APP下载

φ950轧机压下传动装置离合器问题分析与改造

2014-07-01肖正娟

机械工程师 2014年4期
关键词:重轨轧机离合器

肖正娟

(四川鸿舰重型机械制造有限责任公司,四川攀枝花617063)

φ950轧机压下传动装置离合器问题分析与改造

肖正娟

(四川鸿舰重型机械制造有限责任公司,四川攀枝花617063)

轨梁厂φ950可逆式轧机的压下装置电磁离合器在使用时故障率较高,制约了正常生产运行。文中详细分析了出现故障的原因及如何排除故障。改造后的离合器装置运行平稳、生产率及产品质量提高,降低了能耗及维修成本,取得了显著的经济效益。

压下装置;离合器;改造

0 引言

φ950可逆式轧机是轨梁厂轧制钒钛重轨的重要设备,其压下装置用于调整轧辊在机架中的相对位置,以保证要求的压下量,从而获得需要的辊缝和给定的压下量。在轧制过程中,由于现有电磁离合器故障率较高,容易连接失效,严重制约了正常生产,从而影响了钒钛重轨的质量。

1 改造前现状及存在的问题

改造前,φ950轧机压下传动装置电机功率为250kW,额定转速1 488 r/min,实际使用转速约为350 r/min;钒钛重轨轧制现场环境温度较高且粉尘大、振动大,工况恶劣。轧机为24 h工作制,动作频繁。由于设备老化,现两台减速机蜗杆轴中心线存在偏差约2 mm,且无法调整。

改造前的离合器装置如图1所示,它由连接轴1和电磁离合器2组成。电磁离合器2靠线圈的通断电来控制其自身的合离,从而带动连接轴1的旋转和停止。由于电磁离合器许用转矩较低,安装时要求两台压下电机同轴度及端面平行度很高,安装找正非常困难,且轧制现场粉尘较大,容易粘连在离合器内部,导致离合器摩擦扭力大为降低,离合器的灵敏度变差,其寿命较短,故障率高,主要表现为:

图1 改造前的离合器装置

1)离合器主动部分与从动部分轴之间的同轴度要求高,而现场实际安装在一侧带鼓形齿式联轴器的连接轴上,由于轴向无法固定,存在浮动,造成连接轴旋转时甩动较大,离合器存在轴向窜动,容易连接失效,无法适应实际工作状况。

2)离合器的轴向窜动,致使主动部分与从动部分在长期重力作用下严重变形,造成离合器在需打开时,出现打开不到位甚至打不开的故障。

3)原电磁离合器断电后,离合部件存在剩磁,无法在短时间内再次工作,不能满足轧机频繁操作的工况条件。

4)重轨轧制现场金属粉尘较多,容易粘连在离合器内部,使摩擦扭力大大降低,离合器的灵敏度变差,摩擦片磨损加快。

2 具体改造方案

改造后的离合器装置如图2所示,主要由连接轴1、轴承座2、带自润滑球轴承的底座3、液压缸4、ZWS290离合器5、拨爪6、固定座7和SBE接近开关8等部分组成。

图2 改造后的离合器装置

工作原理:液压缸4在液压系统的驱动下,推动拨爪6在离合器5的离合齿上滑移,从而控制离合器的连接和切离:离合器连接时就带动连接轴1旋转,离合器切离时连接轴1停止。

采用SBE接近开关8来限制拨爪6的行程,从而很好地控制离合器上离合齿的连接或切离位置,实现了离合器迅速、准确的连接与切离功能。具体改造方案如下:

1)针对原来使用的电磁离合器故障率高,容易连接失效的问题,经过研究,其它形式的离合器很难满足现场工况的使用要求,而且改动量较大。参照轨梁厂万能线采用的德国FLENDER公司的ZWS型离合器联轴器,使用情况良好,工况基本相同。由于其特殊的定心设计,以及采用的鼓形齿,具有承载能力高、传动效率高、箱体振动小、密封性好和互换性高等优点,能够较好地满足现有使用要求,而且最大允许轴心对中偏差值达到2.9 mm。根据φ950轧机现有设备情况,离合器选型为ZWS290型,并根据现有设备进行了结构上的调整。具体实施方案、离合器结构型式及主要参数见图2、图3和表1。

图3 ZWS290离合器

表1 ZWS290型离合器主要参数

2)针对连接轴在旋转时甩动较大,造成离合器轴向窜动、容易连接失效的问题,在连接轴上增加了带自润滑球轴承(型号HS34126NR)的固定轴承座2,用来对连接轴进行支撑,有效地改善了连接轴旋转时的甩动,减少了对离合器离合齿的冲击和磨损,离合器的轴向窜动明显减少。

3)离合器的驱动方式由原来的电力驱动改为液压缸驱动,液压缸4(型号SN806 50/28X30)推动拨爪6在离合齿上滑移,从而来控制离合器的连接和切离。接近开关8限制了拨爪6的行程,实现了离合齿在滑移时定位更加精准。

4)原有设备其余部分均不需改动,以便于对生产影响最小。

3 改造后效果

改造后的离合器装置安装在φ950轧机压下装置上,经过数年运行,连接轴在工作中未出现明显甩动,离合器滑移平稳,连接可靠,未出现失效故障,改进效果明显。具体表现如下:

1)离合器在液压系统驱动的拨爪作用下,锁定牢靠,解决了轴向窜动问题,动作时离合齿滑移自如,长期工作未出现连接失效的问题。离合器装置改造后使用至今状态良好,延长了离合器的使用寿命,大大降低了更换周期。

2)连接轴在轴承座自润滑球轴承中旋转,平衡性高,转动平稳,很好地杜绝了运行中的甩动问题,同时也减少了甩动对离合器的冲击和磨损。

3)采用液压驱动代替电磁驱动,具有以下优点:(1)快速响应好,调整精度高。尤其是有很大的加速度潜在能力。在频率响应、位置分辨率等诸方面都大大优于电磁驱动。表2给出了液压驱动与电磁驱动动态特性方面的比较。(2)采用了标准液压元件,简化了机械结构,减少了设备故障率。(3)比电磁驱动运行稳定。(4)液压驱动彻底解决了电磁驱动不能在短时间内频繁操作、不适应工况的问题。

表2 液压驱动与电磁驱动动态特性比较

4)钒钛重轨质量提高。设备调整好后状态稳定,重轨尺寸控制良好,产品质量明显好转,废品率大大降低。

4 结语

轨梁厂φ950轧机压下传动装置离合器的改造效果显著,目前轨梁厂采用该方案已经顺利投入生产,运行情况良好,设备运行率大大提高,重轨尺寸控制精度大幅改善。

[1] 邹家祥.轧钢机械[M].北京:冶金工业出版社,1992.

[2] 成大先.机械设计手册[M].4版.北京:化学工业出版社,2002.

[3] 施东成.轧钢机械设计方法[M].北京:冶金工业出版社,1990.

[4] 刘宝珩.轧钢机械设备方法[M].北京:冶金工业出版社,1984.

[5] 王海文.轧钢机械设计[M].北京:机械工业出版社,1983.

[6] 汪建业.重型机械标准:第4卷[M].昆明:云南科技出版社,2008.

(编辑:启 迪)

TH 12

B

1002-2333(2014)04-0243-02

肖正娟(1984-),女,助理工程师,从事机械设备的设计工作。

2014-01-22

猜你喜欢

重轨轧机离合器
热连轧机组粗轧机精度控制
常见短应力线轧机接轴托架简介
重轨矫直残余应力有限元模拟研究
轧机工作辊平衡缸端盖及密封圈的在线更换
模糊PID在离合器综合性能实验台中的应用
书讯
IMU/GPS测量误差对斜视条件下机载重轨干涉
重轨淬火温度场数值模拟软件开发
三速电磁风扇离合器应用
重轨连铸坯高温力学性能的研究