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10 000 m超深测井绞车超低速控制模式设计

2014-06-05饶群鹏康自强

石油矿场机械 2014年7期
关键词:单向阀绞车液压油

饶群鹏,刘 洋,康自强

(宝鸡石油机械有限责任公司,陕西宝鸡721000)①

10 000 m超深测井绞车超低速控制模式设计

饶群鹏,刘 洋,康自强

(宝鸡石油机械有限责任公司,陕西宝鸡721000)①

随着10 000 m超深测井绞车的研制成功,传统闭式液压系统已不能满足其超低速作业要求。进行了10 000 m测井绞车液压系统的设计及计算,通过增加超低速控制模式,改造液压马达外置冲洗回路,可满足超低速作业要求。通过试验及现场作业,取得了良好的社会及经济效益。

测井绞车;液压系统;设计

近年来,我国能源政策进行重大调整,对超深井测井[1-2]设备提出更高了要求。宝鸡石油机械有限责任公司根据市场需要,自主研制开发了10 000 m超深超低速测井车。10 000 m测井绞车电缆容量比常规7 000 m测井绞车容量大45%,绞车提升能力大50%,测井深度更深,要求绞车速度更低更稳定。目前,传统的闭式液压系统已不能满足油田测井超低速作业要求(线速度30 m/h),通过对绞车液压系统调速方式进行创新,设计了绞车超低速控制模式,改造液压马达外置冲洗回路,可以满足超低速测井作业要求。

1 超低速控制模式

超低速控制电气原理如图1所示,液压原理如图2所示。

1) 常规测井时,将速度选择开关扳至常规挡,常规挡电磁阀通电后工作,操纵电比例控制手柄,泵比例控制放大器根据电比例控制信号控制绞车上提与下放状态。液压油流向如图2所示,液压油经过超低速电磁阀,超低速控制模式不起作用。

2) 超低速测井时,将速度选择开关扳至超低速挡,超低速挡电磁阀通电后工作,操纵电比例控制手柄,泵比例控制放大器根据电比例控制信号控制绞车上提与下放状态。液压油流向如图2所示,液压油经过超低速阀块中的顺序阀,超低速控制模式起作用,通过调节顺序阀中的C口压力,使电比例马达获得稳定超低转速,实现超低速模式控制。

图1 超低速控制电气原理

图2 超低速控制液压原理

根据实际测井工况要求,采用绞车上提状态进行测井作业,下放状态不进行测井作业。因此,对液压回路中上提状态时的低压侧管路加装超低速控制阀,进行流速稳定性控制,才能达到稳定的液压马达转速。超低速控制阀由液控单向阀和顺序阀组成,原理如图3所示。

1) 绞车下放状态时,不进行测井作业,低速阀不起作用,液压油从P3流向P1,最大流量240 L/min,全部通过电磁阀和液控单向阀,压力降<1.8 MPa。

2) 绞车上提状态,电磁阀不通电时,绞车为非超低速状态,液压油从P1流向P3,最大流量240 L/min,全部通过电磁阀,压力降<1.8 MPa。

3) 绞车上提状态,电磁阀通电时,绞车为超低速状态,液压油从P1流向P3,最大流量120 L/min,通过调整顺序阀D口的压力(达到7.0 MPa)实现系统的低速性能,保证泵提供足够小的流量。液压马达的最低稳定转速由原来的110 r/min降低到10~20 r/min,从而实现绞车的超低速控制。

图3 超低速控制阀原理

2 超低速液压系统设计计算

2.1 马达最低稳定转速

当电缆下井深度达到10 000 m时,滚筒缠绕直径Dmin=610.7 mm;当滚筒缠绕满电缆时缠绕直径Dmax=1 492.4 mm,则中径Dz=(Dmin+Dmax)/2=1 051.6 mm。

根据传动路线,减速器的速比为29.95,链条传动的速比为100/23,马达到滚筒的总传动比为iz=29.97×100/23=121.52。根据测井作业要求,测井线速度为30 m/h时,滚筒最低转速为ngmin=30/(π×Dz×60)=0.151 r/min。由此可知,满足测井线速度为30 m/h时,马达需要的最小稳定转速为:nmmin=ngmin×iz=0.151×121.52=18.350 r/min。

2.2 超低速液压系统状态分析

10 000 m测井绞车采用德国REXROTH公司的AA6VM107EP2/63W-VSC527B型液压马达。传统的闭式液压系统(如图4)工作状态下,马达的稳定转速约为:nm=110 r/min。因nmmin=18.350 r/min,nm>nmmin,不能满足超低速测井要求,故必须对传统的闭式液压系统回路进行改制:增加超低速控制模式、改造液压马达外置冲洗回路,才能达到液压马达需要的最低稳定转速,实现超低速作业要求(如图5)。

图4 传统闭式液压系统原理

图5 超低速闭式液压系统原理

2.3 超低速阀流量

已知液压马达流量Qm=107 m L/r,发动机转速nf=1 500 r/min,液压油泵流量Qb=125 m L/r,则超低速阀中单向阀的流量为

式中:Qjmax为单向阀最大流量;Qjmin为单向阀最小流量。

超低速阀中顺序阀的流量为

式中:Qsmax为顺序阀最大流量;Qsmin为顺序阀最小流量。

根据单向阀最大、最小流量选择美国SUN公司DFEA-8DN型液控单向阀,液控单向阀流量曲线如图6所示。根据顺序阀最大、最小流量选择美国SUN公司SCCA-LAN型顺序阀,顺序阀流量曲线如图7所示。

图6 DFEA-8DN型液控单向阀流量曲线

图7 SCCA-LAN型顺序阀流量曲线

2.4 液压马达外置冲洗回路

AA6VM107EP2/63W-VSC527B型马达与冲洗阀采用内连接方式,由于冲洗阀液压油流量过大,影响在超低速状态下通过马达的液压油流量,导致超低速出现爬行现象,因此应封堵冲洗阀,改造液压马达冲洗回路。根据液压马达技术要求,冲洗流量为0.6~1.1 L/min,并设计冲洗截流孔。冲洗口流体模型如图8所示。

图8 冲洗口流体模型

断面流速为

式中:v1为断面1流速;v2为断面2流速;Q为断面1、2流量;d1为断面1直径,取10 mm;d2为断面2直径,取2.5 mm.

根据流体力学伯努里方程[3]及能量守恒,有

式中:Z1、Z2分别为断面1中心和断面2中心距离基准面的垂直高度,Z1=Z2;p1为油液流过断面1的压力,即液压马达内置冲洗压力(2.8 MPa);p2为油液流过断面2的压力,即液压马达出口压力(0 MPa);ρ为液压油密度,ρ=800 kg/m3;g为重力加速度。

将已知量代入式(2)得

根据以上计算结果,液压马达外置冲洗回路改造达到液压马达技术要求,即冲洗流量为0.6~1.1 L/min。

3 现场试验及应用

该测井车研制成功后,在宝鸡石油机械有限责任公司试验场进行了绞车载荷试验[4],试验情况如表1所示。

表1 绞车载荷试验结果

试验结果表明,测井绞车各项技术指标均达到了设计要求,能够满足用户的超低速作业要求。目前,该测井车已在新疆塔里木油田完成测井作业近180余口,系统运行良好,得到用户高度好评。

4 结语

通过该项目的研究,掌握了超深井测井绞车液压系统的设计、制造技术,形成具有自主知识产权的“超深测井绞车超低速控制模式”,可满足油田超低速测井工况,具有良好的社会及经济效益。

[1] 原宏壮,陆大卫,张辛耘,等.测井技术新进展综述[J].地球物理学进展,2005,20(3):786-787.

[2] 马坤,郭强,戴建飞,等.分布式光纤测井技术在稠油开采中的应用[J].石油矿场机械,2012,41(2):45-48.

[3] 刘军营.液压与气压传动[M].西安:西安电子科技大学出版社,2008.

[4] SY/T5073—2008,油田测井和试井绞车[S].

Ultra-low Speed Control Mode for 10 000 m Deep Well Logging Winch

RAO Qun-peng,LIU Yang,KANG Zi-qiang
(Baoji Oilfield Machinery Co.,Ltd.,Baoji 721000,China)

With the successful development of 10 000 m deep well logging winch,the traditional closed hydraulic system cannot meet the ultra-low speed working condition any more.Based on the design and numerical calculation for the 10 000 m logging winch hydraulic system,the ultralow speed control mode was added,transforming external flushing circuit to the hydraulic motor and via experiment and field operation,the new control mode can satisfy the ultra-low speed requirements and leads to great social and economic benefits.

the logging winch;hydraulic system;design

TE924

A

10.3969/j.issn.1001-3842.2014.07.008

1001-3482(2014)07-0029-04

2014-01-09

饶群鹏(1976-),男,陕西汉中人,工程师,主要从事石油机械产品设计工作,E-mail:bstc_rqp@163.com。

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