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义178-X1VF井优快钻井液技术

2014-07-25邱春阳周建民亢德峰

关键词:机械钻速岩屑井眼

邱春阳 周建民 亢德峰

(1.中国石化胜利石油工程有限公司 钻井工程技术公司,山东 东营257064; 2.中国石化胜利石油工程有限公司 渤海钻井二公司,山东 东营 257064)

义178-X1VF井优快钻井液技术

邱春阳1周建民2亢德峰2

(1.中国石化胜利石油工程有限公司 钻井工程技术公司,山东 东营257064; 2.中国石化胜利石油工程有限公司 渤海钻井二公司,山东 东营 257064)

义178-X1VF井是非常规定向油藏评价井,该井地质构造复杂.沙三段上部油泥岩易塌,沙四段上部含大段盐膏及膏泥岩,易造成缩径卡钻及钻井液流变性恶化等情况;沙四段下部裂缝发育,易漏;井身轨迹复杂,施工中井壁稳定性、井眼净化及润滑防卡问题突出,钻井液技术难度大.使用聚胺强抑制润滑防塌钻井液,采用合理密度支撑、强抑制、强封堵、润滑防卡等措施,配合现场钻井液维护处理工艺顺利完钻,平均机械钻速为8.98 m/h,创造了渤南区块同类型深井钻井施工新纪录.

义178-X1VF井;井壁稳定;井眼净化;润滑防卡

义178-X1VF井位于济阳凹陷沾化凹陷渤南洼陷中部断阶带,是为了解新生界含油气情况而部署的一口非常规油藏评价井,设计斜深3 872.29 m,垂深3 868 m.井身结构为:一开Ф444.5 mm井眼×208.50 m,Ф339.7 mm套管×207.9 m;二开Ф311.2 mm井眼×2 614.00 m,Ф244.5 mm套管×2 612.75 m;三开Ф215.9 mm井眼×3 868.00 m,Ф139.7 mm油层套管×3 868.00 m.该井井身轨迹复杂,由直—增—稳—降—直5段组成,造斜点为2 288.26 m,在2 997.36 ~3 512.28 m井段降斜,最大井斜66°.采用聚胺强抑制润滑防塌钻井液,配合现场钻井液维护处理工艺,顺利钻至完钻井深.钻井周期28 d 18.5 h,平均机械钻速为8.98 m/h,创下了渤南区块同类型中深井施工新纪录.

1 钻井液技术难点

(1)井壁不稳定.沙一段至沙三段含灰质泥岩与油泥岩,局部互层,油泥岩易水化,极易在短时间内垮塌;油泥岩垮塌后,与其互层镶嵌的灰质泥岩,因为失去支撑而随之失稳,最后造成了整个泥岩段的垮塌;沙四段上部大段灰色膏岩、泥膏岩、白云岩与灰色泥岩、含膏泥岩呈不等厚互层,极易吸水膨胀,造成缩径卡钻;沙四段下部微裂缝发育,极易漏失,邻近多口井在此层位发生井漏.

(2)井眼净化难度大.二开采用Ф311.2 mm钻头钻进,井眼大,机械钻速快,产屑量大,环空返速低,井眼净化困难;二开在2 286.26 m开始定向,最大井斜达66°,岩屑易沉积在下井壁形成岩屑床,不易清除,井眼净化难度大.

(3)润滑防卡难度大.该井井身轨迹复杂,由直—增—稳—降—直5段组成,起下过程中钻具在两个拐点容易形成键槽,导致起下钻遇阻;定向施工中,钻具紧贴井壁前进而使摩阻和扭矩增大,润滑防卡难度大;岩屑床的形成,导致摩阻和扭矩更大,定向中造成“拖压”现象,更加剧了润滑防卡的难度.

(4)流变性不易控制.馆陶组地层沉积较厚,造浆严重,钻井液易受污染;沙四段大段膏岩易溶解,恶化钻井液流变性;使用密度为1.86 g/cm3钻井液施工,流变性调控难度大.

2 钻井液的选择

通过调研国内水平井及大位移井钻井液施工情况[1-7],针对该井地层特点及施工中的技术难点,优选处理剂,优化其组成和配比,形成了密度为1.20~2.00 g/cm3的适合该井的聚胺强抑制润滑防塌钻井液,配方如下:

(3%~5%)膨润土+(0.3%~0.4%)聚丙烯酰胺(PAM)+(0.5%~1.5%)胺基聚醇(AP-1)+(2%~3%)抗温抗盐防塌降滤失剂(KFT)+(3%~5%)磺化酚醛树脂(SMP-1)+(2%~4%)抗复合盐降滤失剂+(2%~3%)低荧光井壁稳定剂+(5%~10%)原油+(0.5%~1%)硅氟稳定剂(SF-1).

3 现场钻井液技术

3.1 一开(0~208 m)钻井液技术

(1)配制6%般土浆开钻,钻进中不断补充预水化膨润土浆.

(2)钻进过程中,开动四级固控设备,清除劣质固相.

(3)钻完设计井深,进行短起下钻.起钻前使用HV-CMC配制稠封井浆封井,保证表层套管顺利下入.

3.2 二开(208~2 610 m)钻井液技术

(1)使用一开井浆钻穿表层套管后,继续钻进80 m;之后改为大循环清水钻进,钻进至馆陶组底部时转换为小循环钻进.

(2)小循环钻进后按照配方低限逐渐加入各种处理剂,按照循环周均匀加入0.4%的聚丙烯酰胺胶液,防止粘土分散.

(3)钻进中密度控制在设计上限,并根据地层压力监测情况逐渐调整,保证钻井液液柱压力能够平衡地层坍塌压力,保持井壁稳定.

(4)上部地层漏斗粘度控制在40 s左右,中压滤失量控制在6~7 ml,释放钻头水马力,提高钻速.定向后漏斗粘度控制在45 s左右,中压滤失量控制在5 ml以内,保持钻井液具有适当的悬浮携带能力,护壁防塌.

(5)定向前加入3%原油,同时提高钻井液pH值,使原油充分乳化,保证钻井液具有一定的润滑能力;随着斜井段的延长,逐渐补充原油,保证钻井液的摩阻系数小于0.06.

(6)在东营组底部,适当提高低荧光井壁稳定剂和磺化酚醛树脂的含量,使钻井液能够形成良好泥饼,防止沙河街组井壁失稳.

(7)施工中合理使用固控设备,上部地层开启四级固控,清除劣质固相,保持钻井液的低粘、低切和低密度,提高机械钻速;钻井液密度加大后,适当开启离心机以净化钻井液.

(8)中完后进行一次短起下钻,充分循环,待振动筛无岩屑返出后,配制30 m3封井浆封井,保证后续作业顺利完成.

3.3 三开(2 610~3 868.00m)钻井液技术

(1)三开钻进后,根据地层压力系数适时调整钻井液密度,保持对地层的正压差,特别是在钻遇膏泥岩后,适当提高钻井液密度,保持井壁稳定.

(2)保持聚丙烯酰胺含量在0.5%以上,胺基聚醇含量在0.8%以上,提高钻井液的抑制性和包被效果,防止泥页岩吸水膨胀.

(3)根据钻井液密度合理控制般土含量,保证重晶石粉的质量,使钻井液具有良好的流变性和造壁性.

(4)漏斗粘度控制在50~60 s,保持钻井液具有一定的悬浮携带能力,同时避免产生大的压力激动而导致井壁垮塌.

(5)保证原油含量在8%,并根据摩阻和扭矩情况适当增加,提高钻井液的润滑防卡能力.

(6)控制中压滤失量在4 ml以内,高温高压滤失量逐渐控制在12 ml以内,减缓地层的水化膨胀趋势.

(7)保证低荧光井壁稳定剂的含量在3%以上,使钻井液在近井壁形成低渗透的泥饼,阻止液体压力向地层传递,从而提高井壁的稳定性,降低粘卡的几率.

(8)沙四段有膏泥岩及盐膏层,提前一次性加入2%磺化酚醛树脂、2%抗温抗盐防塌降滤失剂和1.5%抗复合盐降滤失剂,提高钻井液的抗盐能力.

(9)工程上加强短起下钻措施,配合长起下钻,扰动并破坏岩屑床,下钻到底后,配制150 s以上的稠浆清扫井眼;钻进过程中尽量采用定向钻进和复合钻进的方式,将新形成的岩屑床破除,降低岩屑床形成的几率.

(10)完钻后进行通井,下钻到底后,增大排量清洗井眼,然后配制80 s以上的稠浆清扫井眼.起钻前用2%固体润滑剂封井,保证电测顺利到底.下套管前用2.5%塑料小球封井,保证套管顺利下到底.

4 应用效果

(1)井壁稳定性好.聚胺强抑制润滑防塌钻井液抑制性强,封堵性好,有效抑制了泥页岩的水化,钻进过程中井壁稳定,三开平均井径扩大率仅为4.2%,井身质量良好.

(2)井眼净化效果好.体系悬浮携带能力强,施工中返出的岩屑棱角分明,由于采取了有效的工程措施,防止了岩屑床的产生,每次下钻都能顺利到底.

(3)润滑防卡效果好.使用原油润滑剂,配合泥饼控制技术,保证了钻井液的润滑性,钻进期间钻井液的摩阻系数在0.08以内.虽然定向轨迹复杂,但是施工中摩阻和扭矩小,起下钻畅通无阻.

(4)流变性稳定.钻进期间流变性能稳定,三开虽然钻遇膏岩层,但是钻井液流变性变化不大.钻井液性能见表1.

表1 钻井液性能表

(5)提高了机械钻速.钻井周期为28 d 18.5 h,平均机械钻速为8.98 m/h,创下了渤南区块同类型深井施工的新纪录.特别是三开井段仅用一只PDC钻头钻进,进尺超过1 250 m,机械钻速达8.14 m/h.

5 结论及建议

(1)聚胺强抑制润滑防塌钻井液适应了该井地层特点,解决了复杂轨迹下井壁稳定、井眼净化及润滑防卡的难题,达到了优快钻井的目的.

(2)下部地层钻遇大段盐膏及膏泥岩,易造成缩径卡钻及钻井液流变性恶化等状况,必须提高抗盐抗温处理剂的含量,适当增加钻井液密度,保持对地层的正压差,以保持井壁稳定.

(3)配制聚胺强抑制润滑防塌钻井液时必须控制胺基聚醇的加量,否则会影响体系的造壁性和封堵性.

(4)复杂轨迹下的定向井施工,必须加强短起下钻,破坏岩屑床,这样才能达到优快及安全钻井的效果.

[1]徐同台,洪培云,潘世奎.水平井钻井液与完井液[M].北京:石油工业出版社,1999.

[2]张蔚.北布扎齐油田浅层小井眼短半径开窗侧钻水平井钻井液完井液技术[J].新疆石油科技,2010,20(1):24-26.

[3]邓增库,左洪国,夏景刚,等.冀东油田水平井钻井液技术[J].钻井液与完井液,2005,22(4):72-73.

[4]万绪新.水平井钻井液优化的几点思考[J]..石油钻探技术,1999,27(2):28-29.

[5]袁立鹤.DF2井水平井钻井完井液技术[J].钻井液与完井液,2008,25(6):74-77.

[6]张民立,李再均,张津林,等.DH1-H3深阶梯水平井钻井液技术[J].钻井液与完井液,2007,24(4):85-88.

[7]陈波,张杰,李炀辉,等.DSF2多底多分支水平井钻井液技术[J].钻井液与完井液,2010,27(3):55-59.

(责任编辑 邓颖)

Drilling Fluid Technology of YI 178-X1VF Well

Qiu Chunyang1Zhou Jianmin2Kang Defeng2

(1. Drilling Engineer &Technology Corporation, Shengli Petroleum Engineering Co. Ltd. of SINOPEC, Dongying, Shandong 257064; 2.Bohai No. 2 Drilling Corporation, Shengli Petroleum Engineering Co. Ltd. of SINOPEC, Dongying, Shandong 257064)

The Yi 178-X1VF well is an unconventional directional appraisal well with a complex geologic structure. Sloughing about clay rock occurred frequently in upper Es 3; down-hole troublesome condition of tight hole sticking easily occurred and rheological property is deteriorated because of heavy salt bed and creaming mudstone in upper Es 4; lost circulation occurred frequently because of crack in down Es 4; the well trajectory is so complex that there exist such difficulties as borehole stability, hole cleaning and lubrication to anti-sticking. The well was successfully finished after we applied the poly amino drilling fluid with the capability of high inhibition, lubrication and anti-sticking and took such measures as rational density supporting, high inhibition, good sealing formation and lubrication to anti-caving with the aid of onsite drilling fluid techniques. The ROP was 8.98 m/h, and a new record of ROP was created in Bonan Block.

Yi 178-X1VF; borehole stability; hole cleaning; lubrication and anti-sticking

2013-12-02

邱春阳(1978-),男,辽宁铁岭人,工程师,主要从事钻井液体系研究和现场施工工艺研究.

TE254.3

A

1008-293X(2014)07-0040-04

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