抗温抗盐钻井液降滤失剂的研究
2014-07-12任玲瑛
任玲瑛
(中石化西南油气分公司工程监督中心,四川德阳 618000)
随着世界能源需求的增加和钻探技术的发展,深井、超深井的钻探就必将成为我国乃至全世界石油工业的一个重要方面。在深井、超深井的钻探中,钻井液质量更是工程成败、钻速快慢和成本高低的关键。而深井、超深井钻井液质量的重点就在于其能否在高温、高压、高密度条件下保持或基本保持其原有的性能。而这些就要求钻井液处理剂要具有较好的抗温、抗盐性,所以,在原有的钻井液处理剂已不能满足需要的同时,需要研发出适用条件更广的优质钻井液处理剂[1]。本文采用含磺酸基的乙烯基单体与丙烯酰胺等单体形成的共聚物,可以明显改善聚合物处理剂的抗温和抗盐能力。
1 实验部分
1.1 原料(见表1)
1.2 合成
1.2.1 合成步骤
(1)把AMPS溶于适量水中,加入AA搅匀,在冷却条件下用氢氧化钠溶液中和,调节pH值。然后加入AM,搅拌使其溶解,并补充蒸馏水配好单体浓度。
表1 实验药品
(2)将配好的溶液加入带有搅拌器、温度计和氮气进口的三口烧瓶中,升温搅拌,通入氮气。温度升至设定值时,停止通氮气。
(3)将一定比例的引发剂在预定时间加入反应器中,恒温,继续反应一段时间。
(4)将反应所合成的凝胶状产物,经乙醇洗涤、剪切造粒、干燥和粉碎,即得AMPS/AM/AA三元共聚物降滤失剂。
1.2.2 合成原理 本实验以2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)、丙烯酰胺(AM)和丙稀酸(AA)为基本原料,引发剂选用过硫酸铵-亚硫酸氢钠的氧化-还原体系,采用水溶液聚合,合成AMPS/AM/AA三元共聚物降滤失剂。反应方程式如下:
1.3 合成条件的确定
(1)单体配比的影响,在单体浓度15%,温度50℃,pH值为7,引发剂加量0.3%,反应时间4 h的条件下,改变单体配比(AMPS:AM:AA的质量比),结果(见表 2)。
表2 单体配比对滤失量性能的影响
由表2可以看出单体配比的改变对共聚物性能产生了一定的影响,单体配比的改变可直接影响聚合物分子中吸附基与水化基团的比例,从而影响其性能。当AMPS:AM:AA=35:45:15时,聚合物的滤失量最低,从而确定此比例为最佳单体配比为AMPS:AM:AA=35:45:15。
(2)反应温度的影响,固定单体浓度15%,引发剂加量0.3%,单体配比35:45:15,反应时间4 h,pH值为7,改变反应温度,结果(见图1)。
图1 反应温度与滤失量的关系曲线
由图1可知,随着反应温度的升高,滤失量呈现出一个先下降后有所回升的趋势,当反应温度在50℃时,滤失量最小。这是因为反应温度的升高提高了单体的聚合活性,使得具有庞大侧基的AMPS的聚合活性提高,引起共聚物组成改变,从而改变共聚物性能。而温度太高,不利于引发剂的引发,大量的引发剂发生热分解从而迅速产生大量的自由基来引发聚合,使得聚合反应速度太快甚至暴聚,影响了聚合物的性能。所以确定50℃为本次实验的反应温度。
(3)引发剂加量的影响,本文采用过硫酸铵-亚硫酸氢钠氧化还原引发体系,考察了引发剂加量对聚合物降滤失性能的影响。在单体浓度15%,单体配比35:45:15,温度 50 ℃,pH 值为 7,反应时间 4 h 的条件下,改变引发剂加量,结果(见图2)。
从图2可以看出,随着引发剂用量的增加,失水量先减少后有所增加。这是因为随引发剂用量增加,在单位时间内分解产生的初级自由基数目增加,提高了单体的聚合速率,反应的转化率相应增加,而引发剂加量的增加,所形成的活性中心也相应的增多,相互间碰撞终止机会增加,它们与引发剂链转移的机会也增多,因而生成大分子的速率提高,使平均相对分子质量下降。提高了降滤失剂的性能。由图2可以确定本次实验引发剂加量为0.2%。
图2 引发剂加量与滤失量的关系曲线
(4)反应时间的影响,在单体浓度15%,引发剂加量0.2%,单体配比30:45:25,温度50℃,pH值为7的条件下,选取不同的反应时间,结果(见图3)。
图3 反应时间与滤失量关系曲线
根据自由基聚合的反应规律可知,随着反应的进行,单体浓度和引发剂浓度逐渐降低,体系粘度增大,自由基与单体接触机会减小,从而影响了单体的转化率;在本反应中反应后期的自动加速现象并不明显。在反应后期延长聚合反应时间主要的目的是提高聚合反应转化率,对产品相对分子质量影响较小。
从图3可以看出,聚合反应进行3 h后,聚合物粘度的涨幅趋于平缓。滤失量是一个平缓的下降趋势,综合各方面的影响,本文将反应时间控制在4个小时左右。
(5)小结,由以上实验可以得出,本次实验的最佳合成条件为单体比为AMPS:AM:AA=35:45:15(质量比);反应温度为50℃;反应时间为4 h;引发剂加量为单体总量的0.2%。
2 性能评价
2.1 降滤失剂加量对钻井液性能的影响
在1 000 mL水中,加入40 g的钙膨润土和3.2 g无水Na2CO3,用高速搅拌器搅拌20 min,于室温下密闭放置养护24 h后,配制好淡水钻井液基浆。在最优实验条件下合成降滤失剂,并将其加入到淡水钻井液基浆中,测定钻井液性能变化,结果(见表3)。
表3 降滤失剂加量对钻井液性能的影响
由表3可以看出,本次实验所得降滤失剂对淡水钻井液失水量能起到较好的控制作用,且随着加量的增加失水量逐渐减小。
2.2 抗盐性实验
配置含有 0.1%、0.5%、1.0%、2.0%、4.0%NaCl的水溶液各400 mL,分别向其中加入40 g的钙膨润土和1.6 g无水Na2CO3,用高速搅拌器搅拌20 min于室温下密闭放置养护24 h,即得盐水钻井液基浆。再向配好的盐水钻井液基浆中加入1%的降滤失剂,高速搅拌30 min,于室温下密闭容器中放置养护16 h后,测定其滤失量。结果(见图4)。
图4 NaCl含量与滤失量的关系曲线
由图4可以看出,当NaCl含量在0.1%~0.5%时,滤失量的变化不明显,当NaCl含量达到1%时,滤失量开始呈现增加趋势,但随着NaCl含量的增加,滤失量的增加趋势平缓,说明该降滤失剂具有良好的抗盐性。
2.3 抗温性实验
取5份淡水基浆,每份400 mL加入泥浆杯中,分别在其中加入1.0%的降滤失剂,每个试样都高速搅拌20 min,分别放在50℃、70℃、90℃、110℃、130℃下热滚16 h,取出后冷却至室温,分别测定其滤失量。结果(见图 5)。
从图5中可以看出,在中、底温度下,滤失量随温度的变化不是很明显,可见该降滤失剂受温度变化影响小,具有较好的降滤失效果;在高温90℃时,滤失量开始呈一个上升的趋势,但上升速率不大,说明该降滤失剂具有一定的抗温性能。
2.4 抗钙污染试验
图5 温度与滤失量的关系曲线
取400 mL的淡水钻井液基浆5份于杯中,编号后,分别加入1%的降滤失剂,并在其室温养护前,分别在2、3、4、5号中加入CaCl2,使其钙离子浓度分别为200、700、1 000、2 000 mg/L。用高速搅拌器搅拌 20 min,将得到钻井液在室温下密闭养护24 h后,测定其滤失量,结果(见图 6)。
图6 CaCl2加量与滤失量的关系曲线
从图6可以看出,当Ca2+浓度较低时,对基浆的滤失量影响较小,当Ca2+浓度在1 000 mg/L时,随CaCl2加量的增加,滤失量开始呈上升的趋势,但是失水量还是在一个可控的范围内,这说明该降滤失剂具有一定抗Ca2+影响的能力。
3 结论
(1)通过实验确定聚合物降滤失剂合成反应的最佳条件:单体比为 AMPS:AM:AA=35:45:15(质量比);反应温度为50℃;反应时间为4 h;引发剂加量为单体总量的0.2%。
(2)通过对合成的降滤失剂进行抗温、抗盐、抗钙污染等性能评价。从实验中可以看出,该产品具有较好的抗温抗盐作用,且在钙污染情况下,也具有一定的降滤失效果。
[1]鄢捷年.钻井液工艺学[M].东营:中国石油大学出版社,2001:89-90,101-105,132-143.
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