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1500mm加热炉排渣系统研究与应用

2014-04-29王好东

中国机械 2014年4期
关键词:排渣氧化铁水封

王好东

摘要:针对加热炉排渣系统运行不畅的现状,对排渣系统进行研究分析,采取分段控制等措施,保证步进梁稳定运行,降低成本。

关键词:排渣阀;分段控制

前言

每座加热炉采用两套西门子S7-400控制系统,采用主机架和远程I/O的方式进行控制。其中燃烧系统由一套S7-400控制器和6个ET200远程机架组成。顺控系统由一套S7-400控制器和3个ET200远程机架组成。每座加热炉有两台上位机,监控画面采用INTOUCH9.0开发。INTOUCH与PLC采用WONDERWARE公司的PCU2000ETH以太网通讯卡进行通讯。配置PCU2000ETH以太网通讯卡采用该公司的APPLICOM3.8软件。APPLICOM3.8软件与PLC通讯采用TCP/IP协议。INTOUCH与APPLICOM3.8通讯采用SUITLINK协议。

为确保加热炉步进系统运行平稳,必须保证落入水封槽的氧化铁皮顺利排出,降低氧化铁皮堆积对密封箱、刮渣板造成的损坏。为此结合实际运行状况,对加热炉排渣系统进行研究改造,确保加热炉步进系统平稳运行,减少了维修量,节约了生产成本。

1.氧化铁皮的运行轨迹及存在的问题

氧化铁皮漏入水封槽后,依靠水封槽与刮渣板的相对运动,将氧化铁皮从炉头刮到炉尾,从气动排渣阀排出。加热炉水封槽长度34.21米,氧化铁皮从炉头刮到炉尾距离较长,在运行过程中对密封箱、刮渣板长期摩擦,刮渣板脱落,造成氧化铁皮堆积,从而影响步进梁的运行。

2.针对存在的问题研究解决方案

2.1.从提高排渣能力方面研究,改变排渣阀结构,提高排渣效果。

2.2.从减少氧化铁皮运行距离研究,采用分段控制,分段排渣,降低对设备的损坏程度。

3.改造方案

3.1.改变排渣阀结构

原设计采用的排渣阀为隔膜阀,对流体性的物质排放能力强,而对粉末状的氧化铁皮却不能适应,在排渣过程中,容易将排渣口堵塞,影响正常排渣。因此,从提高排渣能力方面研究,综合分析各类排渣阀的特点,优先考虑更换为气动快速排渣阀。更换后,排渣效果明显提高,同时增加排渣次数,排渣阀堵塞现象明显降低。

3.2.分段控制、分段排渣

每根水封槽全长34.21米,氧化铁皮从出料端运送到装料端距离较长,在运送过程中容易对刮渣板、密封箱造成损坏。而且氧化铁皮形成主要集中在均热段,加热段与预热段相对较少,因此考虑将大部分氧化铁皮从均热段排出,大大降低后部氧化铁皮的排放量,因此提出分段控制、分段排渣的建议,并经过论证,此方案是可行的。利用大修期间,对两座加热炉8根水封槽在均热段增加排渣系统,经运行看,效果非常理想,排渣能力提高,既保护了刮渣板、密封箱不受损坏,又降低了职工的劳动强度,降低了故障停机率。

3.3.排渣阀工作方式

排渣阀工作方式主要是分两种,一种属于自动方式,每间隔一小时自动打开5秒。另外一种属于手动操作,通过画面直接人工打开,有利于排渣阀工作状态的点检工作。排渣阀打不开常存在以下几种原因:①电磁阀头线松动,或接触不良;②短接控制柜内电源保险端子烧,需要更换控制柜内保险端子;③或者电磁阀得电打不开,可能阀头电磁消失,气源,需先关维护人员进行更换处理;④排渣阀手动全部打不开,可能是画面上工作方式选成了自动,应加强操作工操作技术水准。

3.4.优化刮渣板结构及安装方式

原设计刮渣板采用角钢制作而成,在刮渣过程中容易造成刮渣板变形脱落,起不到刮渣效果,而且维修量大,定修、消缺时间清理水封槽内氧化铁皮,劳动强度大。为此,从提高整体强度考虑,优化刮渣板材料,将角钢更换为槽钢,同时对刮渣刀焊接质量及加固方式优化,保证整体强度有所提高。原设计刮渣板与密封箱连接在一起,依靠螺栓连接固定,属于静止不动的设备,在步进梁循环运动过程中,刮渣板和密封箱与水封槽作相对运动。从损坏情况分析,刮渣板在运行过程中受到氧化铁皮的阻碍,导致刮渣板变形、从而引起密封箱随之变形。严重的造成刮渣板脱落,排渣受阻,氧化铁皮堆积,密封箱移位,需要停炉维修。为此,从受力方面分析,降低刮渣板受力变形对密封箱的影响,改变密封箱与刮渣板一体的现状,将刮渣板固定在炉底钢结构上,并通过斜筋加固,使刮渣板牢固稳定,在外力作用下不致造成密封箱变形。利用大修期间,对2座加热炉的刮渣板进行改造更换,截止到目前,运行状态良好,未出现变形脱落现象

4.运行效果

通过对加热炉刮渣板、密封箱、排渣阀进行系统改造,使整套排渣系统得到优化。目前运行情况良好,未出现刮渣板脱落、密封箱变形现象,排渣效果显著提高。

参考文献:

[1]武绍井,吴斌,螺杆膨胀动力机在加热炉汽化冷却系统上的应用前景[J].钢铁技术,2011(02)

[2]刘健,王化胜,臧传宝,董凯.步进梁式加热炉免维修排渣系统改造[J].山东冶金, 2008(01)

[3]张宇,刘常鹏,邓伟,徐大勇,张劲松,付国利.加热炉排烟系统烟气偏流原因分析与对策[J].冶金能源,2010(01)

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