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N600-24.2/566/566 型汽轮发电机组甩负荷试验分析研究

2014-06-26马扬波

电气传动自动化 2014年1期
关键词:汽泵水流量凝汽器

马扬波

(黄埔发电厂,广东 广州 510100)

1 概述

在汽轮发电机组甩负荷的过程中,汽轮机调节系统能有效地控制转速飞升,不导致危急保安器动作,维持空负荷稳定运行,是对汽轮机调节系统动态特性的基本要求。常用甩负荷试验来考核调节系统的动态调节性能,同时检验各辅机及相关系统对甩负荷的适应能力。但甩负荷是最恶劣的一种工况,涉及到机、炉、电等系统,对机组冲击较大,具有较大风险,直接影响到机组的安全稳定运行,有必要进行甩负荷研究[1]。

2 设备概况

某发电有限公司#4 600MW超临界燃煤机组汽轮机为N600-24.2/566/566超临界、一次中间再热、三缸四排汽、单轴、凝汽式汽轮机;锅炉为超临界螺旋管圈、一次中间再热、平衡通风、四角切圆燃煤直流炉;发电机为QFSN-600-2型定子绕组水内冷、转子绕组氢内冷、铁芯为氢冷发电机。机组调节保安系统采用数字电液调节系统(DEH)。旁路系统由瑞士某公司生产,高压旁路为一路,容量为在额定参数下能通过30%BMCR的流量。低压旁路为二路,容量能通过高压旁路的蒸汽量加减温水流量约40%BMCR。汽轮机主要参数如表1所示。

表1 汽轮机主要参数

大容量汽轮机的转子时间常数较小,汽缸的容积时间常数较大,在发生甩负荷时,汽轮机的转速飞升很快,最高转速有可能超过110%额定转速,从而致使汽轮机发生遮断。#4机组调节保安系统采用数字电液调节系统(DEH),设计有三道防止汽轮机超速的保护,即:103%OPC超速保护、110%电超速跳闸保护和机械超速遮断系统。危急遮断控制块上安装了2只OPC电磁阀(作用于高压调节汽阀与再热调节汽阀)、4只AST电磁阀(作用于高压主汽阀与再热主汽阀)和2只逆止阀。2只OPC电磁阀对超速保护(OPC)信号起反应,由DEH控制。如果发生甩负荷(超过30%),或者当机组超速到额定值的103%时,则DEH将给电磁阀约3s的脉冲信号,将OPC油快速泄放到回油管。调节汽阀与再热调节阀将迅速关闭。止回阀将在OPC泄压时保持危急遮断(AST)母管中的油压,使主汽阀及再热主汽阀保持开启状态。DEH来的OPC信号,使调节汽阀及再热调节阀关闭,在汽轮机内部的余汽膨胀后,汽轮机转速将降低。当汽轮机转速稍稍降低后,将切断电磁阀电源,电磁阀将关闭。DEH控制调节汽阀,调节汽轮机转速为同步转速,再热调节阀将以受控制的速度打开[2]。

3 试验前准备

为了保证试验的安全与可靠性,汽轮发电机组已经整套进行了试运行考验,能在额定负荷下长期稳定运行,振动在合格范围内,依次完成阀门严密性试验、电超速试验、机组OPC超速试验、逆止门试验,且试验合格。

3.1 阀门严密性试验

在上述基础上进行阀门严密性试验。试验结果如图1所示。

图1 阀门严密性试验结果

从试验结果可知,机组转速稳定3000rpm,试验时主汽压力11.7MPa,再热汽压1.8MPa,做调门严密性试验。28min后降到500rpm。调节汽门严密性良好。机组转速稳定3000rpm,试验时主汽压力13Mpa,再热蒸汽压力2.1Mpa。主汽门严密性良好。

3.2 超速试验

在阀门严密性试验合格的基础上,进行电超速及OPC超速试验。

试验表明,进行103%超速试验,当转速上升到3090r/min时,高、中压调节汽门关闭。进行110%超速试验,当转速上升到3298r/min时,高、中压主汽门及调节汽门关闭。进行机械超速试验,飞锤动作转速均为3253 r/min。当转速上升到3090r/min时,高、中压调节汽门快速关闭,当转速小于3090r/min时,高、中压调节汽门快速开启。

3.3 逆止门及其它试验

高压缸排汽逆止门、各段抽汽逆止门与主汽门联动正常,关闭迅速严密。

手动及远方停机按钮试验正常,EH油系统运行正常,油质检验合格。润滑油系统及主机AOP、TOP、EOP、顶轴油系统、盘车装置运行正常,联锁可靠,处于备用状态。低油压联锁保护试验合格,油质合格。高、低旁系统运行正常,动作可靠。机组的DEH功能和静态特性、ETS功能、OPC功能试验符合设计要求,超速保护已投入。汽轮机监视仪表投入正常,指示正确,报警及记忆打印功能符合要求。过热器、再热器安全门校验合格,起跳及回座灵活、可靠;PCV阀联锁正常、动作可靠。热工电气保护接线正确,动作可靠。厂用电源可靠,保安电源自投试验正常;柴油发电机自投试验正常、带负荷正常。UPS可靠、正常[3]。

3.4 甩负荷前机组状态

机组带600MW负荷,在CCS方式下运行;主汽温、主汽压在额定值;发电机出口开关与500kVI母、II母联接。

A/B汽泵并列运行,电泵投备用;A凝泵运行,B凝泵投备用;高、低加投入正常,水位保护已投入,各抽汽逆止门、高排逆止门联锁投入,高、低旁切手动并保持约8%开度,高、低旁减温水投自动;除氧器水位正常,水位控制投自动;凝汽器水位正常,真空正常,A、C真空泵运行,B、D真空泵备用;润滑油系统运行正常,启动TOP并保持运行,全开凝汽器疏水扩容器减温水门和低压缸喉部喷水门。

风烟系统运行正常,总风量、一次风压正常,锅炉总联锁投入正常;A、B、C、D、E制粉系统运行,F制粉系统备用;过热器、再热器减温水投运正常;NWL、HWL1、HWL2投自动关闭,启动分离器水位正常;辅汽切为临机供且辅汽母管压力正常;两侧主汽管PCV投自动。

厂用电已切为启备变带;ETS各保护已投入,发变组各保护已正确投入,压板投入正确,解除发电机主开关跳闸联锁主汽门关闭保护18LP。

4 甩负荷风险控制

试验测取汽轮机组甩负荷后的动态过程,考核汽轮机调节系统动态特性,检查汽轮机调节系统的品质。检验汽轮机甩掉负荷后,调速系统能否控制机组转速,不至使危急遮断器动作跳闸,使转速迅速稳定。检验主、辅设备对甩负荷的适应能力[4]。

按下操作台上发变组紧急跳闸按钮,发电机出口开关断开,发电机负荷快速降至零,汽机转速最高升至3133rpm,OPC动作,转速最终稳定在3000rpm,汽轮机的调节系统完全能够适应甩负荷工况的要求,锅炉燃烧稳定,试验取得成功。

4.1 高、低旁控制

试验前高、低旁切手动并保持约8%开度,以防止OPC动作高压调门及中压调门关闭时,高、低旁未能及时打开导致再热器保护动作而引起锅炉MFT。试验开始后应手动快速打开高、低旁阀,控制主、再汽压在正常范围,同时注意高、低旁减温水动作正常,否则手动干预,控制高、低旁阀后温度在正常范围内,防止因高、低旁阀因阀后温度高联锁关闭而导致锅炉MFT[5]。

4.2 制粉及风烟系统控制

试验开始后,立即打闸3台磨煤机,保持A、B磨运行,投入4个角等离子,将A、B磨煤量减至最低稳燃煤量30t/h以上,控制好燃料量,使汽温汽压在正常范围内。

在打闸3台磨煤机瞬间,炉膛总风量及炉膛负压将会大幅波动,送引风机动叶控制会因指令开度与实际开度偏差过大而跳至手动,导致锅炉总风量与炉膛负压失控,这时应立即手动调整送、引风机动叶开度,控制锅炉总风量与炉膛负压在正常范围内,等总风量、炉膛负压稳定后投入送、引风机动叶自动控制。

4.3 给水流量控制

在直流炉中,当运行工况发生大幅波动时,给水流量的控制既是保证机组正常运行的重点,也是一个难点。在100%甩负荷试验过程中,给水流量要在很短的时间内由约1900t/h减至约650t/h,靠给水自动控制是不可能达到的,这时应立即将A、B汽泵控制切手动,手动控制两台汽泵的转速,当汽泵给水流量低于635t/h时,汽泵再循环阀开始动作开启,由于两台汽泵的再循环阀动作特性存在差异,这时两台汽泵经常会出现“抢水”现象,造成给水流量大幅波动,容易因给水流量过低而导致锅炉MFT。所以这时应手动减小任一台汽泵转速,退出一台汽泵运行,并手动控制另一台汽泵转速,将给水流量降至650t/h左右,在此过程中应控制好给水流量下降速度,下降速度太快,可能会引起锅炉超温,下降速度太慢,则可能造成启动分离器水位升高。

4.4 凝汽器水位控制

本厂低旁阀后减温水及汽泵密封水都来自凝结水,凝泵跳闸后,汽泵会因密封水压力低跳闸,引起给水流量过低导致锅炉MFT动作,同时低旁阀因阀后减温水失去而闭锁关闭。所以在100%甩负荷时,因高低压旁路门迅速打开,大量的蒸汽进入凝汽器,凝汽器压力短时间内发生较大的变化,造成凝汽器水位的快速下降;另外凝汽器蒸汽的凝结量骤然减少,也会造成凝汽器的水位快速下降,因此应快速启动备用凝补水泵,手动打开凝汽器补水阀,控制凝汽器水位在正常范围内,防止凝泵因凝汽器水位低低跳闸。

4.5 除氧器水位控制

100%甩负荷时,除氧器压力瞬间会发生剧烈变化,将会使除氧器水位大幅波动;另外因给水流量快速减小,也会使除氧器水位发生剧变。为了防止因除氧器水位异常对设备带来危害,必须要控制好除氧器水位,必要时可将除氧器上水主、副调阀切手动控制。除氧器上水流量太小时应手动打开凝泵再循环阀,防止凝泵因流量低保护跳闸。

5 甩负荷结果

5.1 甩50%负荷

50%甩负荷试验状态为:机组负荷300MW,给水流量740t/h,A、B、D、E四台磨运行,燃料量118t/h,汽机门前压力15.6MPa,机组跳闸后最高升至16.92MPa,B、D、E三台磨跳闸,A磨在等离子方式保持运行,煤量34t/h。

50%甩负荷试验:初始转速n0=3000r/min;最高转速nmax=3083r/min;转速动态超调量:100%=2.77%。

在甩50%额定负荷试验中,最高转速nmax=3083r/min,转速动态超调量φ=2.77%低于5%。作为甩100%负荷试验的预备性试验,甩50%额定负荷试验初步考验了汽轮机组调节控制系统的动态特性。甩50%负荷转速飞升曲线如图2所示。

图2 甩50%负荷转速飞升曲线

从试验的结果来看,甩50%额定负荷后,最高转速3083r/min离103%OPC保护值3090r/min还有7r/min的余量,转速动态超调量φ为2.77%<5%,机组具备进行正式甩100%额定负荷条件。

5.2 甩100%负荷

甩100%额定负荷工况时,把机组稳定在额定转速非常困难,需锅炉控制系统和旁路控制系统的协调配合、快速响应。2007年1月30日11:58,机组在CCS方式,带600MW负荷,主汽温、主汽压在额定值;发电机出口经5021、5022、5023开关与500kVI母、II母联接。试验前高、低旁切手动并保持约8%开度,以防止OPC动作高压调门引起锅炉MFT。初始转速n0=3000r/min;最高转速nmax=3149r/min;转速动态超调量×100%=4.97%。

4号机组100%甩负荷过程曲线如图3所示。

图3 甩100%负荷转速飞升曲线

汽轮机在数字电液调节系统(DEH)和转速控制系统的控制下,其最高动态飞升转速为3149r/min,与使危急保安器或电超速保护(电气危急遮断ETS)的动作转速比较,有相当大的余量,转速动态超调量φ=4.97%,汽轮机的调节控制系统的动态特性良好。

6 结论

该600MW超临界直流炉机组甩负荷试验的成功,证明了汽轮机调节系统动态特性及汽轮机调节系统的品质是合格的,能有效地控制甩负荷后的汽轮机的转速飞升,主辅设备也完全具备机组100%甩负荷的适应能力。甩负荷试验涉及面广,存在较大风险,甩负荷的整个过程中,机组和辅机系统能够维持正常运行,机组和各配套辅机及系统对甩负荷工况的适应能力较强。该试验分析可为同类型机组甩负荷试验提供经验。

[1]国家电力公司.防止电力生产重大事故的二十五项重点要求.北京:中国电力出版社,2001.

[2]中华人民共和国国家经济贸易委员会.汽轮机调节控制系统试验导则DL/T 711-1999.

[3]冯伟忠.大机组实现快速甩负荷的现实性和技术分析[J].动力工程,2008,28(4):532-536.

[4]张宝,徐熙瑾,沈全义.甩负荷预测功能失效时的甩负荷试验[J].汽轮机技术,2006,48(2):124-126.

[5]孙海军.600MW超临界机组测功法甩负荷试验分析[J].汽轮机技术,2007,49(5).

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