径3.5 mm。在实验喷射距离对穿透套管试件时,发现在5 mm喷距条件下磨料射流返溅过于强烈、对喷嘴及中心管磨蚀损坏严重,因此,该部分实验分开进行:喷射套管试件时从10 mm喷距开始测试,再增加到15和20 mm;不加套管试件、仅喷射灰岩岩样时,喷距从5 mm开始测试,实验了4种喷距下的射孔效果。图10和11为喷射距离对射穿套管时间及射孔深度的影响曲线。从图10看出,在其他条件一定时,射穿套管的时间随着喷距的增加而延长。喷距从10 mm提高到20 mm时射穿套管的时间由28 s增加到了75 s。在实验的4种喷距条件下,喷射深度随喷射距离的增加呈下降趋势(图11),因此实际施工时,在井下工具的喷嘴周围加强防护前提下,如果地层出砂不严重,可适当增加工具外径、减小喷距,以提高在地层中的射孔深度;对于目的层上部存在套管变形的特殊井,将不得不减小工具外径以通过该变形段。从图10和11看出,即使喷距增加到20 mm,75 s也可射穿套管,在喷射12 min时岩样中的孔眼深度仅比5 mm喷距降低了约11.7%,因此,在套管缩径的井中设计加工较小直径的喷射工具仍可实施磨料射流射孔技术。

图10 不同喷射距离下射穿套管时间Fig.10 Casing penetrated time with different stand-off distance

图11 不同喷射距离下的喷射深度Fig.11 Hole depth with different stand-off distance

2.4 围压

固定喷嘴压降为30 MPa,安装的喷嘴出口直径为3.5 mm、喷射距离 15 mm,围压分别调节到10、15和19 MPa。图12为不同围压下射穿套管的时间。可以看出,在其他条件一定时,射穿套管的时间随着围压的增加而增加,但围压即使增加到19 MPa,射穿套管时间也只有70 s,根据实验结果,12 min的喷射时间足够把套管射穿。从围压对岩心射孔深度的影响(图13)发现,射孔深度随着围压(井深)的增加总体略呈下降趋势,但不如文献[11]报道的趋势明显。分析原因,笔者认为,文献[11]中采用的人造水泥岩样、胶结强度远不如天然灰岩岩样,射孔深度对射流参数的变化比较敏感,本文中射孔深度整体较浅,在实验的围压范围内趋势并不明显。

图12 围压对射开套管时间的影响Fig.12 Effect of ambient pressure on casing penetrated time

图13 围压对岩心射孔深度的影响Fig.13 Effect of ambient pressure on hole depth

3 结论与建议

(1)设计研制用于不同围压下磨料射流喷射实验的实验装置,其围压调节方法可为解决磨料射流冲蚀调节阀的难题提供借鉴。

(2)在灰岩地层实施该技术时,应适当提高喷嘴出口射流的水功率及喷射时间,而井深(围压)、喷距等对灰岩地层中的射孔深度影响相对较小。

(3)套管密度和强度虽然高于灰岩岩样,但实验中发现磨料射流对前者的冲蚀速度远高于后者,据此分析,磨料射流对钢材(延展性材料)的切割破碎能力要高于岩石等脆性材料。

(4)随着油田生产进入中后期,套管变形/缩径井逐渐增多,实验结果证实下入较小直径(较大喷距)的喷射工具通过变形段后,仍能射穿套管和地层,为灰岩地层套变井的射孔及定点喷射酸压提供了一条技术途径。

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