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湿式格子型球磨机衬板的几点改进

2014-06-05

新疆有色金属 2014年2期
关键词:螺孔漏浆簸箕

蔡 国

(新疆新鑫矿业股份有限公司喀拉通克矿业有限责任公司 富蕴 836107)

湿式格子型球磨机衬板的几点改进

蔡 国

(新疆新鑫矿业股份有限公司喀拉通克矿业有限责任公司 富蕴 836107)

我矿选厂建成于2000年5月,设计能力为处理矿石1 000 t/d,由原矿、磨矿、浮选、脱水等系统组成。其中磨矿系统Ⅱ段使用的是Φ2700×3600湿式格子型球磨机。由于磨机衬板的原因,造成大小齿轮进浆、吐大块及衬板异常断裂等现象,致使该磨机无法正常工作,严重影响了选矿厂乃至我矿生产任务的顺利完成,为了彻底解决这一问题,对该磨机衬板进行了必要的改进。

湿式格子型球磨机 簸箕板 中心板 筒体衬板 进料端衬板

1 存在的问题及原因分析

⑴通过观察得知:矿浆是从该磨机出料端的螺栓连接处漏出的,当紧固漏浆处螺栓螺母时却发现其螺杆也随着转动,而无法将其紧固。究其原因:该磨机出料端使用的簸箕板有内板和外板之分,内板8块,外板8块,且每块板上各有3个螺孔,共计16块板48个螺栓孔(图A1)。除螺孔之多外,螺栓在与磨机出料端端盖、簸箕板连接处没有采取定位措施,当螺栓松动时即无法将其紧固,造成磨机内的矿浆顺着螺杆外漏,喷溅在大小齿轮上,使大小齿轮磨损严重,致使其啮合时的重合度远远不能满足ε>1的设计要求,造成磨机运转时振动加剧,电机电流居高不下,磨矿效率明显下降。

⑵该磨机出料端格子板上的每个格子的最大宽度为25 mm,其决定了该磨机的排矿粒度不可能>25 mm,否则将不能满足该磨机的设计及工艺要求。而该磨机原配中心板是由2部分组成的,且周边为八边形(图B1)。在安装时其与8块内格子板小头所围成的圆之间存在5~35 mm的间隙,随着工作时间的增加,中心板及其定位销的不断磨损,其间隙将逐渐增大,最终使磨机的排矿力度远远>25 mm的设计要求(俗称:吐大块),致使该磨机的磨矿指标严重超标,难以满足选矿工艺要求。

该磨机筒体及进料端衬板在使用过程中常出现整体断裂现象,经查在断裂的衬板中有95%以上的衬板的断裂线都通过了该衬板的方形螺孔(图C1)。

通过仔细观察和分析得知,造成这种现象的主要原因是:首先,在衬板的制造(浇铸)过程中,由于结晶速度快慢等原因,衬板方形螺孔4个角的晶格组织与衬板其他部位的晶格组织有很大不同,方形螺孔4个角上存在较大的浇铸内应力;其次,磨机在工作时其衬板附加了矿石及钢球对它的冲击作用,加速了衬板的疲劳破坏,致使这些衬板在其方形孔的对角线处断裂的机率大增,衬板的使用寿命明显下降。这无形当中增加了磨机的运行成本和员工的劳动强度。

2 改进目的

(1)杜绝磨机出料端漏浆现象,改善传动齿轮的工作条件,提高磨矿效率;

(2)确保将磨机排矿粒度控制在25 mm以内,杜绝磨机吐大块现象发生,满足工艺要求;

(3)提高磨机衬板的使用寿命,降低磨矿的运行成本。

3 改进方案及措施

(1)对该磨机出料端漏浆的改进:①内、外簸箕板合二为一,簸箕板总数由16块变为8块;②在每块簸箕板凹槽内增加2个高60 mm的椭圆内孔定位凸台;③螺栓孔数量由48个减至16个(图A2),并且在簸箕板的安装面上铺1块厚5 mm的生胶皮。簸箕板安装完毕后,将磨机出料端上多于的32个螺孔用木楔楔牢即可。这样以来,就可以有效地解决磨机出料端的漏浆问题。

(2)磨机“吐大块”的改进:将八边形中心板(2部分组成)改为圆形(图B2),并使其与8块内格子板小头所围成的圆之间的间隙控制在10 mm以内,然后对中心板定位销表面进行必要的热处理,以增加它的机械性能。

(3)将磨机衬板的方形螺孔改为椭圆形的(图C2),这样以来,既确保了衬板螺栓的紧固定位,又消除了由方形螺孔所带来的衬板断裂隐患。

4 改进后的效果

通过以上的改进,有效解决了该磨机的漏浆、吐大块及衬板断裂等问题,改善了磨机的工作条件,确保了工艺指标的稳定,提高了磨矿系统的工作效率,并从根本上降低了磨矿的运行成本。由此为选矿厂带来的直接和间接经济效益非常可观。与此同时,它也为我公司生产的正常进行奠定了扎实的基础。

[1]郭秉文,肖云.选矿方法与工艺实践.武汉:中国地质大学出版社,1990,5.

[2]王毓华,邓海波.铜矿选矿技术.中南大学出版社,2012.

[3]江仲明.现代选矿机械设备安装调试运行操作与维修保养实用技术手册.当代中国音像出版社,2005.

收稿:2014-02-02

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