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DEH控制系统AST电磁阀线圈短路分析及处理

2014-07-31

安徽冶金科技职业学院学报 2014年1期
关键词:跳机阀座机柜

陈 兵

(马钢股份公司热电总厂 安徽马鞍山 243000)

DEH控制系统AST电磁阀线圈短路分析及处理

陈 兵

(马钢股份公司热电总厂 安徽马鞍山 243000)

介绍了DEH控制系统AST电磁阀控制回路的工作原理,叙述了在生产现场遇到的故障现象,分析了出现故障的原因,阐述了相关处理方法。

AST电磁阀;工作原理;故障现象;处理方法

马钢热电总厂4#机电液调节系统(简称DEH系统)经改造,采用了GE新华公司DEH-V型汽机电液调节系统,一年来运行正常,在次年4月份的小修结束,做启动前的常规试验过程中,出现了AST电磁阀线圈短路的现象,后对电源电路采取了有针对性的处理措施,问题得以解决,保证了汽机的安全运行。

1 AST控制回路工作原理

4只AST电磁阀共分为两个通道,两个通道相同却又相对独立。当汽轮机的任一参数处于遮断数值时,打开所有的AST电磁阀,卸掉油压,停机。在任一电磁阀出现故障拒动时,不会影响系统遮断功能,遮断汽轮机需要两个通道同时动作。

2 故障现象及其处理

现象一:4月7日小修结束,做启动前常规实验,14时17分21秒主汽门突然关闭。经查,AST2电磁阀线圈短路,进而发现就地接线柜及DEH端子柜内与AST2电磁阀线圈接线绑扎在一起的线绝缘表皮融化粘结在一起,DEH机柜开关电源烧毁。

分析:14时17分00秒AST2电磁阀线圈短路,短路电流通过线缆,产生很大的热量,致使绑扎在一起的灰色细线绝缘表皮融化,4秒后,开关电源烧毁,4个AST电磁阀线圈失电,主汽门关闭。

处理方式:更换短路的AST电磁阀线圈,更换烧毁的线缆,将DEH系统恢复后,试验正常,于4月8日9时41分开机升速。

现象二:4月18日凌晨, 4#机跳机,电气主控室显示跳机信号为“主汽门关闭”,运行人员发现4#机热工电子间有浓烟从门内溢出。在4#机DEH操作员盘上及SOE记录中显示跳机信号为“发电机主保护动作” 。现场检查发现DEH端子柜内部右侧端子板及电缆严重烧毁。鉴于4月7日的线圈短路烧毁电缆,热工人员首先检查就地电磁阀线圈。检查发现AST4线圈阻值为150 kΩ(正常阻值为15 kΩ-30 kΩ),线圈接线柱处有明显的灼烧痕迹。机柜内AST4电源出线处有明显的着火点,火势向上蔓延,烧毁了右侧电缆及卡件,最后柜内缺氧及失电明火熄灭。由于柜内电缆防火封堵工作做得好,烧落的渣滓落在防火包上,未对地下电缆造成影响。最后统计,共烧毁电缆19根,内部接线30余根,37芯插头预制电缆10根,24V电源板1块,SDP端子板1块,AOTB端子板1块,RTDTB端子板1块,VPC 端子板2块。4#机操作台手动停机按钮至端子排的6根接线,绝缘表皮融化。

分析:4月18日0时44分54秒就地电磁阀线圈短路(ASP-2压力开关动作),电源开关箱的空气开关没有及时切断电源,短路电流通过电缆AST4电源线,产生热量,机柜内热量累积产生燃烧,6分钟后,0时50分24秒机柜内“发电机主保护”电缆因燃烧短路,发出 “发电机主保护”信号,ETS保护动作跳机,关主汽门,因此解释了跳机时电气侧显示跳机信号为“主汽门关闭”,而机炉侧显示跳机信号为“发电机主保护动作”。而AST4电磁阀线圈由于长时间通过大电流,使得内部线圈碳化,阻值为150 kΩ。

处理方式:其余卡件、端子板及DPU、24 V电源模块、5 V电源模块、开关电源送厂家检测验证功能未受损;检测无明显灼烧痕迹的电缆绝缘,有一根电缆接地;重新敷设19根就地至电子间的电缆,更换烧毁的卡件,机柜内重新接线。两次线圈短路,开关电源切断电源不及时,引起了电缆烧毁,为了避免类似情况发生,将4个AST线圈供电回路加装了1 A的快速融断器。经抢修后4月22日10时DEH系统恢复功能,15时03分开机升速。

图1 AST电磁阀工作原理图

现象三:4月22日上午, ASP-1压力开关动作报警,现场检查发现AST3电磁阀线圈失电。

分析:AST3电磁阀线圈短路,因供电回路加装了快融,短路电流烧断融丝,切断电源,未造成更坏的影响。

处理方法:更换线圈及融丝后,报警消失。进一步检查,发现除AST2电磁阀线圈(37℃)以外电磁阀线圈温度均偏高(50℃左右),用一个备用线圈做通电试验,20分钟左右,温度达到了70℃。说明现场线圈温度基本正常,测试AST2电磁阀阀座温度27℃比另三个阀座温度低十多度,说明AST2电磁阀线圈的温度被阀座吸收,解释了AST2电磁阀线圈的温度比其余线圈温度低。嘱运行人员每半小时测试线圈及阀座的温度并记录。咨询厂家人员认为回路并无问题,仅安装上要求线圈的固定螺丝不要拧得太紧,检查现场安装符合要求。检查DEH双路电源,A路UPS输出电压为220VAC,B路厂用电为219VAC,未见明显异常。

现象四:4月23日13时59分04秒,ASP-1动作,AST1短路失电。

分析:AST1电磁阀线圈短路,因供电回路加装了快融,短路电流烧断融丝,切断电源,未造成更坏的影响。

处理方法:更换线圈及融丝后,恢复。

现象五:4月25日6时17分56秒,ASP-1动作,AST1断路失电。

分析:AST1电磁阀线圈断路,融丝正常,未造成影响。

处理方法:更换线圈,恢复。这是第一次线圈断路,将线圈解体,未见线圈内部有其它元器件。用示波器观察双路电源波形正常。现场加装轴流风扇,对AST线圈进行强制散热,继续观察。电磁阀线圈上安装热电阻,信号引入4#机DCS进行纪录。咨询电气在小修中没有与电源的相关检修项目。机械在小修中清洗了AST2电磁阀,没有进行其它相关检修项目。

3 电磁阀线圈短路原因及分析

通过几次事故,共5次线圈出现问题,4次短路,1次断路。从现场测温时发现,AST2阀座温度在20日明显比其它阀座温度低,在23日8点30分左右温度上升与其它阀座一致,询问运行人员在此时做了AST电磁阀试验。随后我们进行了8个月的跟踪监测,统计了AST线圈的损坏情况,见表1。

表1 AST电磁阀线圈损坏统计表

随后,我们又对几次故障原因进行了分析,并且分类统计,见表2。

表2 故障原因统计表

根据表2,电磁阀损坏的原因大致有以下几种:电磁阀阀芯卡死、电磁阀阀体损坏、线圈短路、线圈开路、油路问题,其中线圈短路的故障率最高,而且影响最大,通过对供电回路加装快速熔断器,虽然增加了回路的节点,但是大大地控制了短路故障对系统的影响。

检查接地措施良好,排除了干扰信号的影响,220VAC线圈,,更换为110VDC线圈,在随后的一次小修中对供电系统进行了改造,采用了更可靠的110VDC供电回路,彻底解决了AST线圈短路问题,至今运行情况良好。

4 电磁阀线圈短路原因及分析

本文对现场AST电磁阀短路现象进行分析,找出了引起短路的几种原因并做了相应处理,在持续几个月的观测中,认为:由控制回路引起的电源问题是可以克服的;但由线圈硬件方面引起的短路,在保证汽机安全稳定运行的前提下,只好先采取供电回路中增加快速熔断器的方法加以解决,待条件允许再彻底解决。

[1] 肖增弘.汽轮机数字式电液调节系统[M].北京:中国电力出版社,2003

[2] 王树青.自动化与仪表工程师手册[M].北京:化学工业出版社,2003

[2] 于东国.热工仪表与控制装置部分[M].北京:中国电力出版社,2008

Analysis and Handing about Sdenvid ValveCool Short Circuit of PEH Control System

CHEN Bin

This article mainly introduce the working principle of AST solenoid valve for DEH control c system, tell the fault phenomena encountered in the factory, and analysis of the causes, expound the processing methods.

AST solenoid valve working principle fault phenomena processing methods

2013-08-22;改回日期:2013-11-10

陈兵(1980-),男,马钢股份公司热电总厂,工程师。

TP273

B

1672-9994(2014)01-0020-03

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