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某型航空发动机停车冒黑烟故障研究分析

2014-07-13

西安航空学院学报 2014年5期
关键词:积碳外场燃油泵

杨 薇

(海军装备部,陕西 西安 710077)

1 引言

某型发动机停车冒烟故障为外场常见故障之一,表现为发动机收油门停车后,有黑烟从发动机尾喷口处冒出,在夜航训练时,沿顺航向观察发动机内部,在火焰筒位置处可见“明火”现象。早期外场采取发动机冷运转,吹除黑烟后继续使用。当前外场一般采取分开燃烧室外套,对积碳严重的火焰筒进行清理,清理后故障可排除。航空发动机一旦产生结焦积碳,就会在喷嘴零部件表面沉淀、聚集和长大,达到一定程度时甚至可堵塞发动机喷嘴,致使发动机的燃油消耗增加,动力性能下降[1-2],火焰偏向烧蚀严重,对飞行器的飞行安全构成严重的威胁。

冒烟发动机火焰筒积碳情况如图1所示,正常大修返厂未冒烟发动机积碳情况如图2所示。

图1冒烟发动机火焰筒积碳情况图2正常大修返厂火焰筒积碳情况

2 故障情况统计分析

据外场统计记录,某型发动机自2011年起至今,外场共有33台发动机发生停车冒烟故障35次。

2.1 冒烟故障与发动机工作时间分析

根据冒烟发动机故障信息,绘制的冒烟发动机工作时间统计如图3所示。

图3 冒烟发动机工作时间统计

从图3可以看出,发动机工作300小时之内冒烟故障较多,其中0~100小时发生10台次,100~200小时发生11台次,200~300小时发生7台次,300小时以后的共7台次。

2.2 冒烟故障排故措施分析

对33台冒烟故障发动机35次排故过程中,有24台次排故措施为对火焰筒除积碳,除积碳后故障排除。更换放油活门排除故障3台次,调整油门杆位置排除1台次,冒烟程度轻微继续观察使用6台次,有1台次因外场无法排故返厂,故障原因为高压泵柱塞弹簧断裂导致燃油系统工作异常。由此可见,火焰筒头部积碳严重是造成发动机停车后冒烟的主要原因之一。

2.3 积碳严重火焰筒位置分析

对有记录的积碳严重的火焰筒位置号进行统计,绘制出的火焰筒积碳分布如图4所示。积碳严重的火焰筒主要分布右上部和左下部(顺航向),靠近主燃油泵主、副油路的接口处。

图4 发动机积碳严重火焰筒统计

3 故障调查

3.1 停车冒烟故障树

根据对停车冒烟故障机理分析,绘制出故障树如图5所示。从故障树可以看出,冒烟故障主要与燃油总管及喷嘴的性能、火焰筒的结构尺寸、供油系统的供油量以及放油活门有关。

图5 发动机冒烟故障树

3.2 燃油总管及喷嘴返厂检查情况

3.2.1 燃油总管及喷嘴原态性能对比复试

对某冒烟发动机燃油总管及喷嘴保持原态进行了性能复试,另外选取了2台大修未发生停车冒烟故障发动机燃油总管及喷嘴进行了原态复试。

从故障件和大修正常件的对比检查结果来看,冒烟发动机的发动机燃油总管及喷嘴性能与未冒烟发动机相当,均有一定程度的漂移。

3.2.2 喷嘴内压紧弹簧弹力值复测

对该冒烟发动机14件弹簧高度及弹力进行检测,设计图要求高度:39.6mm(参考值),实测高度值:39.05~39.8mm;弹力值设计图要求98~117.6N,实测弹力为98.54~111.60N,弹力符合设计图要求。

3.2.3 喷嘴主副喷口流道表面光洁度复查

将该冒烟发动机7件喷嘴的主、副喷口切开,观察中心孔及切向孔表面质量。解剖正常大修发动机喷嘴后,与该发动机喷嘴用30倍放大镜对比,喷嘴表面均有黑色粘结物。喷嘴零部件材料为高铁镍合金,实验证明铁和镍是结焦积碳形成的催化剂[3-6]。 因此喷嘴零部件对结焦积碳具有明显的催化作用,主副喷口表面光洁度差会引起主副喷口积碳,影响喷嘴流量性能,导致燃油总管流量分布不均,造成通过其它喷嘴的燃油流量增大,使对应位置的火焰筒处于富油燃烧状态,比较容易形成积碳。

3.3 火焰筒返厂检查情况

对该冒烟发动机火焰筒头部尺寸、主燃孔及掺混孔的直径,涡流器叶片间隙、搪瓷质量进行检测,并与正常大修未冒烟发动机的火焰筒进行对比检查,均在合格范围且无明显差异。因此可排除火焰筒结构尺寸引起头部积碳严重的可能性。

3.4 放油活门返厂检查

通过对放油活门胶垫硬度复查,发现胶垫硬度偏上限(要求HS72~82,实测HS78~82.7),在厂内装配时,也常出现胶垫开裂现象。由于硬度大,胶垫在装配时,使得胶垫弹性已达到或超过了胶垫的弹性变形极限,装配后产生微小的裂纹,裂纹迅速扩展,造成胶圈破损,密封不严。

3.5 主燃油泵返厂检查工作

将外场其它两台冒烟发动机的主燃油泵返承制厂进行原态性能复试,从返厂性能复试结果看出:在标准测量点下主燃油泵流量偏大,超出设计要求值。

通过以上复试,发现主燃油泵主副油路总漏油量超差偏大,并且有一台出现柱状漏油现象,会造成发动机在停车过程中有较多的燃油流入高温燃烧室内,容易在靠近主副油路接口处的火焰筒形成积碳。

4 原因分析

外场大部分停车冒烟发动机,排故方法为去除火焰筒头部严重的积碳,除积碳后故障排除,可见火焰筒头部积碳严重为导致发动机停车冒烟的直接原因。

通过对冒烟发动机火焰筒的复查工作可以看出,故障件火焰筒的结构尺寸除部分主燃孔因搪瓷导致尺寸轻微超差外,其余尺寸均合格,因此可以排除火焰筒结构尺寸引起积碳严重的可能性。

通过对冒烟发动机燃油总管及喷嘴的性能复试可以看出,发动机在出厂使用一段时间后,总管性能会产生漂移,会导致14个喷嘴的燃油分布不均,造成局部位置喷嘴供油量偏大,在原本富油设计的基础上,更加富油燃烧,引起积碳的产生。

通过对冒烟发动机主燃油泵性能复试可以看出,燃油泵的主副油路总漏油量超差偏大,会造成发动机在停车过程中有较多的燃油流入高温燃烧室内,容易在靠近主副油路接口处的火焰筒形成积碳。

从目前统计的发动机冒烟工作时间来看,冒烟故障主要发生在0-300小时的使用时间内,占冒烟发动机数量的80%,绝大部分300小时内冒烟的发动机,火焰筒除积碳后在后续使用过程中故障并未复现,而主燃油泵的使用寿命为300小时,即发动机使用满300小时后必须更换主燃油泵,由此分析,火焰筒头部积碳严重与主燃油泵的性能有一定关系。火焰筒头部积碳严重导致主燃孔堵塞,空气进气量不足,燃烧室油气比进一步增大,使得燃烧更为不充分。并且,发动机在停车前,处于慢车工况,空气流量小,会造成燃烧室头部富油,使得燃烧恶化,造成发动机停车冒黑烟。

5 危害性分析

某型发动机火焰筒头部积碳程度轻微时,不会对发动机使用造成影响。当火焰筒头部积碳程度严重时,有时会导致发动机在低转速或停车时从尾喷口处冒黑烟,有可能会引起外场空勤人员对飞行状况的错误判断。另外,积碳严重时,会降低发动机燃烧效率,对发动机性能有一定影响。由于外场冒烟故障比较容易发现,冒烟严重时,可及时将火焰筒头部积碳去除,去除积碳后故障可排除。

6 结语

通过对此问题进行分析,可以得到以下结论:

第一,发动机停车冒烟故障主要与火焰筒头部积碳严重有关。

第二,结焦积碳的性质和喷嘴零部件的结构、材质及表面粗糙度有关。因此,制造喷嘴零部件时,应减小其表面粗糙度、降低材料的界面张力,有效地抑制结焦积碳的生成。

第三,放油活门内的胶垫硬度偏大,装配时容易产生微裂纹,造成胶垫损坏。随着使用时间的延长,胶垫断裂,导致发动机停车后放油活门密封不严,余油在高温的火焰筒头部形成积碳。应严格控制胶垫硬度,在新机和大修机装配放油活门橡胶垫时,检查胶垫是否损伤,损伤的胶垫进行更换。

第四,主燃油泵的主副油路总漏油量超差偏大,会导致停车过程中持续有燃油从主油路流向燃烧室,在高温的火焰筒头部形成积碳。应加强控制主燃油泵主副油路总漏油量,消除漏油量偏大的故障。

[1] 王旭全.积碳对发动机性能的影响[J].黑龙江交通科技,2008( 5) : 75-76.

[2] 刘红普,唐建生.发动机热浴现象对喷油器积碳的影响[J].农业装备与车辆工程,2007( 6) : 41-43.

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